旋轉(zhuǎn)設(shè)備振動(dòng)案例分析.doc

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1、旋轉(zhuǎn)設(shè)備振動(dòng)案例分析一、水流作用引起的振動(dòng)2、異常情況簡(jiǎn)介:7號(hào)機(jī)1號(hào)、2號(hào)循環(huán)泵并列運(yùn)行時(shí),2號(hào)循環(huán)泵電機(jī)上機(jī)架振動(dòng)變化不大,1號(hào)循環(huán)泵電機(jī)上機(jī)架水平振動(dòng)最高達(dá)到0.17mm;站在電機(jī)上機(jī)架的平臺(tái)上有很強(qiáng)的晃動(dòng)感,1號(hào)循環(huán)泵電機(jī)電流為185A,2號(hào)循環(huán)泵電流為225A;兩臺(tái)泵的出口壓力均為0.22MPao1號(hào)循環(huán)泵單獨(dú)運(yùn)行時(shí)的參數(shù):電流225?227A,出口壓力0.155MPa(2號(hào)泵單獨(dú)運(yùn)行出口壓力也為0.155MPa),電機(jī)上機(jī)架水平振動(dòng)最大0.04mm。2、振動(dòng)分析:當(dāng)1號(hào)循環(huán)泵單獨(dú)運(yùn)行時(shí),電機(jī)電流,電機(jī)上機(jī)

2、架振動(dòng),泵出口壓力均處于正常狀態(tài)。當(dāng)與2號(hào)泵并列運(yùn)行吋,此吋1號(hào)泵性能不如2號(hào)泵性能好,2號(hào)泵的出口水壓對(duì)1號(hào)泵產(chǎn)生影響,即水力沖擊或1號(hào)泵入口產(chǎn)生渦流現(xiàn)象,1號(hào)泵的流量大幅度降低,出現(xiàn)1號(hào)泵在并列運(yùn)行吋電機(jī)上機(jī)架水平振動(dòng)大和電機(jī)電流低的現(xiàn)象。分析原因?yàn)?號(hào)循環(huán)泵的泵體密封環(huán)與葉輪密封環(huán)由于磨損間隙過(guò)大,泵的軸套與導(dǎo)向橡膠軸承間隙由于磨損超標(biāo)。3、結(jié)論:3個(gè)月后利用機(jī)組小修的機(jī)會(huì)對(duì)7號(hào)機(jī)1號(hào)循環(huán)泵解體檢查,橡膠軸承磨損嚴(yán)重與軸套的總間隙達(dá)2.5毫米,葉輪密封環(huán)間隙達(dá)7毫米。導(dǎo)葉室內(nèi)積聚冇許多細(xì)砂。二、由于處理缺陷工藝

3、程序不正確引起的振動(dòng)1、詳細(xì)經(jīng)過(guò)2012年8月30口9時(shí)20分,1號(hào)機(jī)汽泵轉(zhuǎn)速5140r/min,機(jī)組負(fù)荷280MW,點(diǎn)檢員現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)汽泵振動(dòng)增大,振動(dòng)產(chǎn)生的聲咅也很大,用聽針進(jìn)行聽診,驅(qū)動(dòng)端聲音比非驅(qū)動(dòng)端聲音偏大,由于振動(dòng)太大,沒(méi)冇聽到有摩擦的聲音,用點(diǎn)檢儀測(cè)定振動(dòng)主要以工頻振動(dòng)為主。點(diǎn)檢員申請(qǐng)降低汽泵轉(zhuǎn)速運(yùn)行觀察,晚上低負(fù)荷時(shí)停汽泵檢查,當(dāng)轉(zhuǎn)速降低時(shí),振動(dòng)的振幅值也在下降。8月31日4吋50分停泵檢查,解體聯(lián)軸器罩發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器膜片出現(xiàn)多處對(duì)稱裂紋,此時(shí)由于電泵偶合器潤(rùn)滑油濾網(wǎng)堵塞,潤(rùn)滑油壓不斷降低,偶合器軸瓦溫度

4、在不斷上升,切換濾網(wǎng)操作冇斷油危險(xiǎn),為了防止發(fā)生引起停機(jī)事故,因此沒(méi)有進(jìn)一步檢查,更換聯(lián)軸器膜片后恢復(fù)運(yùn)行。13時(shí)15分汽泵沖轉(zhuǎn)運(yùn)行,轉(zhuǎn)速在4100r/min以下時(shí)運(yùn)行較穩(wěn)定,振動(dòng)值不是很大,汽泵繼續(xù)升速吋,汽泵軸瓦的振動(dòng)值隨著轉(zhuǎn)速升高振幅值增加。8月30日晩上更換電泵偶合器的所冇潤(rùn)滑油,清理潤(rùn)滑油濾網(wǎng),9月1日進(jìn)行第二次停運(yùn)汽泵檢查,檢查發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器屮心偏差較大,非驅(qū)動(dòng)端軸承室油封有摩擦的痕跡。采取了更換新油封,重新調(diào)整驅(qū)動(dòng)端、非驅(qū)動(dòng)端軸瓦抬量和左右方向的對(duì)中,重新對(duì)聯(lián)軸器找中心。當(dāng)天晩上18時(shí)沖小機(jī)運(yùn)行,汽泵運(yùn)行正

5、常。2、原因分析2.1汽泵聯(lián)軸器中心跑偏的原因分析1號(hào)機(jī)汽泵在最后一次檢修找中心后,進(jìn)行了多次機(jī)械密封更換工作,由丁每次都是更換單套機(jī)械密封,在更換時(shí)必須把需耍更換機(jī)械密封端的軸承架拆卸下來(lái),當(dāng)汽泵的一端軸承架拆掉,另一端不動(dòng)的情況下,汽泵轉(zhuǎn)子垂直支撐點(diǎn)為:有軸瓦一端的軸承支撐和靠近另一端某一級(jí)葉輪入口對(duì)應(yīng)導(dǎo)葉密封環(huán)的支撐。對(duì)于更換驅(qū)動(dòng)端機(jī)械密封吋,雖然拆卸軸瓦吋進(jìn)行了解體前軸瓦抬量的記錄,但由于進(jìn)行的是一端單抬,在【口I裝過(guò)程中由于測(cè)量的誤差和單抬的誤差,轉(zhuǎn)子中心的上下方向位置是不可能恢復(fù)到原來(lái)位置,這樣就會(huì)產(chǎn)生聯(lián)

6、軸器中心上下方向相對(duì)原來(lái)的中心跑偏。轉(zhuǎn)子的左右對(duì)屮,是把下瓦翻到軸頸上,進(jìn)行左右旋轉(zhuǎn),憑借手感的緊力來(lái)確定左右對(duì)中,由于在更換機(jī)械密封前后為不同檢修人員,手感緊力是不一樣的,這樣就會(huì)產(chǎn)生轉(zhuǎn)子左右對(duì)中位置發(fā)生變化。并且還會(huì)出現(xiàn)當(dāng)葉輪入口與對(duì)應(yīng)導(dǎo)葉的密封環(huán)有磨損現(xiàn)象時(shí),葉輪入口外圓和導(dǎo)葉密封環(huán)內(nèi)圓產(chǎn)生不規(guī)則橢圓,撤掉軸瓦吋,轉(zhuǎn)子著落的左右位置要發(fā)生修前和修后左右位置發(fā)生變化,這樣就會(huì)產(chǎn)生聯(lián)軸器屮心左右方向相對(duì)原來(lái)的屮心更嚴(yán)重的跑偏。在更換非驅(qū)動(dòng)端機(jī)械密封,驅(qū)動(dòng)端的膜片聯(lián)軸器處于連接狀態(tài),由于存在著中心偏差,把非驅(qū)動(dòng)端軸承

7、架拆卸后,膜片聯(lián)軸器具有一定的剛性作用,轉(zhuǎn)子有可能還會(huì)出現(xiàn)憋勁現(xiàn)象,這樣就會(huì)產(chǎn)生轉(zhuǎn)子中心位置與檢修前發(fā)生更大的變化。2.1非驅(qū)動(dòng)端軸承室油封碰磨分析對(duì)于木次非驅(qū)動(dòng)端軸承室油封發(fā)生左右方向碰磨,是由于1號(hào)機(jī)汽泵已進(jìn)行了多次更換機(jī)械密封,聯(lián)軸器中心已經(jīng)冇較大的不同心,因此在調(diào)整非驅(qū)動(dòng)端軸瓦對(duì)屮時(shí),由于聯(lián)軸器對(duì)轉(zhuǎn)子產(chǎn)生憋勁,以及葉輪入口外圓和導(dǎo)葉密封環(huán)內(nèi)圓可能發(fā)生過(guò)碰磨,形成不規(guī)則橢圓,由于以上兩種原因,在進(jìn)行非驅(qū)動(dòng)端左右對(duì)中雖然調(diào)整合格,但冋裝后非驅(qū)動(dòng)端的對(duì)中不一定合格,這樣就會(huì)產(chǎn)生油封碰磨現(xiàn)象。三、立式旋轉(zhuǎn)設(shè)備部件自身

8、的激振力引起的振動(dòng)1>振動(dòng)劣化經(jīng)過(guò):2009年6月前,6號(hào)機(jī)2號(hào)循環(huán)泵電機(jī)上機(jī)架垂直振動(dòng)一直在0.015mm以下,水平振動(dòng)在0.045mm以下,運(yùn)行平穩(wěn),振動(dòng)數(shù)值比較穩(wěn)定。在6月份的設(shè)備點(diǎn)檢和通過(guò)設(shè)備的気化分析中發(fā)現(xiàn)電機(jī)上機(jī)架垂直振動(dòng)在不斷的增大,水平振動(dòng)也在增大但不太明顯,到7月份垂直振動(dòng)最大可達(dá)0.08mm,水平0.06mm。2、振動(dòng)的分析

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