汽輪機(jī)大軸直軸方案.doc

汽輪機(jī)大軸直軸方案.doc

ID:52049739

大?。?3.50 KB

頁數(shù):4頁

時(shí)間:2020-03-22

汽輪機(jī)大軸直軸方案.doc_第1頁
汽輪機(jī)大軸直軸方案.doc_第2頁
汽輪機(jī)大軸直軸方案.doc_第3頁
汽輪機(jī)大軸直軸方案.doc_第4頁
資源描述:

《汽輪機(jī)大軸直軸方案.doc》由會員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子彎曲現(xiàn)場應(yīng)力松馳法直軸Xxxxxx電廠XX一、概述:某熱電廠,裝機(jī)容量XXXX萬千瓦。其汽輪機(jī)為XX汽輪機(jī)廠制造,型號C50-8.82/0.98,進(jìn)汽調(diào)節(jié)方式:噴咀調(diào)節(jié)。高壓單缸沖動單抽汽凝汽式。工作轉(zhuǎn)速3000r/min,臨界轉(zhuǎn)速1678r/min,盤車為50r/min,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子為剛性聯(lián)接。汽輪機(jī)分一個(gè)調(diào)節(jié)級,十七個(gè)壓力級和一個(gè)抽汽級共19級組成,轉(zhuǎn)子為整鍛加套裝輪盤結(jié)構(gòu),第1到14級葉輪為整鍛式葉輪,直接從整鍛轉(zhuǎn)子上車出,第15至19級葉輪則為紅套裝配式葉輪,轉(zhuǎn)子材料為:3OC

2、r2MoV,其中心孔①100。該廠#1汽輪發(fā)電機(jī)運(yùn)行中,因電氣操作時(shí)“轉(zhuǎn)速^3420r/min"超速繼電器保護(hù)誤動,關(guān)閉自動主汽門導(dǎo)致發(fā)電機(jī)組解列,汽機(jī)破壞真空緊急停機(jī),電動盤車。1小時(shí)后系統(tǒng)恢復(fù)正常,#1汽輪機(jī)準(zhǔn)備重新沖轉(zhuǎn)。檢查發(fā)現(xiàn)盤車電流24—28A偏大,晃動度7絲,上下缸溫差接近50°C,用聽筒聽機(jī)組,未發(fā)現(xiàn)異常,繼續(xù)盤車1小時(shí)后,盤車電流降至24A,晃動度5絲,其它無異常。機(jī)組開始熱態(tài)定參數(shù)沖轉(zhuǎn),定速至并網(wǎng)帶負(fù)荷2MW,機(jī)組振動止常,1小時(shí)后負(fù)荷升至5MW,汽機(jī)水平振動升至5絲,立即降負(fù)荷振動不變

3、,負(fù)荷至零,#2軸承急劇上升至13.5絲,#1軸瓦、#3軸瓦振動報(bào)警,緊急停機(jī),投入電動盤車,測量晃動度為10絲,盤車至汽缸常溫,測量晃動度仍有10絲,轉(zhuǎn)子大軸彎曲。二、檢查及測量:揭蓋檢查及測量軸彎曲時(shí)發(fā)現(xiàn),前軸封、隔板汽封9到14級外圓周有明顯摩擦痕跡,其中11級最為嚴(yán)重。在汽發(fā)對輪脫開狀態(tài)測量彎曲度,繪出曲線如圖:軸承中心距離5D21wW5轉(zhuǎn)子直軸前后彎曲變化曲塢1一直糧童測量得2—直輯后測量得由圖可見,最大彎曲點(diǎn)在測量點(diǎn)12,直徑為620處(第8級與第9級葉輪間),凸出方位在第#7對輪螺栓孔與#8

4、中間處,其值為0.10mm.三、直軸方案的選擇:由于該軸為整鍛合金材料,彎曲度較小,所以決定采用先對軸做穩(wěn)定性熱處理(應(yīng)力松馳),再做低速動平衡,其方案主要對溫度的控制。該轉(zhuǎn)子為3OCr2MoV鋼,抗松馳性能較好,故加熱溫度取660°C—680°C,低于回火溫度30-50°C,以防引起性能改變。為了加快直軸過程工作需連續(xù)進(jìn)行。四、直軸前的準(zhǔn)備工作:根據(jù)現(xiàn)場條件及設(shè)備,經(jīng)研究決定:%1支承:將汽機(jī)轉(zhuǎn)子放入下半空缸內(nèi),#1、#2汽機(jī)軸承為支承,軸瓦及軸承蓋回裝,通入潤滑油,50r/min電動盤車裝置通過變頻至

5、5r/min,連續(xù)電動盤車。%1加熱:選用5、6號焊嘴,焊炬總長1130mm的焊炬六把,焊嘴距離軸面約20—25mm,溫度控制在660°C—680°C。%1測量:用0—1000°C手持式紅外測溫儀測量軸表面溫度,在前軸承箱晃動度測點(diǎn)監(jiān)測晃動。五、直軸:各軸承檢查,通往潤滑油,油壓檢查,投入電動盤車5r/min,電機(jī)電流檢查,大軸晃動度檢查,并做好相關(guān)記錄,施工場地清理,施工人員職責(zé)確定,分工明確,加熱工具檢查,一切完備后開始加熱。先從第十四級隔板處開始,六只焊炬同時(shí)分上下左右對軸加熱,嚴(yán)格控制溫度,升至6

6、80°C停止加熱,迅速保溫,連續(xù)逐級加熱,保溫至前軸封。連續(xù)T作10小吋,加熱工作結(jié)束,保持電動盤車5r/mino30小時(shí)后轉(zhuǎn)子溫.度降至常溫,測量彎曲度為最大0.03mm,認(rèn)為軸已校直合格。直軸后軸晃動值不大,決定不作動平衡。汽機(jī)與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子連接后,測得高壓軸端晃動度為0.04mm,直軸后,第一次啟動前盤車檢查,連續(xù)盤車1小時(shí)無異常,開始沖動轉(zhuǎn)子,汽機(jī)在400r/min及1200r/niin處各暖機(jī)1小吋,一切正常后升速到3000r/mino整個(gè)升速過程中振動均在合格的范圍內(nèi),定速后各軸承振動也在合格范

7、圍,帶負(fù)荷后振動也合格。以后又多次起動,振動情況不變,實(shí)踐證明,直軸效果良好。六、結(jié)束語:這次直軸選用金屬材料的松馳特性進(jìn)行直軸的方法效果良好,使“應(yīng)力松馳法”在電廠汽輪機(jī)本體檢修T作中的現(xiàn)場盲軸T藝得到很好的證明。此次檢修工作中關(guān)鍵是根據(jù)大軸的金屬材料選擇加熱溫度及工作中嚴(yán)格控制溫度,在檢修過程中,分析此次大軸彎曲事故的原因,主要是,緊急停機(jī)后熱態(tài)啟動中后軸封減溫水門內(nèi)漏大,汽封溫度低且汽封投入時(shí)間過長,導(dǎo)致上下缸溫差大,且高溫狀態(tài)轉(zhuǎn)子局部冷卻使大軸彈性變形彎曲,又強(qiáng)行起動使大軸發(fā)生摩擦,局部過熱造成永

8、久性彎曲。通過這次的檢修工作也告訴我們只有嚴(yán)格執(zhí)行電廠設(shè)備運(yùn)彳亍規(guī)程的規(guī)定,才能避免事故的發(fā)生,才能保證生產(chǎn)的安全。

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文

此文檔下載收益歸作者所有

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文
溫馨提示:
1. 部分包含數(shù)學(xué)公式或PPT動畫的文件,查看預(yù)覽時(shí)可能會顯示錯(cuò)亂或異常,文件下載后無此問題,請放心下載。
2. 本文檔由用戶上傳,版權(quán)歸屬用戶,天天文庫負(fù)責(zé)整理代發(fā)布。如果您對本文檔版權(quán)有爭議請及時(shí)聯(lián)系客服。
3. 下載前請仔細(xì)閱讀文檔內(nèi)容,確認(rèn)文檔內(nèi)容符合您的需求后進(jìn)行下載,若出現(xiàn)內(nèi)容與標(biāo)題不符可向本站投訴處理。
4. 下載文檔時(shí)可能由于網(wǎng)絡(luò)波動等原因無法下載或下載錯(cuò)誤,付費(fèi)完成后未能成功下載的用戶請聯(lián)系客服處理。