唐鋼1號高爐強化冶煉實踐

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1、2008年12月河南冶金Dec.2008第16卷第6期HENANMETALLURGYVol_16No.6唐鋼1號高爐強化冶煉實踐葛玉春馬明鑫(唐山鋼鐵股份有限公司)摘要對唐鋼1號高爐強化冶煉操作進(jìn)行總結(jié),通過精料,調(diào)整送風(fēng)制度,優(yōu)化裝料制度,專家系統(tǒng)應(yīng)用和加強管理等措施強化冶煉,高爐取得較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。關(guān)鍵詞大型高爐強化冶煉專家系統(tǒng)PRACTICEoFINTENSIFIEDSMELTINGoFTANGSTEELSNO.1BFGeYuchunMaMingxin(TangshanIron&SteelGroupCo.,Ltd)ABSTRACTThe

2、operationofintensifiedsmeltingwasconcludedforNo.1blastfuranee,Byusingbeneficiatedburdenmaterial,changingblastsystem,optimizingchargingsystem,usingexpe~systemandstrengtheningmanagement,thegoodtechno—economicindexofblastfurancecometrue.KEYWORDSlargeblastfurnaceintensifiedsmelti

3、ngexpe~system0前言和2個鐵口,爐底和爐缸采用陶瓷杯結(jié)構(gòu),上料系統(tǒng)唐鋼1號高爐有效容積2000m,原地由1260設(shè)焦丁回收系統(tǒng),采用BLT頂部裝料系統(tǒng),爐身上ITI。擴(kuò)容改造完成,高度保持不變,高徑比由原來的部為磚壁合一的薄爐襯,爐腰和爐身下部(六、七2.79降低到2.27,是矮胖型高爐,投產(chǎn)后爐況波動段)為銅冷卻壁,串聯(lián)軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng),霍戈大,適應(yīng)外部變化能力差,爐墻下部頻繁結(jié)厚,不能文內(nèi)燃式硅磚熱風(fēng)爐。該高爐于2005年3月28日保持一個合理穩(wěn)定的操作爐型,限制了高爐強化冶開爐,投產(chǎn)7天時間利用系數(shù)達(dá)到2.0t/(In.d)

4、以煉,各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)偏低,嚴(yán)重影響了唐鋼的生產(chǎn)上,實現(xiàn)大修高爐快速達(dá)產(chǎn),通過加強上下部調(diào)劑,和發(fā)展需要,為此,通過摸索上下部制度,結(jié)合原燃改進(jìn)高爐操作,克服原燃料條件不利影響,冶煉強度料條件變化,建立合理穩(wěn)定操作爐型,加強爐前和軟水平不斷提高,技術(shù)指標(biāo)不斷優(yōu)化,達(dá)到高爐利用系水系統(tǒng)管理等措施強化冶煉,優(yōu)化技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。數(shù)2.36t/(in’.d),入爐焦比370kg/tFe,煤比150kg/1概況tFe,綜合冶煉強度1.235t/(ITI.d)的較高水平,高唐鋼1號高爐的爐缸直徑10.2m,有26個風(fēng)口爐部分技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表1:表1部分技術(shù)經(jīng)濟(jì)

5、指標(biāo)注:2008年第一季度,焦炭質(zhì)量大幅F滑,影響指標(biāo)優(yōu)化提高。2高爐強化冶煉措施在大風(fēng)量、高頂壓、高風(fēng)溫、高負(fù)荷的生產(chǎn)條件下仍2.1精料能保持爐況穩(wěn)定順行。高爐生產(chǎn)要達(dá)到高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、精料就是提高原燃料質(zhì)量,它是高爐強化冶煉低耗的目的,在高爐設(shè)備條件已確定的情況下,必須的基礎(chǔ),隨著高爐生產(chǎn)不斷向大型化和A動化發(fā)展從高爐操作和原料質(zhì)量兩方面人手,其中原料質(zhì)量以及對高爐操作和節(jié)能提出越來越高的要求,需要尤為重要,精料的內(nèi)容是高爐煉鐵渣量要小于進(jìn)一步改善原燃料質(zhì)量,做到精益求精,以保證高爐300kg/tFe;成分穩(wěn)定,粒度均勻;冶金性能良好;爐聯(lián)系人:

6、馬明鑫,工程師,河北.唐山(063000),唐山鋼鐵股份有限公司煉鐵廠;收稿日期:2008一l】—26河南冶金2008年第6期料結(jié)構(gòu)合理。唐鋼l號高爐共有26個風(fēng)口,2007年8月9日2.1.1優(yōu)化配料結(jié)構(gòu)借定修的機(jī)會,將l9風(fēng)口由q)120mm×470mm調(diào)唐鋼經(jīng)過科學(xué)配礦研究冶金性能試驗,1號高整為~130mm×450mm,將1,6,13風(fēng)口由爐確定合理的爐料結(jié)構(gòu)為:燒結(jié)礦(72%)+球團(tuán)礦中120mm×470ram調(diào)整為120mm×450mm,風(fēng)口(10%)+澳礦(13%)+麥克礦(5%),此時生礦比布局更加均勻合理,風(fēng)口面積由0.3353

7、m增大到保持在18%左右,通過調(diào)整燒結(jié)礦和球團(tuán)礦的配比0.3373m。,有利于增大風(fēng)量,加大風(fēng)口前焦碳的燃調(diào)整爐渣堿度,人爐礦石品位達(dá)到58%左右,渣量燒速度,以提高冶煉強度,同時適當(dāng)發(fā)展邊緣氣流,大幅降低,渣鐵比降到334kg/t.Fe,入爐礦石品位提基本消除爐墻粘結(jié)問題,使邊緣氣流和中心氣流分高,渣量降低有效改善料柱透氣性和透液性,有利于布合理,保證爐料順利下降。爐況的穩(wěn)定與順行。新一燒投入生產(chǎn),燒結(jié)礦產(chǎn)量2.2.2高風(fēng)溫增加,由于澳礦價格上漲,2007年12月21日開始高風(fēng)溫是高爐提高煤比,降低工序能耗和降低下調(diào)生礦配比到10%左右,相應(yīng)熟

8、料比提高到90%成本的有效措施,1號高爐充分發(fā)揮霍戈文內(nèi)燃式左右,雖然人爐礦石品位有所降低,但爐料的還原性硅磚熱風(fēng)爐的優(yōu)點,風(fēng)溫穩(wěn)定使用

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