旋轉(zhuǎn)設(shè)備振動案例分析.doc

旋轉(zhuǎn)設(shè)備振動案例分析.doc

ID:51517262

大?。?9.00 KB

頁數(shù):10頁

時間:2020-03-26

旋轉(zhuǎn)設(shè)備振動案例分析.doc_第1頁
旋轉(zhuǎn)設(shè)備振動案例分析.doc_第2頁
旋轉(zhuǎn)設(shè)備振動案例分析.doc_第3頁
旋轉(zhuǎn)設(shè)備振動案例分析.doc_第4頁
旋轉(zhuǎn)設(shè)備振動案例分析.doc_第5頁
資源描述:

《旋轉(zhuǎn)設(shè)備振動案例分析.doc》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫

1、旋轉(zhuǎn)設(shè)備振動案例分析一、水流作用引起的振動2、異常情況簡介:7號機1號、2號循環(huán)泵并列運行時,2號循環(huán)泵電機上機架振動變化不大,1號循環(huán)泵電機上機架水平振動最高達(dá)到0.17mm;站在電機上機架的平臺上有很強的晃動感,1號循環(huán)泵電機電流為185A,2號循環(huán)泵電流為225A;兩臺泵的出口壓力均為0.22MPao1號循環(huán)泵單獨運行時的參數(shù):電流225?227A,出口壓力0.155MPa(2號泵單獨運行出口壓力也為0.155MPa),電機上機架水平振動最大0.04mm。2、振動分析:當(dāng)1號循環(huán)泵單獨運行時,電機電流,電機上機

2、架振動,泵出口壓力均處于正常狀態(tài)。當(dāng)與2號泵并列運行吋,此吋1號泵性能不如2號泵性能好,2號泵的出口水壓對1號泵產(chǎn)生影響,即水力沖擊或1號泵入口產(chǎn)生渦流現(xiàn)象,1號泵的流量大幅度降低,出現(xiàn)1號泵在并列運行吋電機上機架水平振動大和電機電流低的現(xiàn)象。分析原因為1號循環(huán)泵的泵體密封環(huán)與葉輪密封環(huán)由于磨損間隙過大,泵的軸套與導(dǎo)向橡膠軸承間隙由于磨損超標(biāo)。3、結(jié)論:3個月后利用機組小修的機會對7號機1號循環(huán)泵解體檢查,橡膠軸承磨損嚴(yán)重與軸套的總間隙達(dá)2.5毫米,葉輪密封環(huán)間隙達(dá)7毫米。導(dǎo)葉室內(nèi)積聚冇許多細(xì)砂。二、由于處理缺陷工藝

3、程序不正確引起的振動1、詳細(xì)經(jīng)過2012年8月30口9時20分,1號機汽泵轉(zhuǎn)速5140r/min,機組負(fù)荷280MW,點檢員現(xiàn)場點檢發(fā)現(xiàn)汽泵振動增大,振動產(chǎn)生的聲咅也很大,用聽針進(jìn)行聽診,驅(qū)動端聲音比非驅(qū)動端聲音偏大,由于振動太大,沒冇聽到有摩擦的聲音,用點檢儀測定振動主要以工頻振動為主。點檢員申請降低汽泵轉(zhuǎn)速運行觀察,晚上低負(fù)荷時停汽泵檢查,當(dāng)轉(zhuǎn)速降低時,振動的振幅值也在下降。8月31日4吋50分停泵檢查,解體聯(lián)軸器罩發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器膜片出現(xiàn)多處對稱裂紋,此時由于電泵偶合器潤滑油濾網(wǎng)堵塞,潤滑油壓不斷降低,偶合器軸瓦溫度

4、在不斷上升,切換濾網(wǎng)操作冇斷油危險,為了防止發(fā)生引起停機事故,因此沒有進(jìn)一步檢查,更換聯(lián)軸器膜片后恢復(fù)運行。13時15分汽泵沖轉(zhuǎn)運行,轉(zhuǎn)速在4100r/min以下時運行較穩(wěn)定,振動值不是很大,汽泵繼續(xù)升速吋,汽泵軸瓦的振動值隨著轉(zhuǎn)速升高振幅值增加。8月30日晩上更換電泵偶合器的所冇潤滑油,清理潤滑油濾網(wǎng),9月1日進(jìn)行第二次停運汽泵檢查,檢查發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器屮心偏差較大,非驅(qū)動端軸承室油封有摩擦的痕跡。采取了更換新油封,重新調(diào)整驅(qū)動端、非驅(qū)動端軸瓦抬量和左右方向的對中,重新對聯(lián)軸器找中心。當(dāng)天晩上18時沖小機運行,汽泵運行正

5、常。2、原因分析2.1汽泵聯(lián)軸器中心跑偏的原因分析1號機汽泵在最后一次檢修找中心后,進(jìn)行了多次機械密封更換工作,由丁每次都是更換單套機械密封,在更換時必須把需耍更換機械密封端的軸承架拆卸下來,當(dāng)汽泵的一端軸承架拆掉,另一端不動的情況下,汽泵轉(zhuǎn)子垂直支撐點為:有軸瓦一端的軸承支撐和靠近另一端某一級葉輪入口對應(yīng)導(dǎo)葉密封環(huán)的支撐。對于更換驅(qū)動端機械密封吋,雖然拆卸軸瓦吋進(jìn)行了解體前軸瓦抬量的記錄,但由于進(jìn)行的是一端單抬,在【口I裝過程中由于測量的誤差和單抬的誤差,轉(zhuǎn)子中心的上下方向位置是不可能恢復(fù)到原來位置,這樣就會產(chǎn)生聯(lián)

6、軸器中心上下方向相對原來的中心跑偏。轉(zhuǎn)子的左右對屮,是把下瓦翻到軸頸上,進(jìn)行左右旋轉(zhuǎn),憑借手感的緊力來確定左右對中,由于在更換機械密封前后為不同檢修人員,手感緊力是不一樣的,這樣就會產(chǎn)生轉(zhuǎn)子左右對中位置發(fā)生變化。并且還會出現(xiàn)當(dāng)葉輪入口與對應(yīng)導(dǎo)葉的密封環(huán)有磨損現(xiàn)象時,葉輪入口外圓和導(dǎo)葉密封環(huán)內(nèi)圓產(chǎn)生不規(guī)則橢圓,撤掉軸瓦吋,轉(zhuǎn)子著落的左右位置要發(fā)生修前和修后左右位置發(fā)生變化,這樣就會產(chǎn)生聯(lián)軸器屮心左右方向相對原來的屮心更嚴(yán)重的跑偏。在更換非驅(qū)動端機械密封,驅(qū)動端的膜片聯(lián)軸器處于連接狀態(tài),由于存在著中心偏差,把非驅(qū)動端軸承

7、架拆卸后,膜片聯(lián)軸器具有一定的剛性作用,轉(zhuǎn)子有可能還會出現(xiàn)憋勁現(xiàn)象,這樣就會產(chǎn)生轉(zhuǎn)子中心位置與檢修前發(fā)生更大的變化。2.1非驅(qū)動端軸承室油封碰磨分析對于木次非驅(qū)動端軸承室油封發(fā)生左右方向碰磨,是由于1號機汽泵已進(jìn)行了多次更換機械密封,聯(lián)軸器中心已經(jīng)冇較大的不同心,因此在調(diào)整非驅(qū)動端軸瓦對屮時,由于聯(lián)軸器對轉(zhuǎn)子產(chǎn)生憋勁,以及葉輪入口外圓和導(dǎo)葉密封環(huán)內(nèi)圓可能發(fā)生過碰磨,形成不規(guī)則橢圓,由于以上兩種原因,在進(jìn)行非驅(qū)動端左右對中雖然調(diào)整合格,但冋裝后非驅(qū)動端的對中不一定合格,這樣就會產(chǎn)生油封碰磨現(xiàn)象。三、立式旋轉(zhuǎn)設(shè)備部件自身

8、的激振力引起的振動1>振動劣化經(jīng)過:2009年6月前,6號機2號循環(huán)泵電機上機架垂直振動一直在0.015mm以下,水平振動在0.045mm以下,運行平穩(wěn),振動數(shù)值比較穩(wěn)定。在6月份的設(shè)備點檢和通過設(shè)備的気化分析中發(fā)現(xiàn)電機上機架垂直振動在不斷的增大,水平振動也在增大但不太明顯,到7月份垂直振動最大可達(dá)0.08mm,水平0.06mm。2、振動的分析

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文

此文檔下載收益歸作者所有

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文
溫馨提示:
1. 部分包含數(shù)學(xué)公式或PPT動畫的文件,查看預(yù)覽時可能會顯示錯亂或異常,文件下載后無此問題,請放心下載。
2. 本文檔由用戶上傳,版權(quán)歸屬用戶,天天文庫負(fù)責(zé)整理代發(fā)布。如果您對本文檔版權(quán)有爭議請及時聯(lián)系客服。
3. 下載前請仔細(xì)閱讀文檔內(nèi)容,確認(rèn)文檔內(nèi)容符合您的需求后進(jìn)行下載,若出現(xiàn)內(nèi)容與標(biāo)題不符可向本站投訴處理。
4. 下載文檔時可能由于網(wǎng)絡(luò)波動等原因無法下載或下載錯誤,付費完成后未能成功下載的用戶請聯(lián)系客服處理。