降低飛灰爐渣含碳量運行優(yōu)化方案.doc

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1、降低飛灰爐渣含碳量運行優(yōu)化方案  降低飛灰爐渣含碳量運行優(yōu)化方案案優(yōu)化原則  11、提高磨的干燥出力(1分)1)如負荷能滿足要求,盡量提高分離器出口溫度,磨分離器出口溫度最低保證49.5℃以上;2)磨分離器出口溫度最高不超70℃;  22、控制磨煤機出力單臺磨負荷不超過35噸;否則及時啟動備用磨,保證磨煤機的最佳運行狀態(tài)和風粉的最佳配比?! 。?分)  33、提高煤粉細度(2分)1)可適當增加磨煤機加載力,從而增強磨制粉出力?! ?)保持各磨正常煤量(30—35t/h左右)?! ?)對磨加載力的要求磨投入變加載,加

2、載力按加載曲線調整?! ?)降低一次風壓若能滿足負荷要求嚴格控制一次風率,降低一次風壓,提高煤粉濃度,保證各臺磨通風量應滿足要求,磨煤機出口溫度大于49.5℃,注意防止發(fā)生堵磨、堵粉管?! ?.適當提高鍋爐氧量鍋爐氧量維持耗差中最優(yōu)區(qū)間的高限值。  燃燒器改為低氮燃燒器后,燃燒區(qū)的氧量有所降低,在脫硝參數(shù)滿足的前提下,盡量減少燃燼風門的開度,提高各層二次風門的開度,確保燃燼風的總量占二次風總量的25%,保證燃燒區(qū)煤粉充分燃燒?! 。?分)5.降低冷風的漏入量(1分) ?。?)爐底漏風及時恢復,爐膛等部位的觀察孔異常

3、開啟及時關閉。 ?。?)降低磨密封風與一次風差壓,維持在6~8KPa之間?! ?、磨負荷分配及配風方式(1分)采用鼓型配風,腰型配煤?! ?.增減負荷及啟停制粉系統(tǒng)的要求(1分)機組增減負荷、啟停制粉系統(tǒng)等重大操作要緩慢進行,避免大幅調整,影響燃燒穩(wěn)定,導致飛灰可燃物升高?! 〗地摵蓵r自上而下減煤層?! ?.二次風風箱差壓的控制:(1分)二次風箱/爐膛差壓及時調整,風箱差壓控制在0.5~1.0KPa左右。    內(nèi)容僅供參考

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