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《復(fù)吹轉(zhuǎn)爐雙渣吹煉脫磷試驗(yàn).doc》由會員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、冶金之家網(wǎng)站復(fù)吹轉(zhuǎn)爐雙渣吹煉脫磷試驗(yàn)廖鵬,侯澤旺,秦哲,張興中,仇圣桃(鋼鐵研究總院連鑄技術(shù)國家工程研究中心,先進(jìn)鋼鐵流程及材料國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京100081)摘要:通過現(xiàn)場試驗(yàn),研究了在同一轉(zhuǎn)爐內(nèi)進(jìn)行前期脫磷倒渣后,中后期少渣脫碳以冶煉超低磷鋼的工藝,即復(fù)吹轉(zhuǎn)爐雙渣吹煉脫磷工藝。結(jié)果表明:在鐵水磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.11%~0.14%條件下,半鋼和終點(diǎn)渣堿度控制在2.0~2.3和3.6~3.8,TFe質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在14%~16%和16%~18%,半鋼倒渣量40%~60%,可以使轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在0.007%以下。
2、關(guān)鍵詞:復(fù)吹轉(zhuǎn)爐;脫磷率;磷分配比;爐渣成分磷對于絕大多數(shù)鋼種來說是有害元素,磷偏聚在晶界上會降低鋼的低溫韌性和引起回火脆性,磷還降低鋼的力學(xué)性能、可焊性、抗裂紋性、不銹鋼的抗腐蝕性[1]。目前,由于世界各國國防、交通、石油和汽車等行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步,對鋼鐵材料的使用性能要求越來越苛刻,對鋼中磷含量提出更高要求。一些低溫用鋼、海洋用鋼、抗氫致裂紋鋼(用作長期野外作業(yè)的重軌,天然氣、石油輸送管道以及石油精煉設(shè)備等)要求w(P)小于0.01%或0.005%[2]。頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉技術(shù)是提高產(chǎn)品質(zhì)量、擴(kuò)大品種、降低成本
3、、減少噴濺和提高煉鋼生產(chǎn)能力的重要手段之一[3]。其中,復(fù)吹轉(zhuǎn)爐雙渣吹煉脫磷法是在鐵水預(yù)處理過程中,利用復(fù)吹轉(zhuǎn)爐吹煉前期低溫的有利條件實(shí)現(xiàn)充分脫磷,半鋼倒掉40%~60%脫磷渣后進(jìn)行少渣吹煉,并出鋼留脫碳渣作為下一爐前期脫磷渣,以提高脫磷效果。這樣在不增加冶煉設(shè)備的條件下,不僅使轉(zhuǎn)爐熱效率提高,而且降低生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效率[4]。本文根據(jù)新鋼(低溫保碳出鋼)現(xiàn)場試驗(yàn)結(jié)果,通過計(jì)算脫磷率和磷在渣/鋼間分配比,研究它們與溫度、爐渣組成、半鋼w(C)/w(P)比值的關(guān)系,確定了復(fù)吹轉(zhuǎn)爐脫磷期控制溫度范圍,以及前期脫磷和后
4、期脫碳過程相關(guān)的工藝參數(shù)。1研究方法及試驗(yàn)結(jié)果1.1研究方法在新鋼120t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐上,采用復(fù)吹轉(zhuǎn)爐雙渣吹煉脫磷法進(jìn)行試驗(yàn)。造渣料主要包括石灰、燒結(jié)礦、白云石。前期氧槍供氧流量為15000~18000m3/h,工作氧壓0.80~1.05MPa,相對槍位1.50~1.90m;中后期氧槍供氧流量為20000~23000m3/h,工作氧壓0.80~1.05MPa,相對槍位1.40~1.70m;底吹供氣流量140~160m3/h,底吹供氣壓力1.00~1.10MPa。原料鐵水的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))及平均溫度見表1,廢鋼比約
5、為15%。1.2試驗(yàn)結(jié)果試驗(yàn)總共20爐,表2列出了其中5爐半鋼及終點(diǎn)鋼、渣成分和脫磷效果,以及20爐試驗(yàn)的相應(yīng)平均值。由平均值可知,脫磷期脫磷率49.83%,磷分配比為17.60;脫碳期脫磷率85.71%,磷分配比為154.05;整個轉(zhuǎn)爐煉鋼過程平均總脫磷率92.57%。冶金之家網(wǎng)站2分析與討論2.1溫度對脫磷效果的影響圖1和圖2分別表示半鋼和冶煉終點(diǎn)溫度對脫磷效果的影響。由圖1可知,隨溫度升高,半鋼脫磷率和磷分配比先增大后減小。其中,最大脫磷率為68.50%,對應(yīng)溫度1421℃,磷分配比最大為39.17,對應(yīng)溫度1
6、432℃。由圖2可知,隨溫度升高,終點(diǎn)脫磷率逐漸減小,磷分配比先增大后減小。其中,磷分配比最大為346.38,對應(yīng)溫度1590℃。冶金之家網(wǎng)站為了獲得較好的脫磷效果,半鋼溫度應(yīng)該控制在1400~1440℃較為合理,終點(diǎn)溫度控制在1580~1600℃較為合理。而李建新等[4]通過理論計(jì)算,得出當(dāng)半鋼溫度小于1320℃時,ΔG<0,轉(zhuǎn)爐熔池中[P]優(yōu)先于[C]氧化,認(rèn)為此時可以在[C]大量氧化前,并且溫度沒有升高的時候,倒?fàn)t排脫磷渣時機(jī)最好。導(dǎo)致理論計(jì)算和新鋼現(xiàn)場試驗(yàn)結(jié)果的差異的原因是:脫磷是強(qiáng)放熱反應(yīng),升高溫度脫磷,平
7、衡常數(shù)KP值減少,會使磷分配比降低,對磷從金屬向爐渣的轉(zhuǎn)移不利;但爐內(nèi)鐵水溫度還要滿足渣料熔化的要求,低溫難于獲得堿度高、流動性好的均勻渣,溫度升高降低了爐渣的黏度,加速了石灰的熔解,從而有利于磷從金屬向爐渣的轉(zhuǎn)移。煉鋼過程是一個復(fù)雜的綜合過程,溫度過低不僅對脫碳段的升溫和終點(diǎn)溫度控制不利,而且影響脫磷期堿度和脫磷動力學(xué)條件的提高。因此,現(xiàn)場實(shí)際脫磷要選擇一個比理論計(jì)算值偏高的、合適的溫度范圍,同時保證熔池溫度平穩(wěn)上升。由此可見,冶煉初期要根據(jù)鐵水溫度采用不同的操作制度。鐵水溫度低,要采用低槍位操作以提高熔池溫度,加
8、速石灰的熔解,迅速形成初期渣,充分利用前期爐渣(FeOn)高、爐溫低的優(yōu)勢,快速脫磷。若鐵水溫度過高,冶煉初期要適當(dāng)采用高槍位操作,并加入部分礦石,抑制爐溫的快速升高,同時也有利于石灰的溶解,延長冶煉在低溫區(qū)(1400~1440℃)的運(yùn)行時間。前期脫磷后,倒掉40%~60%高SiO2、高P2O5的爐渣,在中后期脫碳階段,造高堿度爐渣,以保持前期