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《轉爐進程生產(chǎn)管線鋼鋼中硫含量的控制畢業(yè)論文.doc》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、本鋼轉爐流程生產(chǎn)管線鋼鋼中硫含量的控制摘要隨著我國石油、天然氣資源的開發(fā)和利用,用于制造石油、天然氣輸送管線用的寬厚鋼板的需求量將不斷增加。具有高強度、高韌性、良好的可焊性、低溫下的斷裂抗力和抗H2S侵蝕能力,低合金高強度、高韌性的超純凈高級別管線鋼將成為21世紀國民經(jīng)濟需求量較大的一類鋼種。降低管線鋼中有害元素特別是硫含量以及控制硫化物央雜物的形態(tài)和分布是冶金工作者一直探索的重要研究課題之一。本課題以管線鋼硫含量的控制技術為核心,對本鋼管線鋼中硫含量進行理論計算與分析。探索各工藝的脫硫條件,并對各個因
2、素對鋼中硫含量的影響進行研究分析,實驗并探索適于工業(yè)生產(chǎn)應用的脫硫渣系,尋求最合理的精煉工藝流程。以提高產(chǎn)品質量,降低生產(chǎn)成本,提高效益。為達到研究目的,對各個環(huán)節(jié)脫硫的熱力學及動力學條件進行了分析,并以此為理論依據(jù)對管線鋼生產(chǎn)過程中脫硫的關鍵工序進行了工業(yè)性試驗。通過管線鋼工業(yè)性試驗的結果,分析了各個因素對脫硫效率的影響,并探討了影響脫硫效率的限制條件,從而得出提高脫硫效率的可行方案。批量生產(chǎn)結果表明:本鋼生產(chǎn)條件下鐵水噴粉預處理后,鐵水中硫的平均值可達16×10-6,為超低硫管線鋼的冶煉提供了前提條
3、件并大大減輕了后續(xù)工序的脫硫任務,有效降低了生產(chǎn)高級別管線鋼的成本。經(jīng)LF精煉脫硫后硫含量可低至5×10-6,可滿足高級別管線鋼的生產(chǎn)要求。關鍵詞:管線鋼,硫含量,LF爐造渣脫硫,鐵水噴粉脫硫AbstractWiththeexploitationanduseofthepetroleumandthenaturalgasinourcountry,thewideandthicksteelplate,whichisusedforthepipelinetodiliverpetroleumandthenatural
4、gasisneededhugely.thepipelinesteelwithhigherstrength,higherductility,betterweldabitity,andresistancetoH2Serosionwillbeneededgreatlyinthe21century.Decreasingthecontentoftheharmfulelementsinthesteel,especiallythesulfurcontent,andcontrollingtheshapeanddistr
5、ibutionofthesulfideinclusionareoneoftheimportantworksforthemetallurgists.Thecoreofthistopicisthecontroltechnologyofsulfurcontentinpipelinesteel.TheoreticalcalculationandanalysisedthesulfurcontentinpipelinesteelofBenxiSteel.Exploredthedesulfurizationcondi
6、tionsofthevariousprocesses,analysisedvariousfactorsonthesulfurcontentofthesteel.Experimentedandexploredthedesulfurizationslagsystemwhichsuitablefortheindustrialproductionapplicationstoseekthemostreasonablerefiningprocess.Toimprovetheproductquality,reduce
7、theproductioncostsandimproveefficiency.Toachievetheresearchpurpose,analyzedthedesulfurizationconditionsonthermodynamicsandkineticsforthevariousproductionprocesses,andasatheoreticalbasisconductedindustrialtestsonthekeyprocesstopipelinesteeldesulfurization
8、.Relyontheresultsofpipelinesteelindustrialtest,Analysisedtheinfluenceofvariousfactorsondesulfurizationefficiency,andexploredthelimitationsfordesulfurization,toarriveatpossibleoptionstoimprovethedesulfurizationefficiency.Ma