脫硫石灰石耗量分析

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1、濕法脫硫系統(tǒng)石灰石耗量分析經(jīng)過“十一五”的大力推進(jìn),煙氣脫硫技術(shù)已在我國活力發(fā)電行業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用,對于脫硫系統(tǒng)的研究也日漸深入細(xì)致,在“十二五”大力倡導(dǎo)節(jié)能減排的背景下,通過運(yùn)行優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)脫硫系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,就成了目前的一個(gè)重要研究領(lǐng)域I。石灰石是脫硫反應(yīng)的吸收劑,耗量較大,是脫硫系統(tǒng)運(yùn)行成本的主要組成部分,石灰石耗量與設(shè)計(jì)值發(fā)生較大偏差,不僅會(huì)直接造成脫硫運(yùn)行成本的攀升,而且也會(huì)對吸收塔漿液品質(zhì)、脫水系統(tǒng)運(yùn)行工況等產(chǎn)生一定影響,因此石灰石耗量分析也就成為了石灰石.石膏脫硫系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化運(yùn)行的要重點(diǎn)研究的問題。為了分析實(shí)際運(yùn)行中石灰

2、石耗量偏差情況,找出影響石灰石消耗量的主要因素,進(jìn)而提高石灰石在脫硫反應(yīng)中的利用率,降低運(yùn)行成本,因此在某2×600Mw機(jī)組配套脫硫系統(tǒng)上進(jìn)行了石灰石耗量分析的相關(guān)試驗(yàn)。1石灰石耗量計(jì)算理論上,石灰石中所含的有效脫硫成分,即CaCO,在脫硫反應(yīng)中與煙氣中的SO:按照理論鈣硫比發(fā)生反應(yīng),因此理論石灰石耗量是指脫硫系統(tǒng)在設(shè)計(jì)Ca/S比條件下,按照脫除SO2量計(jì)算得出的所需石灰石量。計(jì)算公式如下:M~:—Qsnd~(C—sl-Cs2)××?l00000064式中:Mcaco3——理論石灰石耗量,kg/ll;Q5d——標(biāo)干煙氣量,Nmha(6

3、%02);csl一一原煙氣s02濃度,mg/Nm(6%02);Cs2一一凈煙氣SO2濃度,mg/Nm(6%O2);收稿日期:2012.12-10戴新(1970一),男,高級工程師。豐鎮(zhèn),012100n一一石灰石純度,試驗(yàn)期間為89.4%;——設(shè)計(jì)鈣硫比,1.03。實(shí)際脫硫反應(yīng)中,由于石灰石反應(yīng)活性、雜質(zhì)含量等因素影響,石灰石實(shí)際耗量會(huì)與理論值存在一定偏差,通常實(shí)際石灰石消耗量是通過實(shí)際脫硫反應(yīng)中投加到吸收塔內(nèi)的石灰石漿液量和漿液密度計(jì)算得出,計(jì)算公式如下:Mc川式中:^aCO3——實(shí)際石灰石耗量,kg/h;P——石灰石密度,P=2.6

4、g/cm;P——石灰石漿液密度,g/cm;——每小時(shí)石灰石漿液量,m/h。理論石灰石耗量和實(shí)際石灰石耗量之差,可以在一定程度上反應(yīng)石灰石在實(shí)際脫硫反應(yīng)中的活性(投加過量石灰石,造成漿液過飽和,也會(huì)增加石灰石實(shí)際耗量)。不同負(fù)荷條件下理論石灰石耗量和實(shí)際石灰石耗量對比見表1。根據(jù)上述試驗(yàn)結(jié)果計(jì)算可出,不同負(fù)荷下理論石灰石耗量均值為4.493t/h,而實(shí)際石灰石耗量均值為5.611t/h,石灰石多耗用量平均值為1.1l8,每天多消耗石灰石約27t,該廠石灰石進(jìn)廠價(jià)為200元/t,按每運(yùn)行6000h計(jì)算,由于理論石灰石耗量和實(shí)際石灰石耗量偏

5、差,每年每套脫硫系統(tǒng)運(yùn)行成本增加134萬元,長期運(yùn)行不僅會(huì)大大增加電廠的運(yùn)行成本,還會(huì)造成漿液未反應(yīng)的碳酸鈣含量增加,致使石膏脫水系統(tǒng)運(yùn)行故障,系統(tǒng)結(jié)垢堵塞、漿液過飽和失效的風(fēng)險(xiǎn)大大增加,不利于系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行2石灰石耗量影響因素分析實(shí)際運(yùn)行過程中造成理論石灰石耗量和實(shí)際石灰石耗量偏差較大的原因包括吸收塔漿液pH值控制不當(dāng)、石灰石28電站系統(tǒng)工程2013年第29卷活性低、石灰石粒度偏高、石灰石及漿液中雜質(zhì)多等。為此,就上述影響因素分別進(jìn)行了石灰石耗量影響試驗(yàn)。表l不同負(fù)荷下理論石灰石耗量與實(shí)際石灰石耗量對比投運(yùn)漿液泵漿液pH值石灰石耗

6、量,t·h出口SO2濃度/mg·m石灰石成本/元·h。。SO2排污費(fèi)/元.h兩項(xiàng)合計(jì)費(fèi)用/元.h’2.1吸收塔漿液pH影響試驗(yàn)石灰石的消溶過程要消耗H,使?jié){液呈堿性,而石灰石漿液H擴(kuò)散驅(qū)動(dòng)力與漿液的pH值成反比關(guān)系,故較低的漿液pH值將使反應(yīng)向有利于石灰石溶解的方向進(jìn)行,但pH值低時(shí)H+濃度高,會(huì)增加SO:氣相阻力,不利于脫硫效率的提高[5】'通常將吸收塔漿液pH值控制在5.2~5.8之間。從運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的角度考慮,提高pH值,亞硫酸鈣的氧化和石灰石的溶解受到嚴(yán)重抑制,產(chǎn)品中出現(xiàn)大量難以脫水的亞硫酸鈣,石灰石的利用率下降,隨石膏排出吸收

7、塔未反應(yīng)的過量石灰石也隨之增加(從石膏分析結(jié)果看來,部分時(shí)段石膏中CaCO含量高達(dá)3.5%,正常情況應(yīng)低于l%),同時(shí)高pH值也會(huì)增加系統(tǒng)結(jié)構(gòu)堵塞的風(fēng)險(xiǎn)。pH變化會(huì)引起石灰石耗量和出口SO2濃度變化,石灰石運(yùn)行成本和排污費(fèi)隨之變化,500MW負(fù)荷下,pH對石灰石耗量影響見表2。從表2可以看出,pH值由5_3提高至5.5石灰石漿液耗量增加1.04,增幅為20.7%,脫硫系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用增加16.72%。此負(fù)荷及入口SO2濃度條件下,pH為5.3時(shí),脫硫系統(tǒng)運(yùn)行成本最低,但pH低于5.5時(shí),脫硫效率低于90%,因此該負(fù)荷條件下pH應(yīng)保持在5.

8、5左右。2.2石灰石粒度影響試驗(yàn)石灰石顆粒的粒度越小,質(zhì)量比表面積就越大,其反應(yīng)速率也就越大(反應(yīng)速率與石灰石顆粒比表面積成正比),因此較細(xì)的石灰石顆粒的消溶特性就越好,石灰石的利用率相應(yīng)提高。但無論在用石灰石粉還是濕式

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