泵車 故障手冊1

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1、第一章泵車第一節(jié)液壓主系統(tǒng)一、主系統(tǒng)無壓力故障現(xiàn)象:泵車到達施工現(xiàn)場后,每次大約泵送40立方混凝土后,就出現(xiàn)主系統(tǒng)無壓力,發(fā)動機能正常升速,臂架和支腿動作正常。故障分析:此故障主要是主系統(tǒng)建立不起壓力,故障可能產生原因有:1、換向壓力故障2、電氣故障3、主溢流閥故障4、主四通閥故障5、主油泵故障排故過程:1、觀察換向壓力是在12-16Mpa之間擺動,正常。2、用萬用表量取20號線與37號線之間電壓,用小螺絲刀測試電比例電磁鐵有較強磁性,初步判斷比例電磁鐵能正常工作,DT1、DT3和DT2能正常得電。3、拆檢主溢流閥時,發(fā)現(xiàn)主溢流閥的插裝閥閥芯卡死在上位。用砂紙打磨閥芯后,裝上主溢流閥后一切正常

2、。二、主系統(tǒng)憋壓最大壓力為21Mpa故障現(xiàn)象:一臺37米泵車,主系統(tǒng)憋壓后,最大壓力為21Mpa,擰緊主溢流閥和主油泵恒壓閥調壓螺釘,故障現(xiàn)象仍與以前一樣。故障分析:主系統(tǒng)壓力調不上跟主溢流閥、主油泵及其恒壓閥有關。排故過程:1、拆下主溢流閥插裝閥閥芯,檢查并沒發(fā)現(xiàn)有異常情況,為了排除主溢流閥存在故障,裝上一個新的后發(fā)現(xiàn)壓力還只能調到21Mpa,故可排除溢流閥主閥芯故障。2、因無設備檢測主油泵的恒壓閥是否存在故障,故加工多片圓堵片(與主閥塊上的插裝閥芯大小一樣),用堵片把插裝閥芯封死,松開恒壓閥螺釘,再憋壓后,緩慢調節(jié)恒壓閥,壓力可上升到34Mpa,故可排除主油泵故障。3、主油泵、主溢流閥芯均

3、正常的情況下,懷疑主溢流閥上的DT1電磁換向閥有內泄,整體更換DT1電磁換向閥后,系統(tǒng)壓力恢復正常。三、泵送混凝土時疑似堵管故障現(xiàn)象:一臺泵車,正泵和反泵在空打時都正常。但打混凝土就發(fā)生堵管現(xiàn)象,發(fā)動機沒有嚴重掉速,換向壓力正常。故障分析:1、混凝土問題;2、眼鏡板與切割環(huán)間隙過大;3、S管內部或輸送管內部有結料現(xiàn)象;4、泵車主系統(tǒng)壓力或恒功率不夠;5、泵車存在換向問題。排故過程:1、經認真檢查,前三項都不存在。2、泵送時,檢查發(fā)現(xiàn)每次堵管時,并不是在泵車主油缸換向位置,故液壓系統(tǒng)的換向系統(tǒng)應無故障。3、泵車主系統(tǒng)壓力在憋壓時,壓力表指針迅速上升到21MPA后,再緩慢上升到32MPA。調整主系

4、統(tǒng)壓力使其迅速上升到32MPA。試打混凝土有所好轉,但在混凝土坍落度比較低時,堵管仍比較頻繁。4、將主油泵恒功率閥擰進半個圈左右后,泵送恢復正常,說明主油泵功率調節(jié)過小,進而影響了主油泵的壓力上升。四、S管無法到位且擺缸無力故障現(xiàn)象:一臺SY5291-37米泵車(帶恒壓泵系統(tǒng)),擺缸無力,S管無法到位,造成無法正常泵送。故障分析:1、蓄能器氮氣壓力不夠;2、恒壓泵溢流閥調定壓力不夠或損壞;3、恒壓泵損壞;4、恒壓泵出油口單向閥損壞或進油口進油不暢。排故過程:1、檢查蓄能器氮氣壓力達7Mpa;2、?檢查恒壓泵溢流閥調定壓力可達到16Mpa;3、?檢查恒壓泵配油盤均正常。4、?檢查恒壓泵進油口時,

5、發(fā)現(xiàn)有異物堵塞此處,使進油口處于半進油狀態(tài),造成恒壓泵系統(tǒng)輸出流量減少,使S管擺動緩慢。五、恒壓泵壓力下降故障現(xiàn)象:一臺37米泵車,在工地施工時,恒壓泵壓力突然從16MPA下降到8MPA,然后隨擺缸擺動在2-8MPA波動。擺缸擺動無力,泵送速度明顯變慢。故障分析:恒壓泵壓力突然從16MPA下降,顯然是恒壓泵系統(tǒng)回路中某個零件泄壓所致。根據此思路分析,造成該現(xiàn)象的原因可能有:1、恒壓泵磨損太大,導致系統(tǒng)泄壓;2、氣囊輕微損壞,導致系統(tǒng)不能保壓;3、卸壓手柄關閉不到位,導致卸壓;4、恒壓系統(tǒng)溢流閥故障;5、與DT5相連的梭閥密封不嚴,導致恒壓泵壓力(16MPA)向主泵系統(tǒng)竄通;6、主油泵梭閥密封不

6、嚴,導致恒壓泵與主系統(tǒng)竄通。排故過程:本著先易后難的原則——1、將恒壓泵溢流閥取消,故障依舊。2、拆卸與DT5相連的梭閥,發(fā)現(xiàn)密封正常,卸壓手動球閥也正常。3、將主油泵梭閥拆開,發(fā)現(xiàn)梭閥錐芯歪斜,有一小鐵屑卡住,導致恒壓泵通過梭閥與主系統(tǒng)竄通,當恒壓系統(tǒng)壓力與主系統(tǒng)泵送壓力(8Mpa)相平衡時,隨著擺缸擺動,恒壓泵壓力便在2-8Mpa波動,導致擺缸擺動無力。六、齒輪泵軸連續(xù)扭斷故障現(xiàn)象:一臺SY5390泵車,泵送混凝土時,齒輪泵軸扭斷,換上新的齒輪泵,情況也一樣,其它動作正常。故障分析:1、機械裝配故障,齒輪泵安裝時憋勁;2、水洗、攪拌或風冷壓力調整過高;3、齒輪泵油路問題。排故過程:1、齒輪

7、泵安裝時不存在憋勁問題,輕松安裝在恒壓泵上。2、檢查水洗、攪拌壓力均正常,但風冷溢流閥壓力超過正常值10MPA,重新調節(jié)該溢流閥壓力到3Mpa,泵車恢復正常。七、正泵或反泵二個行程后,主油缸就出現(xiàn)憋壓故障現(xiàn)象:在近控和遙控狀態(tài)下,正泵或反泵二個行程后,主油缸就出現(xiàn)憋壓。停機二分鐘左右,再啟動又能正常泵送二個行程后又憋壓,如此反復。排故過程:1、用內六角扳手同時頂相應的電磁閥,故障依然,說明是液壓故

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