物流分析案例ppt課件.ppt

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1、設(shè)施規(guī)劃與物流分析0選擇分析尋優(yōu)輸入數(shù)據(jù)(P、Q、P—Q、R、S、T)1、物流2、作業(yè)單位的相互關(guān)系3、物流—作業(yè)單位相互關(guān)系圖4、必要面積5、可用面積6、面積相互關(guān)系圖9、擬定幾種布置方案10、評價7、修正條件8、實際制約系統(tǒng)布置設(shè)計程序模式1G機械廠車間物流分析G機械廠幾十年來摩托車生產(chǎn)一直是小批量生產(chǎn),其主要機械加工車間的設(shè)備按工藝原則布置(即機群式布置)。近幾年來,摩托車產(chǎn)品隨著市場需求的不斷增加,產(chǎn)量亦隨之大幅度上升,從而使各工序間的物料搬運迅猛增加,使原有的生產(chǎn)布置形式與批量產(chǎn)生矛盾,影響生產(chǎn)效率提高.應(yīng)用IE的物流分析技術(shù),在不增加投資(

2、僅需機床搬運費)的條件下,改進車間平面布置,可以使車間物料搬運量減少,搬運距離大大縮短,并縮短了產(chǎn)品的生產(chǎn)制造周期,使生產(chǎn)效率得到顯著提高.具體做法是:2G機械廠車間物流分析1.精確繪制車間全部設(shè)備的平面布置圖首先測量出車間內(nèi)每臺機床實際位置,然后按1:100比例精確地標(biāo)畫在座標(biāo)紙上,繪出車間整體平面布置圖,并將全部機床按類別標(biāo)上代號及編號,如代號c110表示車工一組的第10號車床,C27表示車工二組的第7號車床,X23表示立式第3號銑床等.2.對車間加工的全部零件進行工藝流程統(tǒng)計,并計量物流流程距離首先根據(jù)車間的工藝規(guī)程文件查列出每個零件的工藝流程,

3、再通過車間了解每道工序的哪個組,哪臺機床加工,再在平面布置圖上查找該機床的代號,并將代號標(biāo)注在該零件的工藝流程上.然后在平面圖上計算出機床間坐標(biāo)距離,并用括弧標(biāo)注出代表流程的箭線上.3G機械廠車間物流分析如兩件后輪軸(G070001)其流程標(biāo)注為:此流程中v為調(diào)度領(lǐng)料,(88)為原材料、毛坯進入車間,從大門到該機床的距離,為零件加工完后運出車間,(o)表示幾道工序連續(xù)在同一機床上加工,物料沒有搬動,最后(267)為該零件加工的物流總距離.最后統(tǒng)計該機加車間共加工121種零件,并統(tǒng)計出全部零件的物流總距離為24463米.4G機械廠車間物流分析3.將工藝流

4、程分類歸并車間原先已有一組軸類零件,這是以前按成組技術(shù)原理,采用JCBM編碼法則分類的(共22種)。因此可在在保留這一類組基礎(chǔ)上,將其他零件再按工藝相似原則統(tǒng)計歸類。其結(jié)果是歸并出車一車類零件33種,車—銑—鉗類零件31種及把輪鼓、齒套件歸成一類(因這兩件批量大,加工流程長,切削量大故單獨組成生產(chǎn)單元),最后把其余不能歸類的零件24種歸成一類。并以此來組織單元式生產(chǎn),改進現(xiàn)有的車間平面布置。5G機械廠車間物流分析零件按工藝流程統(tǒng)計歸類練習(xí)——支撐體:VC213C22C213輪轂:VC19ZZ1C13C12C11CY2熱J2軸套:VC23X23J拔桿:V

5、C14X25X14X25J3支管:VX13X27J3管子:VC16X24J1閥門:VC114軸承螺母:VC123C234C211下連扳:VC11X12X55J5Z24套筒:VC259X1Z12X10X11Z264.改進平面布置全部零件工藝歸類后,就可著手改進車間平面布置。思考:1、工藝歸類后,可采用什么樣的布置型式?2、如何確定布置中的機床數(shù)量?G機械廠車間物流分析7全部零件工藝歸類后,就可著手改進車間平面布置,將機群式布置的機床改成單元式的生產(chǎn)線布置。先調(diào)查工藝流程上各道工序的工時定額,并分別統(tǒng)計各類機床(如車床、銑床、鉆床)所用的總工時再統(tǒng)計每一類

6、零件使用各類機床的工時數(shù),然后按這兩者的工時之比,求出各類零件應(yīng)擁有的各類機床數(shù)量,應(yīng)注意的一點是在工時統(tǒng)計時應(yīng)乘以單輛摩托車上該種零件的數(shù)量,同時協(xié)調(diào)車間現(xiàn)有各設(shè)備的能力,以平衡機床負荷,均衡生產(chǎn)節(jié)奏。G機械廠車間物流分析85、設(shè)施的重新布置:每類零件所用的機床種類和數(shù)量全部確定后就可著手按類分區(qū)對機床進行重新布置,組成生產(chǎn)單元,其布置的原則是:對于車—車類,車一銑一鉗類及輪鼓、齒套類應(yīng)驗個按工藝流程安排,組成生產(chǎn)線;對于成組類則按流程最長或相同流程較多的來安排;對于其余類零件則仍可按機群式布置機床。不管哪一類布置其目的都是使物料流動順暢、不迂回,不

7、交叉、不逆向:使物料搬運次數(shù)數(shù)量屜少、距離最短。G機械廠車間物流分析96、評價:由于采用了上述優(yōu)化改進布置,使得大部分機加件能夠在較短的時間里以鉸少的搬運距離,較為順暢地流出車間,提高了全車間的整體生產(chǎn)效率,就拿006110和M162003兩種鼓蓋及G062101齒套來說,物流改造后,鼓蓋在車間各工序間的流動由原來117米縮短到22米,齒套由120米縮短到28米,同時可縮短生產(chǎn)周期約30%~4o%。G機械廠車間物流分析10再思考:1、本案例主要采用了什么措施進行設(shè)施布置?2、如何考慮物流量對車間布置的影響?3、物流路徑優(yōu)化會企業(yè)帶來什么效果?4、若某個

8、零件加工時間很長(或很貴重),應(yīng)安排在前工序加工,還是后工序加工?5、你的企業(yè)或部門在設(shè)施布局

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