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1、電工鋼冶煉過程中氮含量控制實(shí)踐王軍(西昌鋼釩有限公司煉鋼廠)摘要攀鋼西昌鋼釩針對(duì)電工鋼試制初期,成品氮含量偏高的現(xiàn)象,通過工藝技術(shù)措施的優(yōu)化、改進(jìn),嚴(yán)格控制冶煉電工鋼所需入爐半鋼硫含量,降低冶煉過程中氮的含量。主要在轉(zhuǎn)爐采用全程底吹氬、出鋼時(shí)預(yù)脫氧控制碳氧平衡、出鋼期間添加頂渣渣料,建立基本頂渣及調(diào)渣等工藝技術(shù),LF爐控制底吹氬強(qiáng)度、控制爐內(nèi)還原性氣氛,RH爐高真空度、較大循環(huán)流量,連鑄中間包保護(hù)渣及保護(hù)澆鑄等技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)從轉(zhuǎn)爐到連鑄全程降低電工鋼中氮的含量。關(guān)鍵詞電工鋼過程氮含量控制1前言對(duì)于大多數(shù)鋼種而言,氮都是有害元素,鋼中氮含量對(duì)鋼的機(jī)械性能影響較大,尤
2、其是生產(chǎn)用于深沖條件下的低碳鋼時(shí),氮的不利影響特別明顯。鋼中氮含量增加,會(huì)使鋼的屈服極限、強(qiáng)度極限和硬度提高,塑性下降,沖擊韌性降低,并導(dǎo)致時(shí)效硬化。氮在鋼液中的溶解度很大,但在固體鐵中的溶解度卻很小,所以在溫度較低時(shí),氮極易在晶界析出,引起鋼的“冷脆”。氮對(duì)電磁性能的影響:無取向硅鋼:鋼中的[N]、[O]多數(shù)以夾雜狀態(tài)存在,極少溶于α相,這兩種狀態(tài)都使鐵損增加,導(dǎo)磁率和磁感應(yīng)強(qiáng)度下降。固溶在α相中的[C]、[N]、[O],尤其是[N]顯著地影響磁時(shí)效,溶于α相中的[N]和[O]還提高矯頑力、降低導(dǎo)磁率,若形成針狀?yuàn)A雜。高磁感冷軋取向硅鋼:要控制適量(不能多不能少
3、)的氮和均勻細(xì)小AlN形態(tài)。電工鋼亦稱硅鋼片,是電力、電子和軍事工業(yè)不可缺少的重要軟磁合金,是一種生產(chǎn)技術(shù)難度大的金屬功能材料,主要用作各種電機(jī)、發(fā)電機(jī)和變壓器的鐵心。影響電工鋼性能的主要因素是化學(xué)成分和組織結(jié)構(gòu)。目前電器鐵芯元件等向著輕型化、節(jié)能、無噪音、美觀、高效化、低成本方向發(fā)展。發(fā)展超薄型高磁感無取向硅鋼,不僅可以簡化生產(chǎn)工藝,改善鋼的性能,也能充分利用材料,節(jié)省成本,這無疑是電工鋼發(fā)展方向。但氮、碳元素在很大程度上影響了無取向硅鋼的磁性,降低鋼中碳、氮含量有利于提高電磁性能和材料綜合加工性能。在煉鋼過程中,無論是液態(tài)鋼水和固體鋼中都有AlN的存在,在通常
4、情況氮含量(40~60ppm)下,晶粒度與AlN的析出有關(guān)。氮在冷軋用低碳鋼中被認(rèn)為是一種有害的雜質(zhì)。因此,在煉鋼生產(chǎn)的各個(gè)工藝環(huán)節(jié)采取相應(yīng)的技術(shù)措施,降低電工鋼中氮的含量。2鋼中氮的來源在常壓下進(jìn)行鋼的冶煉,氣體除鐵水中已溶解的外,還可以通過各種原輔料進(jìn)入鋼液。當(dāng)進(jìn)入鋼中的氣體量超過冶煉過程脫碳沸騰的脫氣量時(shí),鋼中氣體的含量就增加。各種不同的煉鋼爐,終點(diǎn)鋼水中都含有一定量的氮。4氮的來源,氮?dú)庠跔t氣中的分壓力很高,大氣中氮的分壓力大體保持在7.8×10Pa。因此鋼中的氮主要是鋼水裸露過程中吸入并溶解的。轉(zhuǎn)爐煉鋼,包括二次精煉的電弧加熱,加速了氣體的解離,故[N]
5、含量偏高;轉(zhuǎn)爐復(fù)吹控制不當(dāng),氮?dú)迩袚Q不及時(shí)也會(huì)增加氮的含量;鐵合金、廢鋼鐵和渣料中的氮也會(huì)隨爐料帶入鋼水。氮在鋼液中有兩種形式:自由狀態(tài)的氮原子、結(jié)合態(tài)的氮離子。理論上,真空條件下,氮可脫至10-6×10左右,但實(shí)踐上困難,主要受動(dòng)力學(xué)和其它合金元素的影響。鋼液中氮很難脫除,主要有以下幾個(gè)原因:(1)大氣中含有78%的氮,鋼液只要和大氣接觸就會(huì)吸氮;(2)鋼液中,氮與合金元素生成的氮化物處于溶解狀態(tài),無法通過沉淀去除;(3)氮原子半徑比氫大,擴(kuò)散系數(shù)比氫小得多(小兩個(gè)數(shù)量級(jí)),所以真空去除很難;-6(4)氧、硫等表面活性元素阻礙鋼液脫氮。[O]、[S]在小于20×
6、10時(shí)對(duì)脫氮的影響可以消除,氧較易控制,而硫的控制則比較困難,因而增加了脫氮的難度。3煉鋼生產(chǎn)中氮的控制西昌鋼釩煉鋼廠現(xiàn)有2座200t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,每座轉(zhuǎn)爐出鋼量為200~230t,在頂吹氧的過程中,通過爐底設(shè)置的10塊透氣磚(外裝式),可同時(shí)向爐內(nèi)吹入氮?dú)饣驓鍤膺M(jìn)行攪拌,底吹10個(gè)透氣元件的供氣系統(tǒng)均為單路控制,彼此互不影響。底吹系統(tǒng)供氣強(qiáng)度調(diào)節(jié)范圍為0.02~0.2Nm3/t·min,能夠滿足轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)冶煉工藝要求。底吹工作壓力為1.0~1.5MPa。影響轉(zhuǎn)爐冶煉電工鋼等鋼種氮含量的因素主要有:底吹攪拌氮?dú)迩袚Q時(shí)間、底吹氬氣強(qiáng)度、補(bǔ)吹次數(shù)、出鋼過程的影響(脫氧方
7、式、出鋼口的維護(hù))等。冶金實(shí)踐表明:頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐在冶煉過程中,同時(shí)存在著吸氮和脫氮過程。在碳氧反應(yīng)區(qū),鋼氣界面層溫度可達(dá)2600℃左右,氧、硫表面活性元素對(duì)鋼液吸氮和脫氮的阻礙作用消失,鋼液能通過碳氧反應(yīng)的生成物CO氣泡攜帶法脫氮。在轉(zhuǎn)爐吹氧脫碳過程中,存在著激烈的碳氧反應(yīng)。由于碳氧反應(yīng)生成的CO氣泡,如同向鋼液中吹入的氬氣泡一樣,冶煉時(shí)對(duì)鋼液中的氮來說,相當(dāng)于一個(gè)個(gè)的小真空室,氣泡中的氮分壓等于零,鋼液中的氮原子可以擴(kuò)散到CO氣泡與鋼液的界面上,形成N2分子進(jìn)入CO氣泡,隨著CO氣泡上浮而從鋼液中去除。在轉(zhuǎn)爐吹煉的前期和中期(開吹至吹煉8分鐘時(shí)),碳氧反應(yīng)激烈,
8、脫碳速度大