硫磺回收裝置工藝設(shè)備腐蝕原因分析及防護(hù)對(duì)策

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1、硫磺回收裝置工藝設(shè)備腐蝕原因分析及防護(hù)對(duì)策pdf文檔可能在WAP端瀏覽體驗(yàn)不佳。建議您優(yōu)先選擇TXT,或下載源文件到本機(jī)查看。腐蝕與防護(hù)?。校铩ぃ韨洹。牛瘢酰椋埃睿簦保?石r化設(shè)c技,134?gy 油Cheial術(shù)20Technol?。常澹簦穑恚澹ā。锪蚧腔厥昭b置工藝設(shè)備腐蝕原因分析 及防護(hù)對(duì)策 劉燕敦?。▏?guó)石油化.股份有限公司金陵分公司,蘇南京203)中T-江103 摘 要:對(duì)硫磺回收裝置的再生塔、換設(shè)備、器、氣余熱回收蒸汽發(fā)生器,及儲(chǔ)罐進(jìn)行了腐蝕狀 冷容尾以況和腐蝕機(jī)理分析,采取的防腐措施進(jìn)行了總結(jié),出了

2、下一步的防腐措施和建議。時(shí)提 關(guān)鍵詞:磺回收裝置;備;蝕;硫設(shè)腐防護(hù) 金陵分公司現(xiàn)有三套硫磺回收裝置,工能 加力分別為4?。簦幔怠。簦峒埃保埃耄?。這三套?。埃耄?、0k/0?。簦嵫b置設(shè)計(jì)操作負(fù)荷范圍均為2 ~15,別 51 分于2000年12月、05年2月及202006年6月投 產(chǎn)。裝置的進(jìn)料是煉油裝置、化工裝置所產(chǎn)生 煤1再生塔的腐蝕 4?。簦峄腔厥昭b置再生塔規(guī)格為 3200k/硫?。啊。疲怼粒薄。浴粒场。啊。?;體材質(zhì)為2R(n2mll252im塔l0上 半部為2R十0r89復(fù)合鋼板)塔內(nèi)件為?。埃茫欤危椋裕?,0C

3、r8NiTi?。欤埂5乃嵝詺夂蛠?lái)自煉油裝置的脫硫富胺溶劑。三套 裝置均引進(jìn)意大利KTI司的專利技術(shù),用 公采CAUS克勞斯)分燃燒和RAR(原、收、L(部還吸 循環(huán))技術(shù),回收煉油裝置、化工裝置所產(chǎn)生的 煤酸性氣和來(lái)自煉油裝置的脫硫富胺溶劑中含?。取。拥脑亓?,產(chǎn)的硫磺通過(guò)成形設(shè)施生成一 生11腐蝕狀況?。∷愒O(shè)備腐蝕的特點(diǎn)是碳鋼類設(shè)備的全面性 嚴(yán)重腐蝕。如溶劑再生塔下半段碳鋼材料腐蝕最 重。2008年壓力容器檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn),塔頂上封頭 從向下第3孔頸與該人孔法蘭對(duì)接環(huán)焊縫內(nèi)表面 人存在嚴(yán)重腐蝕,用焊縫規(guī)測(cè)量最深坑蝕

4、達(dá) 使41mm;. 該人孔頸內(nèi)表面腐蝕嚴(yán)重,用焊縫規(guī) 使測(cè)量最深坑蝕達(dá)22mi;4人孑頸內(nèi)表面同.?。斓冢欤獭哟嬖趪?yán)重腐蝕,用焊縫規(guī)測(cè)量最深坑蝕達(dá) 使44mm。經(jīng)RT檢查發(fā)現(xiàn),孔存在率約2 ,. 氣O 氣孔最大為?。玻担恚怼粒玻恚?;渣存在率約 .  條1. 。在塔下部塔壁內(nèi)側(cè)碳鋼表面裂紋的周圍?。玻颠€有約20條細(xì)小裂紋。同時(shí)發(fā)現(xiàn)塔下半部分即 從下往上數(shù)第三人孔(第三人孔)下塔體內(nèi) 含以壁、孔圈及人孔蓋板嚴(yán)重的坑點(diǎn)蝕,圖1 人見(jiàn)、定形狀的固體硫磺或以液硫形式裝運(yùn)出廠。裝置 投產(chǎn)正常后,放尾氣中HS含量不大于1 排 

5、0×1~,Oz量不大于301~,到國(guó)家環(huán)?!。埃雍啊粒斑_(dá)排放標(biāo)準(zhǔn)S 含量不大于90mgm。求。O6?。〗鹆攴止咀鳛闊捴聘吡?、酸原油的基地,高 隨著近年來(lái)煉制高硫高酸原油量的逐步增加及環(huán) 保要求的提高,磺回收裝置的生產(chǎn)負(fù)荷很大,硫設(shè) 備腐蝕顯現(xiàn)出了新的情況,起的腐蝕問(wèn)題也日引 益嚴(yán)重,備維修更新費(fèi)用逐年增加。裝置設(shè)備 設(shè)腐蝕主要表現(xiàn)在再生塔的全面腐蝕、熱器管束 換的腐蝕穿孔、容器出現(xiàn)嚴(yán)重的垢下坑蝕,以及尾氣 余熱回收蒸汽發(fā)生器熱管焊縫的腐蝕泄漏等,嚴(yán) 收稿日期:00O一5?。玻煲唬玻?。重影響到裝置的安全生產(chǎn)。

6、本文通過(guò)對(duì)該裝置設(shè) 備腐蝕機(jī)理的分析,取了符合裝置實(shí)際情況的 采作者簡(jiǎn)介:燕敦,,99年畢業(yè)于北京石油化工學(xué)院化 劉男18工機(jī)械專業(yè),08年畢業(yè)于南京工業(yè)大學(xué)化工安全專業(yè),20獲 得碩士學(xué)位,于中國(guó)石油化工股份公司金陵分公司煉油二 現(xiàn)部工區(qū)任職,表論文9篇,程師。發(fā)工?。牛眨海酰洌欤澹铩。恚幔欤溃辏悖悖颍椋穑罘栏胧乖O(shè)備腐蝕問(wèn)題得到了有效控制,確?!×搜b置安全長(zhǎng)周期運(yùn)行?!∈突ぴO(shè)備技術(shù) 圖2.四人孔以上塔壁、^第人孔圈及人孔蓋板,因 采用復(fù)合板材而光潔如新,內(nèi)構(gòu)件因采用不銹鋼 材質(zhì)而腐蝕輕微。該塔的安全

7、狀況等級(jí)評(píng)定為?。臣?jí)?!∷嵝詺庵辛蚧瘹浜看蟠蟮陀谠O(shè)計(jì)指標(biāo)[o體 2O(積分?jǐn)?shù)),了保證硫磺回收裝置的尾氣排放達(dá)?。轂闃?biāo),司決定由硫磺回收裝置的尾氣處理部分對(duì) 公水煤漿酸性氣進(jìn)行提濃。進(jìn)入再生塔的酸性氣中 C 的濃度為9 ~9?。ǚe分?jǐn)?shù))而H:?。希希刁w,S的濃度僅在1%~5(積分?jǐn)?shù))高濃度C?。稀◇w,O的酸性氣加劇了對(duì)再生塔的腐蝕。 塔底溫度10℃左右正好是C2O。的解析溫 度,出后在有水的情況下,F產(chǎn)生FC。析與eeO?!∮捎诳藙谒共糠止に囘^(guò)程氣中HS、O?。印〉摹『勘嚷实牟环€(wěn)定,工藝過(guò)程氣HS的濃度大大  

8、高于工藝控制指標(biāo)03(積分?jǐn)?shù))加劇了對(duì)?。◇w,圖1溶劑再生塔內(nèi)壁腐蝕狀況  再生塔的腐蝕?!。保床扇〉拇胧┘敖ㄗh .()裝置檢修時(shí),1對(duì)再生塔裂紋進(jìn)行深度打 磨消除、氣孔經(jīng)打磨補(bǔ)焊處理,P檢測(cè)合 對(duì)經(jīng)T格。對(duì)人孔圈及人孔蓋進(jìn)行更換并貼補(bǔ)一層不銹 鋼板?!。ǎ┰偕w采用復(fù)合板材及不銹鋼內(nèi)構(gòu)?。布?,噴涂不銹鋼進(jìn)行內(nèi)防腐,或以保證設(shè)備長(zhǎng)周期 安全運(yùn)行。 圖2

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