龍鋼2號高爐強化冶煉實踐86

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1、龍鋼2#高爐強化冶煉實踐名:李峰所在單位:申報工種:申報級別:龍鋼集團煉鐵廠爐前工一級二0—三年八月五日摘要3關(guān)鍵詞31?高爐的裝備水平32.精料43?操作制度和強化措施54.強化冶煉后的指標95.對新1#高爐強化冶煉的建議96.結(jié)語10龍鋼2號高爐強化冶煉實踐李峰(陜西龍門鋼鐵有限責任公司)摘要:對龍鋼2號高爐的2012年強化冶煉實踐進行了總結(jié)。通過采取精料、優(yōu)化裝料制度、調(diào)整風口布局、完善高爐操作及加強管理等措施,高爐實現(xiàn)了強化冶煉,取得了較好的技術(shù)經(jīng)濟指標。關(guān)鍵詞:高爐強化冶煉精料龍鋼2號高爐,爐容890m3,于2008年11月

2、18日投產(chǎn),因噴煤系統(tǒng)工程滯后,投產(chǎn)后的最初五個月進行全焦冶煉,2009年4月10日才開始噴煤富氧強化冶煉。2012年,在保證爐況穩(wěn)定順行的基礎上,通過狠抓原燃料質(zhì)量的穩(wěn)定和篩分,不斷優(yōu)化操作制度,采用大噴煤、大富氧、高風溫、髙頂壓等強化冶煉操作技術(shù),使高爐的各項技術(shù)經(jīng)濟指標明顯改善,日產(chǎn)穩(wěn)定在2900t以上,高爐利用系數(shù)3?14t/n?d,入爐焦比392kg/t,煤比151kg/to1.高爐的裝備技術(shù)2號高爐設計堅持高起點、高水平,為保證投產(chǎn)后具有強有力的競爭力,迅速達到高效、優(yōu)質(zhì)、低耗、長壽、環(huán)保的先進水平,采用了一系列先進的工藝

3、技術(shù)和設備:皮帶上料,小塊焦炭冋收與燒結(jié)礦混裝入爐技術(shù);SS型串罐無鐘料頂;軟水密閉循環(huán)冷卻;爐頂內(nèi)外環(huán)噴水;薄壁爐襯;卡魯金頂燃式熱風爐及空氣預熱;干法除塵氮氣脈沖反吹及TRT發(fā)電;爐頂煤氣成分自動分析;爐況十字測溫及紅外線攝像;嘉恒法爐渣?;幚?;雙出鐵場及儲鐵式澆注鐵溝;分散控制,集中收集處理環(huán)保除塵。2號高爐的內(nèi)型尺寸見表1。名稱單位內(nèi)型尺寸高爐有效容積Vum3890直徑爐缸育徑dmm7200爐腰直徑Dmm8100爐喉肓徑dlmm6060高度有效高度H0mm21900死鐵層高度h0mm1400爐缸高度hlmm3700爐腹高度h

4、2mm2900爐腰高度h3mm1600爐身高度h4mm11900爐喉高度h5mm1800角度爐腹角a度81.1796爐身角卩度83.7655比值高徑比Hu/D2.7爐缸截面積Am240.72Vu/A20.782?精料精料是高爐穩(wěn)定順行和強化冶煉的基礎條件。龍鋼的焦炭全部外購,球團礦因自產(chǎn)量只占60%,40%要靠外購。外購焦炭和球團礦的廠家較多,焦炭最多時7個廠家,球團礦最多時8個以上廠家,特點是冶金性能差、成分波動大、粉末多,高爐變料次數(shù)頻繁。因此,加強原燃料的管理和提升原燃料的質(zhì)量成為高爐強化冶煉的首耍任務。2012年通過整合,焦炭

5、供應固定煤化和海燕兩家,球團礦固定5家,質(zhì)量有所改善。結(jié)合龍鋼的原燃料質(zhì)量(見表2、3),主要采取了以下措施。表2原料理化指標TFeFeOSiO2CaOMgOAL2O3SR2轉(zhuǎn)鼓強渡抗壓強度N爐料結(jié)構(gòu)燒結(jié)礦54.248.595.5711.082.381.700.052.007&2560-70%自產(chǎn)球62.337.030.570.511.040.020.010.0875.531500-180015-20%外購球61.767.670.310.271.320.010.00483.9塊礦65.233.330.230.141.180.050.0

6、30.0110-15%表3燃料理化指標焦炭水份灰份揮發(fā)份固定碳SM25M10CRICSR一級7.3212.221.2686.490.6992.226.5933.6258.14二級7.4712.431.3186.220.7290.427.5635.6855.10混合煤3.3410.8415.3674.580.46(1)焦炭、球團礦、塊礦堅持堆舊吃新,對于進廠的各家原燃料必須有成分統(tǒng)計,入爐前并進行配料計算。(2)焦炭、球團礦、塊礦按成分分類,并加大庫存量,按成分接近的分類堆放,分批量使用,力爭減少變料次數(shù)。(3)樹立焦炭強度重于灰分,燒

7、結(jié)礦、球團礦強度重于品位的觀念。通過嚴把進廠原料關(guān)和加強篩分,進一步提升原燃料的質(zhì)量和強度。(4)篩分系統(tǒng)使用高效自清理的梳刺振動篩。加強原燃料入爐前的篩分、確保<5mm的粉末小于2%,高爐料倉篩分系統(tǒng)在滿足上料的前提下,把稱量篩分流量控制在最小,要求焦炭<20kg/s,燒結(jié)礦<30kg/s,球團礦<20kg/so(5)發(fā)揮燒結(jié)機的潛能,調(diào)整爐料結(jié)構(gòu),燒結(jié)礦70%-80%(含鋪底料塊礦10-12%),球團礦15%?20%,爐后塊礦3-5%o(6)要求進廠的焦炭全部進行整粒,25-60mm的粒度>80%,<25mm含量三5%,>60mm

8、的含量三15%。3.操作制度和強化措施2號高爐受龍鋼原燃料條件特點的影響,強度羌、粉末多、成分不穩(wěn)定、變料次數(shù)多,在操作制度上采取了強化程度和操作制度服從原燃料條件。煤氣流分布以發(fā)展中心氣流為主,同時適當抑制邊緣氣流,但

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