通鋼4號高爐強(qiáng)化冶煉實(shí)踐

通鋼4號高爐強(qiáng)化冶煉實(shí)踐

ID:37123147

大?。?84.37 KB

頁數(shù):3頁

時間:2019-05-18

通鋼4號高爐強(qiáng)化冶煉實(shí)踐_第1頁
通鋼4號高爐強(qiáng)化冶煉實(shí)踐_第2頁
通鋼4號高爐強(qiáng)化冶煉實(shí)踐_第3頁
資源描述:

《通鋼4號高爐強(qiáng)化冶煉實(shí)踐》由會員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、維普資訊http://www.cqvip.com第24卷第1期j}季欽Vo1.24,No.12005年2月IR0NMAKINGFebruary2005通鋼4號高爐強(qiáng)化冶煉實(shí)踐王海漾樸喜海(通化鋼鐵股份有限公司)摘要對通鋼4號高爐強(qiáng)化冶煉實(shí)踐進(jìn)行了總結(jié)。通鋼4號高爐強(qiáng)化冶煉的主要經(jīng)驗(yàn)是:采用富氧鼓風(fēng)、噴煤、高風(fēng)溫、高頂壓,并根據(jù)不同的原料條件和不同時期高爐的操作爐型,及時調(diào)整裝料制度、送風(fēng)制度、中部冷卻器水溫差,使高爐操作穩(wěn)定順行。關(guān)鍵詞高爐強(qiáng)化冶煉措施1概況座改進(jìn)型內(nèi)燃式熱風(fēng)爐均進(jìn)行了中修,更換了蓄熱通鋼4號高爐有效容積350m,設(shè)有14個風(fēng)室和燃燒室全

2、部磚襯,熱風(fēng)爐安裝了冷風(fēng)分配器??冢?個渣口,1個鐵口。2002年9月大修改造,采2002年10月2713點(diǎn)火開爐,投產(chǎn)后一星期達(dá)產(chǎn),用PW緊湊型串罐無料鐘爐頂;在爐身、爐腰和爐腹冶煉強(qiáng)度不斷提高,取得了較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。采用了大型冷卻模塊;爐底采用了復(fù)合棕剛玉陶瓷2003年1~12月份平均利用系數(shù)3.742,綜合冶煉杯和水冷綜合爐底;爐喉部位安裝了十字測溫儀;3強(qiáng)度達(dá)到2.014(主要技術(shù)指標(biāo)見表1)。表1通鋼4號高爐2003年主要技術(shù)指標(biāo)2強(qiáng)化冶煉措施到了明顯提高,為高爐的穩(wěn)定順行提供了保證。與由于本次大修采用了一系列新技術(shù)、新裝備,加此同時,加大

3、了進(jìn)口鐵精粉的配入比例,以提高燒結(jié)之外部原燃料條件的不斷改善,給高爐強(qiáng)化冶煉創(chuàng)礦品位。從2000年初到2003年底,綜合入爐礦品造了條件。位從56.11%提高到58.10%。2.1實(shí)施精料方針,為高爐強(qiáng)化臺煉奠定基礎(chǔ)(2)加強(qiáng)原料篩分工作。入爐原燃料粉末過多精料是高爐煉鐵的基礎(chǔ),高爐煉鐵工作者通過會影響高爐料柱的透氣性,不利于高爐順行。以前長期的生產(chǎn)實(shí)踐,總結(jié)出“高、熟、穩(wěn)、小、凈、勻、熔”我廠槽下振動篩多為板式振動篩或梳齒形振動篩,七字精料內(nèi)容,這足以說明精料對高爐生產(chǎn)的重要不能有效地篩除原燃料中的粉末。為此,組織人員性。進(jìn)行了多方考察,購進(jìn)了雙層振動

4、棒條篩,篩分效果(1)優(yōu)化燒結(jié)工藝,改進(jìn)燒結(jié)礦質(zhì)量,提高入爐明顯改善,高爐的崩懸料次數(shù)大幅度減少,實(shí)現(xiàn)了高礦品位。由于受原料條件、設(shè)備裝備水平和生產(chǎn)工爐的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。此外,還采取了如下措施:①把倉嘴藝的限制,燒結(jié)礦品位低、粒度不均且偏小、冶金性下閘開度控制在200mm以下,以不卡料為原則,盡能差,粉末也比較多。為了盡可能地提高燒結(jié)礦質(zhì)可能地降低振動篩上料層厚度,提高篩分效率。②量,2002年,公司對燒結(jié)工藝進(jìn)行了小球燒結(jié)技術(shù)建立定期清理篩子的制度,保證礦篩的透孔率不低改造,并于當(dāng)年11月份投入運(yùn)行。燒結(jié)礦的質(zhì)量得于90%。③加強(qiáng)料倉管理,要求存料不少于1/

5、3.44.維普資訊http://www.cqvip.com倉,并嚴(yán)禁吃倉底料。實(shí)現(xiàn)高壓操作后,爐頂煤氣中CO值由原來的(3)提高焦炭質(zhì)量,滿足高爐強(qiáng)化冶煉的需要。15.5%提高到現(xiàn)在的18%以上,降低了入爐焦比。焦炭是高爐冶煉的重要燃料,起著發(fā)熱劑、還原劑、3操作技術(shù)不斷改進(jìn)滲碳劑和料柱骨架等作用。隨著高爐冶煉強(qiáng)度和噴3.1裝料制度煤比的不斷提高,焦炭作為料柱骨架的作用越來越根據(jù)不同的原料條件和不同時期高爐的操作爐重要。因此,高爐對焦炭質(zhì)量尤其是高溫冶金性能型,及時調(diào)整裝料制度,以達(dá)到爐況穩(wěn)定、煤氣流分的要求也越來越高。近年來,公司加大了對改善焦布合理的

6、目的。4號高爐開爐時裝料制度為OC炭質(zhì)量的投入,成立攻關(guān)組,選購優(yōu)質(zhì)原煤,尋求最OOC,礦批重12.5t,爐況穩(wěn)定性較差,崩懸料次佳配比,強(qiáng)化生產(chǎn)工藝,從而使焦炭質(zhì)量得到了明顯數(shù)較多。通過十字測溫儀觀察,發(fā)現(xiàn)煤氣分布不很提高。到目前為止,‰已經(jīng)達(dá)到了79.5%以上,合理,中心煤氣流弱,后將裝料制度改為4批正常料m降到7.60%以下,灰分降到12.5%以下。加1個中心焦(15。布在中心),即為4(OCOOC2.2實(shí)現(xiàn)富氧、噴煤、高風(fēng)溫的協(xié)調(diào)互補(bǔ)』)+C』,同時將礦批重增加到15.5t,實(shí)現(xiàn)中心通鋼高爐富氧為煉鋼剩余的氧氣,富氧率雖然煤氣流為主,邊緣煤氣流為

7、輔的兩道煤氣流分布,煤能達(dá)到2%左右,但受煉鋼的影響,氧量波動較大,氣流趨于平穩(wěn),適宜的爐喉測溫曲線如圖1所示。對提高噴煤比和穩(wěn)定高爐的送風(fēng)制度和熱制度以及高爐的強(qiáng)化冶煉非常不利。為解決這一矛盾,我們在富氧、噴煤和高風(fēng)溫方面的協(xié)調(diào)互補(bǔ)方面做了大量細(xì)致的工作。在熱風(fēng)爐燒爐方面,采用大風(fēng)量和大煤氣量快速燒爐方法,盡可能快速提高熱風(fēng)爐的蓄熱量,并制定每小時換一次爐的操作制度,盡可能地減少風(fēng)溫波動。在爐況允許的情況下,盡可能全關(guān)混風(fēng)大閘,時間,h提高熱風(fēng)爐的送風(fēng)溫度。當(dāng)氧氣充足時,采取措施適當(dāng)限制富氧量,防止因富氧量過大,導(dǎo)致風(fēng)口前理圖1爐喉測溫曲線論燃燒溫度過

8、高,引起爐況不順;當(dāng)富氧量不足時,盡可能地提高熱風(fēng)爐的熱儲備,用高風(fēng)溫來彌補(bǔ)因中

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文

此文檔下載收益歸作者所有

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文
溫馨提示:
1. 部分包含數(shù)學(xué)公式或PPT動畫的文件,查看預(yù)覽時可能會顯示錯亂或異常,文件下載后無此問題,請放心下載。
2. 本文檔由用戶上傳,版權(quán)歸屬用戶,天天文庫負(fù)責(zé)整理代發(fā)布。如果您對本文檔版權(quán)有爭議請及時聯(lián)系客服。
3. 下載前請仔細(xì)閱讀文檔內(nèi)容,確認(rèn)文檔內(nèi)容符合您的需求后進(jìn)行下載,若出現(xiàn)內(nèi)容與標(biāo)題不符可向本站投訴處理。
4. 下載文檔時可能由于網(wǎng)絡(luò)波動等原因無法下載或下載錯誤,付費(fèi)完成后未能成功下載的用戶請聯(lián)系客服處理。