催化油漿泵機(jī)械密封失效研究和解決措施

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1、催化油漿泵機(jī)械密封失效研究和解決措施  【摘要】分析了油漿泵波紋管機(jī)械密封在輸送油漿介質(zhì)下容易泄漏的主要原因,綜合機(jī)械密封的工作原理,對(duì)該機(jī)械密封進(jìn)行了有效的、合理的改進(jìn)。改造后的機(jī)械密封運(yùn)行良好?!娟P(guān)鍵詞】油漿泵機(jī)械密封改造油漿泵是某公司催化裂化FCC裝置用以輸送含有催化劑顆粒的塔底泵。該泵型號(hào)為100PYS2130,單級(jí)懸臂離心泵,軸功率75kW,流量45.5m3/h,揚(yáng)程130m。輸送介質(zhì)為油漿,介質(zhì)溫度370℃,泵吸入口壓力為0.2MPa。雖然該泵一直使用的是焊接波紋管機(jī)械密封,但由于工況介質(zhì)等諸多因素的影響,該泵在實(shí)際使用過程中,機(jī)械密封經(jīng)常發(fā)生泄。

2、據(jù)統(tǒng)計(jì),機(jī)械密封使用壽命最短的時(shí)間為15天,平均使用壽命為4個(gè)月左右,嚴(yán)重影響了工藝裝置的正常生產(chǎn)。為徹底消除隱患,筆者對(duì)該泵的機(jī)械密封系統(tǒng)進(jìn)行了分析及改造,提高了機(jī)械密封的運(yùn)行周期,確保了裝置平穩(wěn)生產(chǎn)。一、故障原因分析催化油漿泵中的機(jī)械密封是DBM290焊接波紋管機(jī)械密封,該密封結(jié)構(gòu)特點(diǎn)為:靜止式金屬波紋管結(jié)構(gòu);動(dòng)環(huán)與軸套法蘭、螺釘連接;動(dòng)環(huán)摩擦副低膨脹合金鑲嵌,靜環(huán)摩擦副為浸銻石墨;5葉輪壓緊軸套實(shí)現(xiàn)軸套密封墊的密封。油漿泵的工作介質(zhì)為催化油漿,介質(zhì)溫度高且含有催化劑等固體顆粒,運(yùn)行工況比較惡劣。通過數(shù)次檢修及對(duì)原機(jī)械密封的解剖分析,發(fā)現(xiàn)機(jī)械密封失效泄漏的

3、原因主要有以下幾個(gè)方面。摩擦副磨損。DBM290焊接波紋管機(jī)械密封靜環(huán)摩擦副采用的材料是浸銻石墨,拆檢發(fā)現(xiàn)靜環(huán)摩擦副磨損嚴(yán)重且內(nèi)外緣有缺口。通過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),機(jī)械密封的端面比壓受波紋管的有效直徑的影響,而有效直徑是隨壓力的變化而改變。由于壓力過大,導(dǎo)致摩擦副過度磨損引起泄漏。同時(shí)油漿中含有固體催化劑顆粒其含量為一般不大于6g/L,生產(chǎn)不正常時(shí)為12g/L左右,在操作中工藝條件稍有波動(dòng),催化劑顆粒會(huì)進(jìn)人密封面內(nèi),劃傷了動(dòng)環(huán)密封面,并破壞了液膜的連續(xù)性,從而引起泄漏。正常密封時(shí),密封面處于邊界潤(rùn)滑或半液體潤(rùn)滑狀態(tài),兩表面被一層邊界膜分開。當(dāng)密封面間混有催化劑顆粒或靜環(huán)

4、密封面上有磨損時(shí),兩密封面間液膜厚度明顯增厚,從而導(dǎo)致了油漿大量泄漏。摩擦副表面熱裂紋。拆撿發(fā)現(xiàn)摩擦副的硬質(zhì)合金環(huán)出現(xiàn)由硬面中心向外發(fā)散的許多粗細(xì)不一的徑向裂紋。焊接波紋管的硬質(zhì)合金環(huán)與環(huán)座兩種材料的膨脹系數(shù)存在差別,在機(jī)械密封冷卻水壓力不穩(wěn)定或溫度發(fā)生較大變化時(shí)容易產(chǎn)生局部高溫,從而導(dǎo)致局部熱應(yīng)力過大,合金環(huán)表面熱裂引起密封失效。5波紋管內(nèi)側(cè)波谷部位的軟焦塊。溫度高、密度大、含有固體顆粒是油漿生成軟焦塊主要原因。該泵在370℃的工況下使用,油漿會(huì)慢慢沉淀或凝固在波紋管的縫隙中形成軟焦塊。隨著時(shí)間的推移,波紋管縫隙內(nèi)的軟焦塊使得波紋管不能進(jìn)行軸向拉伸、壓縮,失

5、去彈性。這樣,波紋管就無(wú)法提供隨介質(zhì)壓力變化的軸向作用力,起不到補(bǔ)償作用,使端面液膜壓減小,造成液膜反壓系數(shù)下降,以致于端面比壓下降,引起密封失效。軸套密封墊易發(fā)生泄漏。DBM90密封傳動(dòng)方式為鍵傳動(dòng),軸套密封是靠葉輪壓緊軸套內(nèi)的軸套墊來實(shí)現(xiàn)的。造成軸套密封墊泄漏的原因主要有:a.葉輪發(fā)生反轉(zhuǎn)或泵體預(yù)熱溫度過快造成葉輪鎖緊螺母松動(dòng),使得密封墊無(wú)法壓緊而泄漏;b.在安裝過程中,軸套密封墊內(nèi)進(jìn)入雜質(zhì),使其密封性能失效而泄漏。二、解決措施開槽斜面擠緊軸套式密封結(jié)構(gòu)。針對(duì)密封軸套墊的泄漏,采取了開槽斜面擠緊軸套式密封結(jié)構(gòu)。這種定位傳動(dòng)可靠,安裝、拆卸方便且不傷軸。另外

6、,還設(shè)置了限位板,便于泵外調(diào)整密封的壓縮量。波紋管內(nèi)徑一處設(shè)一45°斜角,以分散應(yīng)力,延長(zhǎng)波紋管壽命。輔助密封采用柔性石墨替代其他密封材料,可以承受高達(dá)425℃的高溫。采用耐磨摩擦副材料。由于油漿泵介質(zhì)含有固體顆粒,5所以在摩擦副動(dòng)環(huán)表面噴涂了氧化鉻(Cr2O3),靜環(huán)材料選用YG6,該配合屬于“硬質(zhì)合金-硬質(zhì)合金”形式。由于二者硬度不同,既可防止動(dòng)靜環(huán)密封面同時(shí)損傷,又避免了產(chǎn)生熱裂現(xiàn)象。針對(duì)高溫環(huán)境下密封環(huán)鑲嵌結(jié)構(gòu)容易脫落的現(xiàn)象,改用整體結(jié)構(gòu)密封環(huán)。密封壓縮量定為3.4mm,有效降低了密封面過多的摩擦熱。金屬波紋管作為旋轉(zhuǎn)動(dòng)環(huán)。原來所用的機(jī)械密封為靜止式結(jié)

7、構(gòu),油漿極易在波紋管縫隙生成焦塊。為了防止機(jī)械密封波紋管縫隙結(jié)焦,筆者將金屬波紋管設(shè)計(jì)成旋轉(zhuǎn)型結(jié)構(gòu)。旋轉(zhuǎn)式波紋管密封在旋轉(zhuǎn)離心力作用下可以自身清洗波紋管,減少波紋管外圍沉積和內(nèi)側(cè)結(jié)焦,并能防止因急冷造成的波紋管變形。改善密封的冷卻、沖洗效果。高溫油漿泵由于介質(zhì)溫度高,加之短時(shí)間的機(jī)械負(fù)荷或熱負(fù)荷的作用,使得密封面間穩(wěn)定液膜轉(zhuǎn)變?yōu)檎羝麪顟B(tài),這轉(zhuǎn)變過程中的溫差產(chǎn)生了輻射狀徑向小裂紋。為了改善密封摩擦副的冷卻效果,將循環(huán)水冷卻改用輕柴油冷卻并將原來密封壓蓋的進(jìn)、出冷卻孔直徑增加2mm,這樣避免了冷卻介質(zhì)的汽化且流量增加一倍,大大改善了冷卻效果。為了避免催化劑顆粒粘結(jié)

8、,堵塞沖洗管通道,將沖洗孔直徑由5mm

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