東山選煤廠降低介質(zhì)消耗的實踐.pdf

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1、第4期煤質(zhì)技術2011年7月東山選煤廠降低介質(zhì)消耗的實踐張穎姝(雞西礦業(yè)(集團)有限責任公司東山煤礦洗煤廠,黑龍江雞西158149)摘要:從設備、磁鐵礦粉的選擇和操作等方面分析了東山礦選煤廠生產(chǎn)系統(tǒng)存在的問題,并針對該廠介質(zhì)消耗高的問題提出了相應的改進措施。關鍵詞:介質(zhì)消耗;技術管理;技術改造中圖分類號:TD946文獻標識碼:B文章編號:1007—7677(2011)04—0073—02ThepracticeofreducingmediumconsumptioninDongshanCoalPreparationPlantZHANGYing—shu(Dongsh

2、anCoalPreparationPlant,JixiMiningGroupCorporationLtd.,Jixi158149,China)Abstract:TheproblemsofproductionsystemofDongshanCoalPreparationPlantwereanalyzedfromaspectsofselectingandoperatingofequipmentandmagnetitepowder,andsomeimprovementmeasureswereputforwardonhighmediumconsumption.Keyw

3、ords:mediumconsumption:technicalmanagement:technicalmodification質(zhì)用泵打至無壓給料三產(chǎn)品重介旋流器作為分選介1概述質(zhì)。精煤、中煤和矸石稀介系統(tǒng)彼此獨立,3部分東山煤礦洗煤廠(以下簡稱東山選煤廠)是稀介質(zhì)分別進入各自的磁選機,選出的磁選精礦返1959年建成投產(chǎn)的礦井型煉焦煤選煤廠,經(jīng)2007年回合格介質(zhì)桶。廠內(nèi)跑、冒、滴、漏的介質(zhì)收集10月進行技術改造后設計能力為240萬t/a,選煤后,由掃地泵打入中煤稀介系統(tǒng)進行回收處理。工藝采用重介一煤泥浮選聯(lián)合工藝,主產(chǎn)品為3經(jīng)過近年來生產(chǎn)實踐,隨著產(chǎn)量的增加

4、和連續(xù)焦冶煉精煤。生產(chǎn)時間的延長,系統(tǒng)內(nèi)部的問題逐漸暴露出來。重介系統(tǒng)工藝流程為50mm~0mm粒級入選最主要的就是介耗指標一直居高不下,遠遠高于噸原煤不脫泥,不分級,無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流原煤2的設計指標,加劇了系統(tǒng)設備的磨損,器,以單一低密度懸浮液進行分選,一次性分選出增大了選煤生產(chǎn)成本和系統(tǒng)操作難度。系統(tǒng)跑粗,精煤、中煤和矸石。精煤經(jīng)弧形篩一次脫介,再經(jīng)直接影響壓濾系統(tǒng)的工藝效果。加上尾煤回收系統(tǒng)單層脫介篩二次脫介和分級,脫介篩篩上物進入精能力不足,造成多次濃縮機壓耙事故,嚴重影響正煤產(chǎn)品膠帶輸送機,脫介篩下的末精煤進入末精煤常生產(chǎn)。對此如何改進工藝、

5、穩(wěn)定系統(tǒng)、降低介耗離心機脫水后成為最終產(chǎn)品;中煤經(jīng)弧形篩一次脫已成為當務之急。介,再經(jīng)單層脫介篩二次脫介和分級,脫介篩篩上2介耗高的原因及改進措施物進入中煤產(chǎn)品膠帶輸送機,脫介篩下的末中煤進入末中煤離心機脫水后成為最終產(chǎn)品;矸石經(jīng)單層2.1設備方面脫介篩脫介后進入矸石膠帶輸送機。(1)由于新更換了原煤合格介質(zhì)泵,出現(xiàn)泵壓介質(zhì)系統(tǒng)為精煤脫介弧形篩下的合格介質(zhì)部分力高(0.3MPa),中煤產(chǎn)率高且熱值低,中煤脫分流至煤泥合格介質(zhì)桶,用泵打至煤泥重介旋流器介效果差等現(xiàn)象,措施:在原煤合格介質(zhì)桶上安裝進行分選,選出輕產(chǎn)物和重產(chǎn)物,輕產(chǎn)物進入精煤卸壓管,使壓力降低達到正

6、常范圍,從而降低了介稀介質(zhì)系統(tǒng),重產(chǎn)物進入中煤稀介質(zhì)系統(tǒng)。合格介質(zhì)消耗。73第4期煤質(zhì)技術2011年7月(2)中煤和矸石磁選機經(jīng)常不出溢流的現(xiàn)象,2.5合理配煤造成了介質(zhì)損失。措施:加大循回檢查力度,通過科學組織生產(chǎn),入洗外來煤時配入該礦原煤。調(diào)整磁選機中間擋板等措施,保證了磁選機的溢流因外來煤煤質(zhì)差,中煤含量高,造成脫介篩物料層量,從而降低介耗。厚,脫介效果差,故入洗外來煤時配入該礦優(yōu)質(zhì)原(3)在日常生產(chǎn)中,經(jīng)常出現(xiàn)矸石耐磨管堵料煤,合理搭配,降低介耗。并在入洗該礦原煤時實的事故,既影響生產(chǎn),又損失大量磁鐵礦粉,措行優(yōu)劣煤層合理搭配,降低因煤質(zhì)波動而造成的介

7、施:更換了矸石篩來料耐磨管,改為鋼玉下料溜質(zhì)損失。槽,杜絕了堵料現(xiàn)象。2.6日常管理方面(4)改善脫介篩的工作效果,產(chǎn)品脫介是介質(zhì)細化了介耗考核標準,介耗與洗煤車間小班班回收的關鍵,措施:從改善脫介篩的工作效果入長、各有關崗位司機的獎金掛勾,保證每小班生產(chǎn)手,最大限度地減少介質(zhì)的技術損失。日常生產(chǎn)盡都關注介耗。量少用沖水,以減輕回收系統(tǒng)的負荷,需加大噴水在日常生產(chǎn)上,各設備液位出現(xiàn)不平衡和堵、量時,保證篩面不跑水、不竄水。漏等事故會導致重介質(zhì)的嚴重損失,例如:重介分(5)洗煤廠重介系統(tǒng)運行2年后,各產(chǎn)品集料選機發(fā)生一次堵塞事故約損失2t磁鐵礦粉,脫介箱出現(xiàn)嚴重

8、的磨損,造成頻繁的漏料現(xiàn)象,并損失篩下

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