資源描述:
《電氣事故案例分析.ppt》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、電氣事故案例分析前車之鑒,后事之戒在《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)大綱》中,規(guī)定了把典型案例分析作為安全培訓(xùn)的重要教育內(nèi)容之一。通過案例分析,可使操作人員從中吸取教訓(xùn),提高安全意識,加強防范措施,避免類似事故再次發(fā)生。根據(jù)事故發(fā)生條件、環(huán)境及培訓(xùn)對象的具體情況,可將案例分為3類。具有普遍性的常規(guī)典型案例不同專業(yè)崗位的特殊性典型案例本單位發(fā)生的真實性典型案例(1)具有普遍性的常規(guī)典型案例案例違章操作觸電死亡事故2001年5月25日,山西某橡膠廠在生產(chǎn)操作過程中,1名員工因為違章操作而觸電死亡。2001年5月25日,山西某橡膠
2、廠在生產(chǎn)操作過程中,1名員工因為違章操作而觸電死亡。一、事故經(jīng)過5月25日凌晨,該企業(yè)1號胎面線在生產(chǎn)6.50—16胎面時,機頭工劉某未及時將胎面頭搭上通往三層水槽的過輥,當(dāng)他登上架子準備往過輥上放胎面頭時,胎面頭已經(jīng)超過位置約450cm左右。這時按照工藝規(guī)定,應(yīng)該立即停車,將多余部分割掉后重新啟動機器,但是他卻在未停車情況下,割斷了多余的胎面頭,結(jié)果這段割斷的胎面頭在爬坡皮帶轉(zhuǎn)變下行處擠入上8號擠出機傳送帶之間的夾縫中,擠壓轉(zhuǎn)動成直徑為25cm、寬50cm、重約20kg左右的膠卷。膠卷在從夾縫彈性擠落過程中碰碎了安裝
3、在千層片斜上方、爬坡皮帶下方的照明汞燈(220V、250W),掉落到兩個千層片之間。2時15分左右,劉某發(fā)現(xiàn)用于照明的汞燈破碎,關(guān)停了胎面聯(lián)動線,踩在接取皮帶上用手去拿這卷胎面。在拿取過程中,右頸肩部碰及已被撞碎汞燈的限流燈絲,發(fā)生觸電,從接取皮帶上摔落在地。同班組人員立即對其進行搶救并送住醫(yī)院,經(jīng)半小時的搶救,搶救無效死亡。經(jīng)法醫(yī)鑒定,為右頸肩部、左肘內(nèi)側(cè)電流擊傷死亡。二、事故原因分析1.操作工在處理擠壓在兩千層片之間的胎面膠卷過程中,右頸肩部碰及已被撞碎汞燈的限流燈絲,發(fā)生觸電,是造成這起事故發(fā)生的直接原因。2.操
4、作工在工作中違反《胎面壓出(單、雙層主副手)崗位工藝操作應(yīng)會標準》和安全用電“十不準”有關(guān)要求,沒有及時停車處理割斷留在爬坡皮帶上的胎面,致使這段胎面膠夾在設(shè)備中滾動成卷掉落砸碎照明燈,同時又未及時通知電工進行更換處理,是造成這起事故發(fā)生的主要原因。3.現(xiàn)場安全管理存在漏洞,對員工安全教育不夠,是造成這起事故發(fā)生的管理原因。4.作業(yè)環(huán)境不良,現(xiàn)場電器設(shè)備安裝不合理。三、預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施1.向全公司各部門通報這起事故,立即組織一次安全大檢查,重點檢查用電安全狀況,落實電器管理安全操作規(guī)程,對可能觸及的照明燈具加裝防
5、護罩。2.將原安裝在爬坡皮帶下方的照明燈改裝在2.5m高的機架上,避免操作時將燈碰碎。3.開展“事故反思月”活動,以各班組、各崗位為單位,結(jié)合事故案例及可能發(fā)生的事故進行反思、討論;修訂、補充、完善崗位安全操作規(guī)程,增加設(shè)備異常情況下安全操作規(guī)程;組織安全用電知識培訓(xùn);組織觀看公司歷年仍起工傷事故錄像并認真反思;以崗位為單位開展反事故演練,增強安全操作技能,嚴格按標準規(guī)范操作。(2)不同專業(yè)崗位的特殊性典型案例事故經(jīng)過2004年6月15日11時40分左右,該化工廠合成車間加氨閥填料壓蓋破裂,有少量的液氨滴漏。維修工徐某
6、遵照車間指令,對加氨閥門進行填料更換。徐某沒敢大意,首先找來操作工,關(guān)閉了加氨閥門前后兩道閥門;并牽來一根水管澆在閥門填料上,稀釋和吸收氨味,消除氨液釋放出的氨霧;又從廠安全室借來一套防化服和一套過濾式防防毒面具,佩戴整齊后即投入閥門檢修。當(dāng)他卸掉閥門壓蓋時,閥門填料跟著沖了出來,瞬間一股液氨猛然噴出,并釋放出大片氨霧,包圍了整個檢修作業(yè)點,臨近的甲醇崗位和銅洗崗位也籠罩在濃烈的氨味中,情況十分緊急危險。臨近崗位的操作人員和安全環(huán)保部的安全員發(fā)現(xiàn)險情后,紛紛從各處提前消防、防護器材趕來。有的接通了消防水帶打開了消火栓,
7、大量噴水壓制和稀釋氨霧;有時穿上防化服,戴好防毒面具,沖進氨霧中協(xié)助險處理。聞訊后趕到的廠領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助車間指揮,生產(chǎn)調(diào)度抓緊指揮操作人員減量調(diào)整生產(chǎn)負荷,關(guān)閉遠距離的相關(guān)閥門,停止系統(tǒng)加氨,事故很快得到有效控制和妥善處理,并快速更換了閥門填料,堵住了漏點。一起因嚴重氨泄漏而即將發(fā)生的中毒、著火、有可能爆炸的重特大事故避免了。事故原因1.合成車間在檢修處理加氨閥填料漏點過程中,未制訂周密完整的檢修方案,未制訂和認真落實必要的安全措施,維修工盲目地接受任務(wù),不加思考地就投入檢修。2.合成車間領(lǐng)導(dǎo)在獲知加氨閥門填料泄漏后,沒有引
8、起足夠重視,沒有向生產(chǎn)、設(shè)備、安全環(huán)保部門按程序匯報,自作主張,草率行事,擅自處理。3.當(dāng)加氨閥門填料沖出有大量氨液泄漏時,合成車間組織不力,指揮不統(tǒng)一,手忙腳亂,延誤了事故處置的最佳有效時間。4.加氨閥門前后備用閥關(guān)不死內(nèi)漏,合成車間對危險化學(xué)品事故處置思想上麻痹重視不夠,安全意識嚴重不足。人員組織不力,只指派一名維修工去處理;