首鋼1號(hào)高爐降料面停爐實(shí)踐

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1、首鋼1號(hào)高爐降料面停爐實(shí)踐摘要首鋼I號(hào)高爐降料而停爐進(jìn)行5天檢修,在前期降料而準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上?按階段対風(fēng)量水平主動(dòng)控制,保持降料面過(guò)程中的煤氣穩(wěn)定,盡量延長(zhǎng)冋收高爐煤氣的時(shí)間,實(shí)現(xiàn)了降料而過(guò)程的安全、環(huán)保。關(guān)鍵詞離爐降料面耗風(fēng)最ThepracticeofblowoffbydroppingchargeleverinShougangNo.lBFAbstractShougangNo.lBFblowsoffbydroppingchargeleverfor5daysrepairing.Onthebaseof

2、prophasepreparativefordroppingchargelever,wecontrolairoutputforwardlyaccordingtothestage?Sogasdistributionissteadyintheprocessofdroppingchargeleverandthetimeofreclaimingblastfurnacegasisprolongedasfaraspossible?Theprocessofdroppingchargeleverissafean

3、dthecircumstaneeisprotected?Keywordsblastfurnacedroppingchargeleverrateofblowing前言首鋼1號(hào)高爐有效容積2536m3,30個(gè)風(fēng)口、3個(gè)鐵口,1994年8月9Fl開爐,至今爐齡已近15年,近年來(lái)高爐不斷強(qiáng)化冶煉,主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)接近國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。2009年3月210,1號(hào)高爐采用空料線降料面停爐,進(jìn)行為期5天的檢修,更換爐頂氣密箱,對(duì)高爐內(nèi)部風(fēng)口帶以上至爐喉鋼瓦下沿進(jìn)行噴涂造襯。此次1號(hào)高爐降料面停爐事先周密規(guī)劃了降料

4、面過(guò)程屮各階段的參數(shù)目標(biāo),對(duì)降料面過(guò)程進(jìn)行了數(shù)據(jù)量化,使降料面停爐工作順利進(jìn)行。圖241號(hào)高爐1994?2008年主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)《P-2.3,23菱,23s?(II-25.8m,高徑比1.98,是典型的矮胖型高爐,1降料面;隹備煤氣分布控制難度大,若停爐前爐內(nèi)煤氣分布穩(wěn)定性差,降料面過(guò)程屮爐內(nèi)不斷出現(xiàn)氣流、1」高爐爐型特點(diǎn)管道,爐頂壓力頻繁冒尖,必然造成被迫提前1號(hào)高爐有效容積2536m3,有效高度停氣、延長(zhǎng)降料面時(shí)間等問(wèn)題。表301號(hào)高爐爐型參數(shù)爐缸直徑(mm)11560爐紅高度(mm)42

5、00爐腰直徑(mm)1300()爐身高度(mm)1350()爐喉直徑(mm)8200爐腰高度(mm)2900爐腹角78°02'36"爐腹高度(mm)3400爐身角79°55'()9"爐喉高度(mm)1800H/D1.98死鐵層高度(mm)2200風(fēng)口個(gè)數(shù)(個(gè))30風(fēng)口高度(mm)37001.2清洗爐墻1號(hào)高爐3月份以來(lái)呈中心煤氣過(guò)于開放、邊緣煤氣偏弱的煤氣分布形態(tài),但爐況基本順?lè)€(wěn),19日,裝料制度K2222111(29°、31°、33°、35°、37°、38°、37°)調(diào)整為K22222(29°

6、、31°、33°、35°、37°),旨在適當(dāng)開放邊緣煤氣,但效果不明顯,小修停風(fēng)前3個(gè)班,礦批5&,焦炭負(fù)荷4.50,小修停風(fēng)前2個(gè)班,礦批56t,焦炭負(fù)荷3.70,同時(shí)加螢石3OOK0批、猛礦2t/批,小修停風(fēng)前小于一個(gè)冶煉周期,退全焦負(fù)荷,礦批56t,焦炭負(fù)荷2.8,鐳礦2.5〃批,螢石400Kg/批,為清理爐墻,集中加入蓋而焦4批,批重201,Z后不再加料。1.3安裝降料面打水管均勻霧化噴水是控制頂溫、減少爆震,安全降料而的關(guān)鍵,1號(hào)高爐空料線降料面的理論最大耗水量160”h(以止常風(fēng)址9

7、0%計(jì)算),因此小修中安裝了8根爐頂打水管,沿圓周方向均勻布置,打水管水平徑向插入爐內(nèi),打水管的流量由各自的流量表控制,水壓1.70MPao1.4檢修處理設(shè)備20日9:40?12:00,停風(fēng)小修,補(bǔ)焊爐皮,關(guān)死漏水的冷卻設(shè)備,卡好氧氣管道盲板,調(diào)試處理放散閥、煤氣切斷閥、煤氣加壓閥組,對(duì)高爐各系統(tǒng)的設(shè)備進(jìn)一步檢查調(diào)試,避免在降料面過(guò)程中因設(shè)備問(wèn)題造成停風(fēng)。2降料面操作2.1參數(shù)控制3月20口12:00,1號(hào)高爐送風(fēng),開始降料面,送風(fēng)時(shí)爐內(nèi)料面深度3.8m,12:1()向煤氣管網(wǎng)送氣,降料而過(guò)程小

8、以穩(wěn)定煤氣流為前提,主動(dòng)控制風(fēng)量水平,避免陷入被動(dòng)減風(fēng)的局面,發(fā)生較大的頂壓冒尖現(xiàn)象3次,分析認(rèn)為與1號(hào)高爐停爐前中心煤氣過(guò)于開放有關(guān),料面進(jìn)入爐腹后,23:50停氣,21日5:00風(fēng)口開始見空,6:30停風(fēng)。r.H圖261號(hào)高爐降料面過(guò)程中煤氣成分變化圖251號(hào)高爐降料面過(guò)程中送風(fēng)參數(shù)變化)010.IIIO34567??????????OOOOOOOOOO009????OO??O2—??O22??O23??OO??OoooOoooO?O(X)1030.20.00987(M)0065003.00

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