mnzn鐵氧體fesial復(fù)合磁粉及其磁粉芯性能研究

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1、廣東工業(yè)大學(xué)碩±學(xué)位論文(工學(xué)碩±)MnZn鐵氧體/FeSiAl復(fù)合磁粉及其磯粉芯性能研究劉勝隆二〇—六年六月:1化45分類號;學(xué)校代號UDC;2111302049:密級;學(xué)號廣東工^大學(xué)碩±學(xué)位論文工學(xué)碩±()MnZn鐵氧體/FeSiAl復(fù)合磯粉及其獲糧遊性能研究劉勝?。崳?、職稱:何玉定副教授指導(dǎo)教師姓名學(xué)科(專業(yè))或領(lǐng)域名稱;微電子學(xué)與固體電子學(xué)學(xué)生所屬學(xué)院:材料與能源學(xué)院論文答辯日期:2016年6月3日ADisserta杠onSubmited化加angdongUniversity

2、ofTechnologyfortheDegreeofMasterMasterofEnineerinScience(gg)ProertiesoftheFeSiAlmagnetkpowderandpowdercor的pcoatedwithMnZnowderpMasterCandidate:LiushenglongSupervisor:AssociateProf.HeYudingJfune2016FacuhyofMa化rialandEnergyGuangdo打gUniver

3、sityof了ech打ologyGuanzhouGuandonP.R.China510006g,,gg,摘要摘要鐵娃侶磁秘芯的應(yīng)用非常地廣泛,主要是因為其綜合磁性能非常好、而且成本也非常低,鐵桂鉛磁粉芯主要應(yīng)用在各種變壓器,、濾波器、電感器、校正器等器件中但是在高頻時,鐵桂鉛磁粉芯的損耗很高,因此限制了在高頻領(lǐng)域的應(yīng)用。本文采用猛巧鐵氧體作為絕緣包覆劑,制備猛鋒鐵氧體/FeSiAl復(fù)合磁粉芯,W降低鐵桂鉛磁粉芯的局頻損耗。本文采用了化學(xué)共沉淀法、水熱法、混合球磨法對FeSiAl粉末表面進(jìn)行猛巧鐵氧體包覆,并制備復(fù)

4、合磁粉芯,探討包覆工藝條件對復(fù)合磁粉及其磁粉芯性能的影響。研究了包覆量(猛悴鐵氧體/F巧iAl質(zhì)量比)、共沉淀反應(yīng)溫度、pH值、水熱反應(yīng)溫度、水熱反應(yīng)時間、混合球磨時間W及退火溫度對復(fù)合磁粉芯綜合性能的影響。采用X射線衍射儀(XRD)分析磁粉的晶體結(jié)構(gòu)、用振動樣品磁強(qiáng)計(VSM)測試磁粉的炮和磁化強(qiáng)度,采用動態(tài)磁滯回線測試裝置測試磁粉芯的功率損耗,采用精密磁性元件分析儀測試電感,通過計算得出磁粉芯的磁導(dǎo)率。研究結(jié)果表明:1、采用化學(xué)共沉淀法對FeSiAl粉末表面進(jìn)行儘巧鐵氧體包覆,隨著鐵氧體包覆量4,m2k的增加.6A/,,復(fù)合磁粉的

5、飽和磁化強(qiáng)度下降。未加包覆的鐵珪鉛磁粉的Ms為11g,當(dāng)包覆量為6%76.4AnWk。時飽和磁化強(qiáng)度降低到g隨著包覆量的增加,復(fù)合磁粉芯損耗和磁導(dǎo)率降低。在100kHz/300mT測試條件下,包覆量為6%時制備的復(fù)合磁粉芯465W/k。lOOkH1020的損耗降為.g在頻率為z時,有效磁導(dǎo)率從未加包覆時的.下降到%時的一一包覆量為678.4。繼續(xù)增加鐵氧體包覆量會進(jìn)步降低有效磁導(dǎo)率,但進(jìn)步降低損耗的效果不明顯。°°2、鐵氧體包覆量為6%,隨著化學(xué)共沉淀反應(yīng)溫度從30C升到70C,飽和磁化強(qiáng)°270C768A?k70.4度和有效磁導(dǎo)率呈上升趨

6、勢,在均達(dá)到最高值,分別為./g和。反°應(yīng)溫度高于70C,兩者趨于平緩下降趨勢。隨著共沉淀反應(yīng)溫度的升高,功率損耗下°60C48.2W/k降,在時降到g,繼續(xù)升高反應(yīng)溫度,損耗變化不大。3、采用水熱法對FeSiAl粉末表面進(jìn)行猛鋒鐵氧體包覆,鐵氧體包覆量為6%。隨=著pH值從7升高到口,有效磁導(dǎo)率先上升后下降,在pH10達(dá)到最高值68.9,pH在2,9 ̄11時復(fù)合磁粉的飽和磁化強(qiáng)度Ms達(dá)到67.8Am/kg,損耗下降到62.0W/kg。°°=4?、研究了水熱反應(yīng)溫度對復(fù)合磁粉芯磁性能的影響。pHI0,分別在I20C220C,,下反應(yīng),隨

7、著反應(yīng)溫度的升高飽和磁化強(qiáng)度Ms變化不明顯,但基本呈下降趨勢在I廣東王業(yè)大學(xué)碩擊學(xué)位論文°220C時制備的磁粉巧損耗最低,降到56.2W/kg。有效磁導(dǎo)率先上升而后趨于平緩的°°80 ̄200趨勢CC時達(dá)到最高值73.0。,在I=5、研究了反應(yīng)時間對猛巧鐵氧體/FeSiAl復(fù)合磁粉磁性能的影響。在pH10,反°應(yīng)溫度為180C時,隨著反應(yīng)時間的延長,飽和磁化強(qiáng)度和有效磁導(dǎo)率上升,損耗下257,降,反應(yīng)到化時損耗最低.0W/k。78.5Am/k,降到g此時的飽和磁化強(qiáng)度達(dá)到g,75.4。有效磁導(dǎo)率達(dá)到,繼續(xù)延長反應(yīng)時間,兩者變

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