漣鋼高爐強(qiáng)化冶煉實(shí)踐

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1、維普資訊http://www.cqvip.com漣鋼高爐強(qiáng)化冶煉實(shí)踐技術(shù)中心朱文飛梁鴻了一輪又一輪的生產(chǎn)高潮。特別是在l0月1引言5日創(chuàng)下6038噸的日產(chǎn)記錄后,又于lO月漣鋼現(xiàn)有五座300m級的高爐,總有效22日再創(chuàng)新高,以6076噸的成績再次刷新爐容積為1735m,其中,1#(329m)、3#記錄。10月份在計劃檢修4座高爐共休風(fēng)(323m)、4#(323m)高爐處于爐役后期,2#l566分的條件下,共產(chǎn)合格生鐵178255噸,高爐(380m)2002年的中修推遲至2003年平均日產(chǎn)達(dá)5750噸/日,利用系數(shù)達(dá)到年底進(jìn)行。5#高爐(380m3

2、)為無料鐘爐頂,3.314t/nld,破歷史最高紀(jì)錄,首次月產(chǎn)突其余為雙鐘爐頂,均為料車上料。在建一座破l7萬噸大關(guān)。入爐焦比大幅度下降,達(dá)到2200m高爐將于2003年11月底前投產(chǎn)。401kg/t,噴煤比124kg/t,實(shí)現(xiàn)了高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、2003年10月,漣鋼煉鐵廠堅(jiān)持增產(chǎn)和低耗。表1為漣鋼煉鐵廠10月份的有關(guān)技降耗并重的原則,采取多項(xiàng)有效措施,圍繞生術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。產(chǎn)經(jīng)營,狠抓內(nèi)部管理,加強(qiáng)爐內(nèi)操作,加大2生產(chǎn)實(shí)踐及分析勞動競賽力度;堅(jiān)持以爐況穩(wěn)順為中心,采取強(qiáng)有力的護(hù)爐措施,確保高爐爐況穩(wěn)順,掀起a.煉鐵廠在10月份采取了一系列的競鏨般為8.

3、5級(少數(shù)為8.0級),如圖1所示。一7結(jié)~論~a.采用“轉(zhuǎn)爐一窄帶”工藝開發(fā)生產(chǎn)SPA—H耐候鋼帶,能滿足集裝箱用方矩形焊管等部件的質(zhì)量要求,可用于替代同品種卷板。b.采用本工藝生產(chǎn)SPA—H耐候鋼帶,其強(qiáng)度元素c、cr等控制值應(yīng)高于同品種卷板才能滿足產(chǎn)品的強(qiáng)度要求。Cu、P、Ni等耐腐蝕元素控制與卷板相當(dāng)。C.中間裂紋是連鑄坯的主要缺陷。采用圖lSPA—H耐候鋼金相圖100×適當(dāng)?shù)睦鋮s水量和冷卻制度,控制鋼水過熱6效益度和拉坯速度可減少和消除中問裂紋。d.軋制工藝應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)高壓水除磷,防本產(chǎn)品用于替代同品種熱軋卷板,降低用止表面麻點(diǎn)、凹坑等質(zhì)

4、量缺陷。戶成本,受到用戶青睞,具有較廣闊的市場前e.本產(chǎn)品具有較高附加值和明顯的經(jīng)濟(jì)景。同時,該產(chǎn)品與普帶相比,附加值較高,具效益,市場容量較大,有較大的開發(fā)推廣價值。有明顯經(jīng)濟(jì)效益。它的開發(fā)與生產(chǎn)可以為普帶生產(chǎn)廠擴(kuò)大生產(chǎn)品種,提高經(jīng)濟(jì)效益?!?·維普資訊http://www.cqvip.com賽措施,如“產(chǎn)量競賽”、“人爐焦比競賽”、口損壞僅12個,而上月達(dá)31個之多,與上月“崗位明星競賽”等小指標(biāo)競賽,把單一的生相比減少了19個,促進(jìn)了生產(chǎn)。冷卻系統(tǒng)進(jìn)產(chǎn)型勞動競賽轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)效益型競賽,真正水溫度降低了3℃左右,這對于風(fēng)口維護(hù)和把生產(chǎn)的好壞與職

5、工的利益掛起鉤來,極大冷卻系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)創(chuàng)造了有利的條件。地調(diào)動了全體職工的積極性。c.由于氣溫下降。爐況穩(wěn)順,全風(fēng)操作,b.加大對各高爐的護(hù)爐工作力度。10各高爐風(fēng)量均有所增加,與9月相比,風(fēng)量增月份高爐產(chǎn)量大幅度升高,高爐冶煉強(qiáng)度大加了26.92m/min,為高爐的穩(wěn)順高爐創(chuàng)造大提高,在3#、4#高爐4~7段冷卻壁大量燒了有利條件。損、1#高爐2段爐缸冷卻壁熱流強(qiáng)度超標(biāo)的d.全月爐料結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,為穩(wěn)定高爐操作實(shí)際情況下,煉鐵廠加大對冷卻壁的檢查力創(chuàng)造了有利的外部條件。高爐全月爐料結(jié)構(gòu)度,一旦發(fā)現(xiàn)冷卻壁漏水或爐皮吹開、發(fā)紅及基本穩(wěn)定在燒結(jié)礦71%

6、+球團(tuán)礦24%+南時進(jìn)行休風(fēng)處理,同時對各高爐4~7段冷卻非塊5%。爐料結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定,減少了因高爐壁進(jìn)行定期清洗,確保高爐安全運(yùn)行。煉鐵的頻繁變料對爐況的影響,為高爐的穩(wěn)順操廠繼續(xù)推行設(shè)備承包制,加強(qiáng)了設(shè)備的點(diǎn)檢作提供了可靠保障。與維護(hù),從確保高爐設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),特別是分析爐料結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的原因有以下幾個方對高爐爐頂設(shè)備和冷卻設(shè)備的精心維護(hù),以面。確保高爐的安全運(yùn)行。與上月相比,全月風(fēng)a).爐溫穩(wěn)定。表1爐利用系數(shù)焦比煤比風(fēng)溫風(fēng)量入爐品位富氧率煤氣中C02頂壓[]一級品率號t/m3·dkg/tk異/t℃m3/min%%%kPa%%I3.42378124

7、1033l00759.14I.2818.1948O.5I6523.304391081007127359.13I.2516.47550.547033.25396126106I90658.962.1418.13530.536843.1939512399094558.80I.4417.94590.354953.453921381039122858.86I.3617.65920.4877平均3.314011241026lo7258.98I.4717.68620.4867從圖1可以看出,漣鋼煉鐵廠從6月份開穩(wěn)順高爐生產(chǎn)提供了良好的條件。始,硅穩(wěn)定率逐步提高

8、,10月份硅穩(wěn)定率達(dá)到b).燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定控制為2.12倍,1079.67%的歷史最好水平,全月平均硅含量為月份燒結(jié)礦堿度沒作變動或調(diào)整

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