攀鋼3號高爐釩鈦磁鐵礦高效生產(chǎn)產(chǎn)實踐

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1、攀鋼3號高爐帆鈦磁鐵礦高效生產(chǎn)產(chǎn)實踐毛建林林千谷(攀枝花新鋼銳股份有限公司)摘要通過采取精料、增大高爐送風量、調(diào)整風口布局、注重高爐中部調(diào)劑及加強爐前管理等一系列強化措施,攀鋼3號高爐利用系數(shù)較長時間穩(wěn)定在2.7以上,使冶煉銳鈦磁鐵礦煉鐵技術(shù)指標取得突破,實現(xiàn)了高效牛產(chǎn)。關(guān)鍵詞高爐銳鈦磁鐵礦強化冶煉高效牛產(chǎn)攀鋼3號高爐仃200m')釆用傳統(tǒng)的雙鐘式爐頂、旋轉(zhuǎn)布料器、4座內(nèi)燃式熱風爐、鑄鐵鑲磚冷卻壁等技術(shù)。高爐共設(shè)18個風口,2個渣口,1個鐵口。高爐于2006年彳月10日開爐投產(chǎn)后,山于受焦炭質(zhì)量下降、設(shè)備故障和鐵口炮泥質(zhì)量差的影

2、響,從大修第二個月后就出現(xiàn)渣鐵難出。高爐經(jīng)常憋壓、憋風,風量減小,產(chǎn)量降低,高爐爐缸活躍度降低。在隨后的幾個月中,高爐原、燃料緊張,焦炭質(zhì)量下降造成爐況波動,高爐守風困難加大,出現(xiàn)上部氣流不穩(wěn),爐頂溫度呈鋸齒形波動,易岀現(xiàn)中心吹焦炭顆粒,岀現(xiàn)管道及崩、滑料頻繁,高爐牛產(chǎn)一度處于被動狀態(tài)。到2007年初,進一步重視爐腹4段以上冷卻壁水溫差的變化情況。采取降低水壓,提高水溫差,以減少爐身中下部黏結(jié),使高爐能接受風量,通過提高爐溫來守風,以及加強爐前管理,及時岀凈渣鐵,使高爐爐況有所恢復。但長時間處于較高爐溫狀態(tài),渣鐵分離差,鐵損高,

3、焦比高,同時,高爐生產(chǎn)對原燃料和低爐溫的適應能力差,高爐爐況時好時壞,總體生產(chǎn)水平不理想。到2007年9月,高爐利用換大鐘休風153h的契機,對風口面積進行調(diào)整。通過狠抓原料入爐,加強高爐操作,嚴格各項操作參數(shù),及時出凈浹鐵,高爐指標得以提高。至今高爐己連續(xù)9個刀穩(wěn)定運行,指標良好。1攀鋼帆鈦磁鐵礦冶煉特點攀鋼高爐屬于高鈦型飢鈦磁鐵礦冶煉,人爐礦品位僅500A,(其中燒結(jié)礦TEe48.5%,球團礦TFe55%),渣量大,渣中TiOJ高達20%以上。當爐溫高、波動大或渣鐵在爐內(nèi)滯留時間長,易還原牛成TiC和TiN的難熔化合物,從而

4、使爐渣變黏,流動性差,渣難出,渣中帶鐵多,鐵損高。同時,燒結(jié)礦低溫還原粉化率較高,上部透氣性差,煤氣流不易穩(wěn)定,高爐守風困難,高爐風量小將嚴重影響到爐缸的活躍度,所以,高鈦型飢鈦磁鐵礦冶煉一直是煉鐵界公認的難題。近年來,攀鋼高爐在防止鈦渣黏稠的過程中,致力于穩(wěn)定生鐵中Ti+si的含量,從增大高爐風量和提高焦炭冶煉強度著手,較大幅度地縮短了爐料的冶煉周期。同時,加快爐前渣鐵排放速度,對抑制生鐵中Ti的過還原起到了很好的作用,高爐生產(chǎn)指標逐年改善。近期,攀鋼高爐所用原、燃料質(zhì)量并不理想,尤其燃料緊缺使各高爐用燃料條件差別較大。3號高

5、爐所用原料運輸距離長,焦炭緊缺,燃料質(zhì)量波動影響最大;有時也因爐前勞動強度大和渣鐵罐不能及時到位等影響,高爐受憋。因此,高爐守風而臨許多方面的困難,只有在生產(chǎn)實踐中不斷提高工藝操作水平,維持高爐良好爐況,才能實現(xiàn)銳鈦磁鐵礦的強化冶煉。1高效生產(chǎn)的主要措施2.1精料(1)合理的爐料結(jié)構(gòu)。攀鋼3號高爐開爐后,采用的爐料基本結(jié)構(gòu)為高堿度銳鈦燒結(jié)礦+酸性球團礦+塊礦。隨著高爐冶煉強度和煉鐵整體牛產(chǎn)水平的提高,燒結(jié)生產(chǎn)能力不足,逐步提高了球團礦的用量,球團礦配比提高到28%?30%,,塊礦配入量減少,入爐綜合品位由50.1%提高到50.6

6、%。高爐風量增大后逐步發(fā)展中心氣流,球團礦滾落性好,能抑制中心,球團礦配比的提高與高爐風量增大是相適應的,達到的效果好。人爐焦炭為攀鋼焦化廠自產(chǎn)焦,其M.o^78.0%,M.oW8.0%;噴吹煤粉為混合煤,灰分W12.5%。通過鐵前加強原燃料管理,最大限度保持原燃料穩(wěn)定,保持了合理的高爐爐料結(jié)構(gòu)。(2)提高人爐原燃料質(zhì)量。因銳鈦燒結(jié)礦在爐內(nèi)低溫還原粉化率較高,易使塊狀帶透氣性變差,高爐上部煤氣流不易穩(wěn)定。為此,在燒結(jié)過程中嚴格控制唸在合理范圍,燒結(jié)礦人倉前設(shè)置多點噴灑CaCL溶液,高爐礦槽存燒結(jié)礦控制在一定范圍以內(nèi),有效地提高了

7、燒結(jié)礦的強度。同時,嚴格把上料關(guān),天然塊礦使用前要嚴格過篩,槽下配用新型的多層燒結(jié)礦振動篩,和部分球團礦槽下過篩。在上料允許范圍內(nèi)最大限度地減少了人爐粉末,入爐粉末長期穩(wěn)定在1.5%以內(nèi)。耍求每班必須2次現(xiàn)場觀察原燃料質(zhì)量和粉末情況,并及時根據(jù)原燃料的成分和變動修改操作參數(shù),保證高爐爐溫穩(wěn)定、風量穩(wěn)定和料批穩(wěn)定。2.2優(yōu)化高爐操作(1)縮小風口面積。2007年9月高爐換大鐘前,高爐風口配置為書d)140mmX15+4)130mmX3o雖然高爐守風較好,但爐溫向熱太多,渣鐵分離差,兩渣口長期難放,渣口損壞多,下渣帶鐵多,高爐指標較

8、差;一旦爐溫向涼,高爐就出現(xiàn)守風困難。同時,生鐵屮Si、Ti含量接近,且含V量太高,認為風口面積偏大,風速和鼓風動能低,爐缸中心未吹透吹活。為此,下部調(diào)劑采取縮小風口直徑,減少d)140mm的風口個數(shù),小130mm的風口由3個增加到6個,并加氏個別風口的措施。從

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