資源描述:
《雙管柱注汽工藝技術》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、水平井雙管注汽工藝技術匯報內(nèi)容技術背景1技術原理2現(xiàn)場實施與效果分析3結(jié)論4一、技術背景伴隨著水平井鉆井、采油技術的逐步配套及水平井開發(fā)表現(xiàn)出來的良好的經(jīng)濟效益,越來越多的稠油油田已經(jīng)開始利用水平井技術進行新區(qū)開發(fā)和老區(qū)挖潛。截止到目前,特油公司共有水平井114口,開井107口,開發(fā)方式為蒸汽吞吐和直井與水平井組合SAGD(11口),平均日產(chǎn)油1800t/d左右,累計產(chǎn)油60萬t/d左右,占公司產(chǎn)油量的40%左右,水平井在超稠油的開發(fā)中正發(fā)揮重要作用。特油公司水平井開發(fā)曲線水平井水平段長(一般在300~400m),在開發(fā)過程中,受油
2、層非均質(zhì)性及周邊采出程度影響,井間汽竄矛盾突出,油層難以有效動用,通過大量的水平井井溫監(jiān)測資料分析研究發(fā)現(xiàn):80%水平井的水平段都存在動用不均的情況,水平井腳跟部分動用較好,約1/3腳尖部分動用較差。杜84-興平50井水平段井溫剖面測試曲線存在問題二、技術原理采用井口“雙懸掛”,管中管注汽方式,蒸汽從兩個通道注入,一個是從上部1.9″無接箍油管注到水平段腳尖,一個是從下部41/2″真空隔熱管和1.9″無接箍油管環(huán)空井注到腳跟處,通過地面流量調(diào)解閥門進行流量控制,實現(xiàn)二個出汽點不同排量的控制,另外在內(nèi)管和外管分流前通過懸流器及混相器實
3、現(xiàn)蒸汽的等干度分配。外注汽管:41/2″真空隔熱管,內(nèi)徑76mm視導熱系數(shù):0.01W/(m.℃)內(nèi)注汽管:1.9″無接箍油管雙管注汽井口設計是在常規(guī)注汽井口基礎上通過增加一個大四通,來實現(xiàn)雙注汽管柱懸掛,其中1.9″無接箍油管是通過變扣(1.9″平式油管扣變41/2″偏T扣)直接連接在井口上面,41/2″保溫管座封到井口內(nèi)部懸掛器上,管柱之間采用密封件進行密封,其工作壓力21MPa,工作溫度-35~370℃,大四通垂直通徑Φ160mm。(1)雙管注汽井口關鍵技術(2)1.9″無接箍油管設計無接箍油管材質(zhì)及強度試驗1.9″無接箍油管
4、柱上安裝了溫度計保護器和壓力計保護器,溫度保護器外徑Φ60.3mm,內(nèi)徑Φ38.1mm,長度310mm;壓力計保護器外徑Φ53.6mm,內(nèi)徑Φ38.1mm。摩擦焊接1.9″無接箍油管對每根油管進行了壓力試驗,試驗壓力20.7MPa41/2″真空隔熱管(27/8″內(nèi)管)27/8油管的過流面積=961πmm241/2″保溫隔熱管(31/2″內(nèi)管)1.9″油管加厚情況過流面積=721.9πmm2(環(huán)空)+362.9πmm2(1.9″油管)=1084.8πmm238.1,48.3,53.6114.3,75.91.9″油管7″套管41/2真空
5、隔熱管過流面積對比(27/8″內(nèi)管)(31/2″內(nèi)管)(3)蒸汽等干度分配等干度分配工藝流程圖采用齊40蒸汽驅(qū)技術。通過在蒸汽分流前安裝旋流器、混相器、等干度分配室來實現(xiàn)的,其蒸汽干度通過噪音法進行檢測,測量誤差≤±5%;內(nèi)外管間注汽排量的調(diào)整是通過調(diào)整流量調(diào)節(jié)閥門的開度來實現(xiàn)的,排量采用孔板流量計進行檢測,流量測量范圍3~23t/h,流量測量誤差≤±5%。(4)雙管注汽管柱結(jié)構(gòu)設計原設計是外注汽管下至腳跟處,內(nèi)注汽管下至腳尖處,但是考慮到1.9″無接箍油管強度問題,所以將外管下至腳尖處,并在外管上連接兩段篩管,一段對應A點,一段對
6、應B點,1.9″無接箍油管從外管內(nèi)下至B點,外管可以起到保護作用。而且一旦小管脫落,作業(yè)時也可一次性提出,避免作業(yè)打撈。內(nèi)管出汽點:1243.4~1249.5;外管出汽點:998.4~1007.4。井內(nèi)管柱結(jié)構(gòu)示意圖工藝流程注汽分配間多參數(shù)分配計量顯示儀三、現(xiàn)場試驗與效果分析自2007年至今,累計實施雙管注汽技術18井次,目前可對比8井次,見到增油效果7井次,累計增油18241.5噸,平均單井增油2605噸。目前燜井4井次,注汽5井次。三、現(xiàn)場試驗與效果分析杜84-興H67井位于杜84塊東北部,開發(fā)目的層為興Ⅵ組,于2006年7月1
7、日完鉆,完鉆井深1316米,生產(chǎn)井段為985.43-1314m,水平段長度為331.66m,屬于高孔隙度、高滲透率油層。歷史吞吐數(shù)據(jù)通過測試曲線分析,認為該井水平段動用程度差,并有接續(xù)加深的可能,其動用程度較好的水平段長度大約195m,動用程度較差的水平段位于“腳尖”部位,長度大約134m,杜84-興H67井溫測試曲線(2輪末期)195m134m動用狀況內(nèi)管注入量4730t,外管注入量3151t,累計注入量7881t1、注汽階段試驗效果8月17日----9月7日注汽,累計注汽21天,累計注汽8000t,燜井19天.注汽后起出內(nèi)管,未
8、發(fā)現(xiàn)粘扣現(xiàn)象,驗證了技術可行性。注汽效果—注汽壓力穩(wěn)中有升輪次爐號平均油壓平均爐壓注汽排量142#10.812.918246#8.713.116.93華29.813.816.4爐壓平均上升0.7Mpa油壓平均上升1.1Mpa注汽效果—