塔河油田三號聯(lián)合站原油脫硫工藝的優(yōu)化

塔河油田三號聯(lián)合站原油脫硫工藝的優(yōu)化

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1、22石油工程建設(shè)2009年12月≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤塔河油田三號聯(lián)合站原油脫硫工藝的優(yōu)化≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤王智,閆廣宏,卓海波(勝利油田勝利工程設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司,山東東營257000)摘要:塔河油田三號聯(lián)合站原油中硫化氫含量過高,不滿足火車外運要求。文章在闡述已建原油處理流程特點的基礎(chǔ)上,提出了優(yōu)化的原油脫硫處理工藝,并通過試驗和采用PROⅡ流程模擬軟件對氣提氣量的優(yōu)化過程和原理

2、進行了分析。新工藝投產(chǎn)后,處理后原油硫化氫含量≤10mg/kg,滿足外運要求。關(guān)鍵詞:原油脫硫;氣提;工藝優(yōu)化中圖分類號:TE868文獻標(biāo)識碼:B文章編號:1001-2206(2009)06-0022-031工程概況塔河油田三號聯(lián)合站建有完善的原油和伴生塔河油田是西北分公司的主力油田,位于天山氣處理系統(tǒng)。原油處理系統(tǒng)主要流程如下:計轉(zhuǎn)南麓、塔克拉瑪干沙漠北部邊緣,行政歸屬于輪(量)站來油加藥(破乳劑)后,進加熱爐加熱,臺縣哈爾巴克鄉(xiāng)、群巴克鄉(xiāng)和庫車縣的塔里木鄉(xiāng),原油溫度由35~40℃升至60~65℃,

3、然后進油在輪臺縣城西南方向70km,庫車縣城東南方向氣兩相分離器進行氣、液兩相分離,分離出來的100km。塔河油田三號聯(lián)合站主要處理塔河8區(qū)、伴生氣除液后進氣體處理站(或去放空火炬),液10區(qū)、11區(qū)及外圍區(qū)塊原油,設(shè)計原油處理能力相進入一級沉降罐進行沉降脫水,脫水溫度60~為180萬t/a。65℃,沉降后原油含水<10%,污水進入污水處原油通常含有溶解的硫化氫、硫醇、硫醚、二理系統(tǒng)。一級沉降后的原油溢流進二級沉降罐,硫化物和噻酚等,對鋼材會產(chǎn)生化學(xué)腐蝕、應(yīng)力腐通過脫水泵提升進加熱爐加熱,原油溫度升至

4、蝕,造成設(shè)備、管道泄漏,嚴(yán)重影響安全生產(chǎn)。其80℃,進三級沉降罐繼續(xù)沉降,沉降后的原油中有機硫在原油集輸過程中的危害較小。(含水≤1%)進凈化油罐儲存。二級沉降罐、三級塔河油田10區(qū)的原油因高含硫化氫,給油氣沉降罐及凈化油儲罐的底部污水,合格的(含集輸工作帶來很多困難。其中包括人員安全隱患、油≤1000mg/L)排放到污水池,不合格的則放入設(shè)備管道腐蝕等。另外,重質(zhì)原油在運輸過程中有底水罐,由液下泵打入一次沉降罐。儲油罐的凈揮發(fā)出高濃度H2S氣體現(xiàn)象,導(dǎo)致鐵路部門中斷塔化原油經(jīng)外輸泵增壓、計量外輸至輸

5、油首站。處河原油運輸,嚴(yán)重影響了油田的正常生產(chǎn)。理流程見圖1。第35卷第6期王智等:塔河油田三號聯(lián)合站原油脫硫工藝的優(yōu)化23伴生氣處理系統(tǒng)包括天然氣脫硫及輕烴回收兩(3)將原油脫硫塔設(shè)置為兩段,同時對含水部分:天然氣脫硫及硫磺回收采用MDEA法+自30%原油和含水10%原油進行氣提脫硫,主要流循環(huán)LO-CAT工藝,脫硫后天然氣中H2S的含程如下:原油經(jīng)一級沉降罐和二級沉降罐沉降脫水量≤10mg/m3。輕烴回收采用膨脹機+輔助冷源+后,含水小于10%的原油經(jīng)脫水泵增壓、加熱爐低溫吸收工藝,C3收率為97

6、.5%。加熱后進入脫硫塔的上段,由氣體處理裝置來的凈原油及脫硫后天然氣的組成和物性數(shù)據(jù)見化天然氣進入脫硫塔上段的底部,與低含水原油逆表1、表2、表3。流接觸,脫除原油中的H2S;塔頂含硫天然氣進入表1原油物性下端的底部,與下段上部進入的含水30%原油逆物性數(shù)值物性數(shù)值流接觸,脫除原油及水中的H2S,含硫天然氣去氣密度ρ/3)0.9373運動黏度/(mm220(g/cm/s)562.79體處理裝置凈化。工藝流程見圖2。開口閃點/℃40燃點/℃68凝固點/℃-16含蠟量/%7.84初餾點/℃77.2H2S

7、含量/(mg/kg)49.97表2實沸點蒸餾數(shù)據(jù)溫度/℃餾量/%溫度/℃餾量/%103.52.0254.817.0153.96.5275.020.0174.18.5305.325.0214.512.5總餾量28.0234.714.5在原油處理規(guī)模為180萬t/a以及含水30%和表3脫硫后天然氣組成10%的條件下,采用PROⅡ流程模擬軟件對不同組分含量/摩爾分?jǐn)?shù)組分含量/摩爾分?jǐn)?shù)氣提氣量下的脫硫效果進行了計算,結(jié)果見圖3。N211.4109C30.3417CO22.4136iC40.0011C175.0

8、925nC40.000810.7394HS103)C22(mg/m注:iC4為異丁烷;nC4為正丁烷2常用的原油脫硫工藝目前常用的原油脫硫工藝包括加氫脫硫、閃蒸脫硫、氣提脫硫及脫硫劑脫硫等,其中加氫脫硫工藝流程復(fù)雜,設(shè)備投資較高,在煉化企業(yè)有應(yīng)用,但在原油集輸系統(tǒng)未見應(yīng)用先例。3工藝優(yōu)化由以上數(shù)據(jù)可以看出:為滿足原油火車運輸?shù)囊?,凈化后原油中的?)氣提工藝可以顯著降低原油中的H2S含HS含量應(yīng)≤10mg/kg[1]。針對三號聯(lián)現(xiàn)有流程的量,并且可以降

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