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《降本增效總結(jié)報(bào)告說(shuō)明》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、降本增效總結(jié)今年以來(lái),面對(duì)油氣生產(chǎn)嚴(yán)峻的形勢(shì),馬北試采作業(yè)區(qū)高度重視,結(jié)合自身實(shí)際,改革創(chuàng)新,大力挖掘作業(yè)區(qū)內(nèi)部潛力,通過(guò)加大節(jié)能降耗、成本控制、技術(shù)創(chuàng)新等力度,全面加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)管理考核辦法,營(yíng)造良好氛圍,進(jìn)一步增強(qiáng)全員節(jié)約意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和執(zhí)行能力,全力推動(dòng)2016年各項(xiàng)工作的落實(shí)。具體工作開(kāi)展情況如下:一、參數(shù)優(yōu)化1、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)優(yōu)化:加熱爐爐溫:對(duì)水套爐參數(shù)進(jìn)行調(diào)解,一季度氣溫比較低,根據(jù)作業(yè)區(qū)安排對(duì)場(chǎng)站15臺(tái)水套爐的溫度進(jìn)行了調(diào)節(jié),將溫度從原來(lái)的55℃分三次調(diào)整至70℃(根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況每次增加5℃,防止由于溫度變化太快對(duì)管線正常運(yùn)行造
2、成影響),確保管線平穩(wěn)運(yùn)行,降低勞動(dòng)強(qiáng)度,減少管線解凍次數(shù),降低甲醇用量,為天然氣處理撬正常運(yùn)行提供保證。電磁加熱裝置、集膚加熱裝置:對(duì)單井電磁加熱裝置(7)臺(tái)、集膚加熱裝置(3臺(tái))參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,提高加熱溫度,從原來(lái)的35℃增加至60℃,確保油氣井生產(chǎn)正常運(yùn)行,降低勞動(dòng)強(qiáng)度,從原來(lái)的3天掃一次管線改為現(xiàn)在的一周到兩周掃一次,提高單井生產(chǎn)時(shí)間,增加安全系數(shù),累計(jì)增加耗電1千余度,減少甲醇用量1噸多,加熱爐和加熱裝置累計(jì)增效1萬(wàn)余元。抽油機(jī)調(diào)沖刺:前階段共調(diào)整抽油機(jī)沖次6井次,其中,馬8-1井、馬北18井等5井調(diào)小沖次后,共計(jì)節(jié)約用電約110
3、0度;馬八2-10井、馬八3-2井等調(diào)大沖次增加排液量后,平均日耗電增加12度,日增產(chǎn)原油0.9噸,效益較明顯。抽油機(jī)平衡率調(diào)整:經(jīng)過(guò)調(diào)整,其中,馬八3-2井平衡率由68.5%提升至99.7%,馬八3-4井平衡率由78.3%提升至94%。其余井的平衡率調(diào)整正在進(jìn)行中。根據(jù)單井運(yùn)行情況及時(shí)對(duì)抽油機(jī)變頻器進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化和維護(hù)保養(yǎng),減少油井因變頻器原因的停產(chǎn)現(xiàn)象,提高抽油機(jī)工作效率。天氣變暖時(shí)把單井的電熱帶拉掉,省電。室內(nèi)燈光晚點(diǎn)開(kāi)早點(diǎn)關(guān),累計(jì)節(jié)電1萬(wàn)度。2.照明時(shí)間調(diào)整:注采站部分室內(nèi)照明更換節(jié)能燈,降低耗電和維護(hù)成本,生產(chǎn)照明由原來(lái)的晚7點(diǎn)統(tǒng)
4、一啟動(dòng)改為現(xiàn)在只啟動(dòng)常去的房間,不常去的只在巡檢時(shí)啟動(dòng),減少不必要的浪費(fèi),辦公室做到人走燈滅,離開(kāi)時(shí)關(guān)閉電腦、打印機(jī)電源燈。由于日照時(shí)間減少,作業(yè)區(qū)生活照明系統(tǒng)時(shí)間也相應(yīng)的延長(zhǎng)了,作業(yè)區(qū)制訂了相應(yīng)的對(duì)策。將原來(lái)的一次照明,分解為兩次照明,具體做法為:原來(lái)的照明時(shí)間為晚8點(diǎn)啟到早8點(diǎn)停,照明時(shí)間為12小時(shí),改為現(xiàn)在的晚7點(diǎn)啟至晚11點(diǎn)停,凌晨3點(diǎn)啟至凌晨4點(diǎn)停,照明時(shí)間為5個(gè)小時(shí),減少了7個(gè)小時(shí),提高了工作效率,每盞燈按250W計(jì)算,共6盞累計(jì)每天節(jié)電10.5度,累計(jì)節(jié)約電1000度。3.壓縮機(jī)運(yùn)行參數(shù)優(yōu)化:調(diào)整馬東增壓壓縮機(jī)參數(shù),將進(jìn)氣壓
5、力由1.2Mpa升至1.4Mpa,增加伴生氣回收4000余方每日,減少馬東集油集氣站伴生氣浪費(fèi),累計(jì)增氣40余萬(wàn)方。調(diào)試天然氣凈化撬丙烷壓縮機(jī)參數(shù),合理控制丙烷加注量,杜絕丙烷浪費(fèi)的同時(shí)使其達(dá)到制冷要求。并配合調(diào)整凈化撬進(jìn)出口壓力溫度、乙二醇注入量,達(dá)到干氣外輸?shù)哪康摹?.流程改造節(jié)約用化學(xué)藥品:乙二醇:天然氣凈化處理撬精餾塔排污閥門(mén)漏,對(duì)其進(jìn)行封堵,杜絕了乙二醇從排污漏失。維修乙二醇貧液儲(chǔ)罐出口閥門(mén)。更換凈化撬精餾塔水蒸氣出氣管線過(guò)濾濾芯,提高再生乙二醇濃度,降低乙二醇使用量。每月減少乙二醇使用量2桶,節(jié)約成本0.55萬(wàn)元。丙烷:檢查整
6、改跑冒滴漏點(diǎn),合理控制丙烷儲(chǔ)罐液位,減少丙烷使用量。冷凍機(jī)油:嚴(yán)格按照啟停機(jī)規(guī)程操作,檢查排污閥門(mén)關(guān)閉程度,及時(shí)清洗機(jī)油濾芯,按期回收機(jī)油,減少冷凍機(jī)油使用量1桶,約1.8萬(wàn)元。甲醇:凈化撬上按時(shí)按點(diǎn)檢查上下游壓力,及時(shí)更新數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)異常先采取放空排液、打開(kāi)氣氣換熱旁通等方法,基本杜絕了在撬上下游管線注醇解堵。二、修舊利廢:1、3月22日,馬八2-11井利用廢舊材料進(jìn)行流程連接,節(jié)約三通油嘴套、彎頭、短接、取樣閥門(mén)、壓力表截止閥等材料約人民幣3000元。3月26日利用報(bào)廢電腦的零部件修復(fù)辦公電腦一臺(tái),約節(jié)省人民幣500元。2、維修注采站注
7、水泵1泵次,維修馬東注水泵2泵次,減少機(jī)泵維護(hù)成本。節(jié)約1.5萬(wàn)元。3、維修天然氣凈化處理撬空冷系統(tǒng)空冷器電機(jī)皮帶,利用原發(fā)電遺留電機(jī)皮帶替代空冷器皮帶。4、馬東集氣站3#、4#水套爐減壓閥兩個(gè),膜片壞,從報(bào)廢材料找的配件,電磁閥兩個(gè),節(jié)約0.5萬(wàn)元;從報(bào)廢材料找的配件,節(jié)約0.45萬(wàn)元。5、氣站1號(hào)水套爐進(jìn)氣閥門(mén)1個(gè),從報(bào)廢材料找的配件,電動(dòng)閥一個(gè),從報(bào)廢材料找的配件,增加效益3000元。6、油站0號(hào)、1號(hào)、2號(hào)水套爐電磁閥,電動(dòng)閥兩臺(tái),班組自助修復(fù)。7、對(duì)馬東的沙石路面盡量在拐彎的時(shí)候降低車速,減小輪胎磨損,延長(zhǎng)輪胎使用時(shí)間。在上井作
8、業(yè)前對(duì)作業(yè)任務(wù)進(jìn)行分析,做好工具的準(zhǔn)備工作,避免開(kāi)車反復(fù)往返拿取工具,降低了油耗成本。8、對(duì)車輛進(jìn)行日常檢查,避免缺油、水等引起的車輛問(wèn)題,一些小問(wèn)題就自己解決,減少維修費(fèi)用。9、注采站部分暖