防止汽輪機大軸彎曲

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1、防止汽輪機大軸彎曲—“二十五項重點要求”若干問題探討輪機室2008年10月廣東清遠重大惡性事故汽輪機轉(zhuǎn)子大軸永久性彎曲是重大惡性事故,國內(nèi)從50~660MW機組均曾發(fā)生,其中尤以200MW機組突出。汽輪機轉(zhuǎn)子大軸彎曲后的效正耗費大量人力、物力,且停機修復(fù)時間長,還使轉(zhuǎn)子壽命受損,甚至可能導(dǎo)致報廢,造成巨大的經(jīng)濟損失。大軸彎曲事故時有發(fā)生據(jù)統(tǒng)計,華北電網(wǎng)1995年內(nèi)網(wǎng)內(nèi)3臺機組發(fā)生了大軸彎曲事故,還有一臺300MW和200MW機組熱態(tài)啟動時發(fā)生進冷水和冷汽,因發(fā)現(xiàn)及時,處理果斷、正確,未發(fā)生永久彎曲;至19

2、97年東北電管局所轄電廠44臺200MW機組,共發(fā)生大軸彎曲9次;河南省自1988年先后有4臺汽輪機發(fā)生彎曲,僅1996年就有兩根轉(zhuǎn)子發(fā)生彎曲;廣東省2003年發(fā)生一臺300MW機組大軸彎曲事故,從1992年至2008年期間,共發(fā)生大軸彎曲事故8次,容量從125~300MW均有,其中有國產(chǎn)機組,也有俄羅斯制造的機組。沙角C廠3號機660MW機組在英法聯(lián)合GEC-ALSTHOM公司調(diào)試期間也發(fā)生了中壓轉(zhuǎn)子彎曲的惡性事故。大軸彎曲機理汽缸部件的溫差將產(chǎn)生熱變形,過大的變形產(chǎn)生動靜部分摩擦。由于軸本身單側(cè)摩擦,

3、局部區(qū)域驟熱膨脹,因受周圍溫度較低部分的限制而產(chǎn)生壓應(yīng)力。若大于該溫度下的屈服極限(該值隨溫度的升高而降低),轉(zhuǎn)子局部便產(chǎn)生壓縮塑性變形,當內(nèi)部溫度均勻后,將有殘存的拉應(yīng)力,塑性變形不會消失,受熱部分的金屬受壓而縮短。完全冷卻時,軸就會向相反方向彎曲,摩擦傷痕處于軸的凹面?zhèn)龋a(chǎn)生永久彎曲。大軸彎曲機理另一種情況是,如汽缸進水等,轉(zhuǎn)子本身上下溫差達200℃以上,熱應(yīng)力計算結(jié)果表明,同樣會使冷卻部位的拉熱應(yīng)力超過屈服極限,產(chǎn)生永久性彎曲。當轉(zhuǎn)子內(nèi)部溫度均勻后,被冷水浸泡的部位將從轉(zhuǎn)子彎曲的凹面轉(zhuǎn)為凸面。一般而

4、言,除個別情況,大部分機組彎曲的部位多發(fā)生在高壓轉(zhuǎn)子調(diào)節(jié)級前軸封處。統(tǒng)計表明,86%的彎曲事故是由于轉(zhuǎn)子碰磨引起,而其中80%以上是在機組熱態(tài)起動時發(fā)生。導(dǎo)致大軸彎曲的原因總結(jié)國內(nèi)若干大型機組發(fā)生轉(zhuǎn)子大軸彎曲的事故,引起轉(zhuǎn)子大軸彎曲的原因很多,典型如下:(1)停機后給水通過高壓旁路減溫水和高排逆止門倒入高壓缸,或給水泵中間抽頭未關(guān)閉,再熱減溫水門漏,水進入再熱器母管,流向高壓缸排汽管,而高排逆止門不嚴而進入高壓缸。(2)鍋爐水壓試驗結(jié)束后熱態(tài)啟動,閥門不嚴密,疏水不充分。(3)熱態(tài)啟動,為控制差脹供低溫軸

5、封汽。軸封供汽門不嚴,低溫蒸汽經(jīng)軸封供汽門漏入汽缸。軸封供汽前疏水不充分。(4)汽機空轉(zhuǎn)或低負荷下(約15%額定負荷),使用過、再熱器噴水控制蒸汽溫度,噴水量和蒸汽流量比例失調(diào)。正常運行或滑參數(shù)停機過程中鍋爐操作不當,致使主、再熱蒸汽溫度急劇下降,或沖轉(zhuǎn)參數(shù)不滿足與缸溫的匹配或過熱度不夠。導(dǎo)致大軸彎曲的原因(5)轉(zhuǎn)子材質(zhì)不佳,加工不良,熱處理不當,存在殘余應(yīng)力,運行時應(yīng)力消失;運輸或存放不當,受機械外力作用;存在較大的原始動不平衡量,檢修調(diào)整不當,軸承跑偏,動靜間隙偏小。(6)除氧器、凝汽器或加熱器滿水,

6、倒流至汽缸。一種情況是低加疏水泵出口門未關(guān),而逆止門不嚴,使凝結(jié)水返至低加,造成低加滿水。(7)一階臨界轉(zhuǎn)速下出現(xiàn)較大振動未引起足夠重視或處理不當,強行硬闖臨界,或熱態(tài)起動時不恰當?shù)摹爸兴倥瘷C”,或未查明事故原因(尤其是振動大)情況下多次連續(xù)起機。導(dǎo)致大軸彎曲的原因(8)疏水系統(tǒng)設(shè)計不合理,高壓缸夾層加熱、法蘭螺栓加熱裝置使用不當,汽缸上、下缸溫差大(“二十五項重點要求”兩次提及)。汽缸測點溫度壞,無法監(jiān)視上、下缸溫差。如99年4月華能汕頭電廠2號機300MW機組。高壓缸法蘭加熱左右側(cè)回汽門嚴重失衡,左、

7、右兩側(cè)的法蘭的溫差達100℃。(9)盤車故障,或因為大軸臨時彎曲、軸承等原因?qū)е卤P車投不上的情況下強行盤車。汽門漏汽致使盤車跳閘,沖至低轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)子受到不對稱加熱。(10)差脹控制不好,滑銷系統(tǒng)結(jié)構(gòu)不良,起動過程中汽缸膨脹不暢,或汽缸檢修、設(shè)計不完善,導(dǎo)致汽缸與轉(zhuǎn)子發(fā)生軸向碰磨。如朝陽電廠1號機98年發(fā)生的大軸彎曲(正差脹)、富拉爾基二電廠89年1號機大軸彎曲事故(滑停負差脹)。反事故技術(shù)措施討論振動許多機組發(fā)生大軸彎曲均與振動大有關(guān)。為此,國家電力公司“二十五項重點要求”重申并規(guī)定了機組在起動和運行中軸承

8、和軸振動的要求值和極限值。強調(diào)了在機組起動或運行中振動超標的打閘停機條件,特別強調(diào)要高度重視振動相對變化值,軸承振動變化±0.015mm或相對軸振動變化±0.050mm,就應(yīng)查明原因并設(shè)法消除;當軸承振動突然增加0.050mm時,就應(yīng)立即打閘停機。9.2.1條:防止軸系斷裂亦強調(diào):“已有振動監(jiān)測保護裝置的機組,振動超限跳機保護應(yīng)投入運行;機組正常運行瓦振動、軸振應(yīng)達到有關(guān)標準的優(yōu)良范圍,并注意監(jiān)視變化趨勢?!狈词鹿始夹g(shù)措施討論

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