酒鋼煉鐵廠小高爐停

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1、酒鋼煉鐵廠小高爐停、開爐實(shí)踐謝紹瑋(酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司煉鐵廠)摘要酒鋼煉鐵廠在3個月時(shí)問當(dāng)中,組織了3座高爐停、開爐,均較為順利,并將停、開爐方案不斷在實(shí)踐中總結(jié)、完善,形成了自有、獨(dú)立的停、開爐技術(shù),為今后高爐的停、開爐工作積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。關(guān)鍵詞高爐停開爐受美國金融經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響,國內(nèi)外鋼鐵市場明顯萎縮。我國鋼鐵行業(yè)進(jìn)入2008年下半年,特別足奧運(yùn)會以后,鋼鐵行業(yè)進(jìn)入高成本、低售價(jià)、低利潤或虧損階段,煉鐵工序更足成為重災(zāi)戶。為此,集團(tuán)公司審時(shí)度勢,決定煉鐵廠3座高爐陸續(xù)停爐檢修,一方面客觀限產(chǎn),另一方而治理爐體惡化問題,為

2、高爐后續(xù)生產(chǎn)奠定基礎(chǔ)。在2008年11月16日~2009年2月10日期間,短短3個月內(nèi)煉鐵廠組織了3座高爐大中修的停、開爐工作,實(shí)施過程順利而有序。在不斷地積累和總結(jié)中,已形成和完善了煉鐵廠自有的高爐停、丌爐技術(shù),更重要的是鍛煉了一支日趨全面和成熟的管理、技術(shù)人員隊(duì)伍,為今后煉鐵生產(chǎn)的發(fā)展提供了人員條件。l高爐停、開爐情況簡介2008年10月15日19:40~16日7:43,6號高爐完成降料面操作,共用時(shí)723分鐘。此次中修歷時(shí)25天,主要完成檢修內(nèi)容有:更換6~8段冷卻壁處爐皮,安裝缺損冷卻壁,風(fēng)口區(qū)域澆注,爐內(nèi)噴涂,恢復(fù)十字測溫,

3、修補(bǔ)熱風(fēng)主管及圍管薄弱環(huán)節(jié),改造送風(fēng)裝置等。至11月10日19:45送風(fēng)開爐。2008年10月29日19:ll~30日8:30,4號高爐完成降料面操作,共用時(shí)799分鐘。此次中修歷時(shí)47天,主要完成檢修內(nèi)容有:更換6~8段冷卻壁處爐皮,安裝缺損冷卻壁,風(fēng)口區(qū)域澆注,爐內(nèi)噴涂,恢復(fù)十字測溫,修補(bǔ)熱風(fēng)主管及圍管薄弱環(huán)節(jié),改造送風(fēng)裝置等。12月15日12:34送風(fēng)開爐。2008年11月13日19:05~14日6:46,3號高爐完成降料面操作,共用時(shí)701分鐘。此次大修歷時(shí)89天,主要完成檢修內(nèi)容有:更換4~8段冷卻壁處爐皮、冷卻壁及9~1l

4、段部分爐皮、冷卻壁,更換爐底三、四層炭磚,更換爐缸炭磚、風(fēng)口組合磚,爐內(nèi)噴涂,恢復(fù)十字測溫,修補(bǔ)熱風(fēng)主管及圍管薄弱環(huán)節(jié),改造送風(fēng)裝置等。2009年2月10日8:57送風(fēng)開爐。2停爐2.1停爐總原則2.1.1高爐停爐均采用控料線的方法將料線降至風(fēng)口區(qū)。2.1.2正式降料線前預(yù)休風(fēng)一次,為降料線作準(zhǔn)備。預(yù)休風(fēng)時(shí)間4~8小時(shí),準(zhǔn)備內(nèi)容有:安裝爐頂打水裝置、安裝臨時(shí)探尺、安裝煤氣取樣管、檢查和補(bǔ)焊爐皮、檢查和處理冷卻設(shè)備、各類儀表校對、安裝降料線監(jiān)控程序等。2.1.3預(yù)休風(fēng)前預(yù)降料面至6.0m左右,回收煤氣;正式降料面時(shí)采用空料線法,不回收煤

5、氣。2.2停爐準(zhǔn)備工作2.2.1降料線停爐的關(guān)鍵在于爐頂打水裝置的合理制作和設(shè)置打水管制作要求(具體見圖1)。7/7(1)管徑Ф38mm,管壁厚4.5mm(內(nèi)徑29mm),伸入爐內(nèi)總長度2740mm,有效長度2000mm,前端封死:(2)分3段開孔:一段:長度840,孔徑Ф2mm,孔數(shù)171,分三排向下,每排57個,一排位于下垂線上,另兩排分別偏離下垂線30°,孔距15mm。二段:長度870mm,孔徑Ф2mm,孔數(shù)118個,分兩排向下,每排59個,兩排分別偏離下垂線15°,孔距15mm。三段:長度150mm,孔徑Ф2mm,孔數(shù)10個,

6、孔距15mm,均在下垂線上。(3)打水管后端配備法蘭,標(biāo)明上下方向。并且未打孔側(cè)需加筋,長1500mm,防打水管變形。(4)使用原有風(fēng)口平臺水包,用四支流量計(jì)與原來爐頂打水管連接,保證管路暢通,計(jì)量準(zhǔn)確??刂扑母艿拈y門要與爐頂四點(diǎn)溫度對應(yīng),并分別做標(biāo)記,以備正確控制單個方向頂溫。(5)控制仍采用原來手動閥門,并在靠爐體側(cè)安裝隔離板(帶頂)。(6)先制作一支在爐喉平臺對打水管的出水量進(jìn)行測試,單管水量必須達(dá)到12t/h。打水管試驗(yàn)合格后,制作五套,四用一備。2.2.2為從煤氣成份變化掌握料線位置,特制作兩根取樣管,管徑Ф20mm,從

7、爐頂接至風(fēng)口平臺。2.2.3建立的累計(jì)風(fēng)量畫面和爐碩4個溫度趨勢畫面,并進(jìn)行校對,為降料線過程提供數(shù)據(jù)支持。2.2.4準(zhǔn)備16米探尺兩根,以便掌握料線位置。2.2.5為盡可能減少爐墻粘結(jié)物,配加螢石,并爐內(nèi)采取適當(dāng)發(fā)展邊緣的裝料制度,保持全開風(fēng)口作業(yè)。2.2.6預(yù)休風(fēng)前調(diào)輕負(fù)荷,準(zhǔn)備控制頂溫用物料。同時(shí),準(zhǔn)備蓋面焦15.0噸。2.2.7為預(yù)防事故,風(fēng)口平臺準(zhǔn)備高壓打水管,長度>15m。2.2.8全面檢查爐體冷卻設(shè)備,重點(diǎn)對損壞或懷疑冷卻設(shè)施進(jìn)行閉水,避免休風(fēng)后冷卻設(shè)備往爐內(nèi)漏水。2.2.9預(yù)休風(fēng)后煤氣系統(tǒng)按照長期休風(fēng)程序處理煤氣。2.

8、3停爐操作在3座高爐停爐方案的施行過程中,高爐累計(jì)風(fēng)量、煤氣成份變化、各類探尺探測、頂溫控制水平等參數(shù)為高爐降料線提供了強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)支持。2.3.1高爐累計(jì)風(fēng)量7/7在準(zhǔn)備過程中,對料線與風(fēng)量的關(guān)系進(jìn)行了計(jì)算,對實(shí)際操作

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