地鐵電客車輪對打滑引起牽引異常研究

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1、地鐵電客車輪對打滑引起牽引異常研究  摘要:本文對沈陽地鐵電客車輪對打滑引起牽引系統(tǒng)異常的事件進行了詳細的分析,為后續(xù)電客車系統(tǒng)的故障排查提供了一定的指引。關(guān)鍵字:地鐵電客車輪對打滑牽引異常中圖分類號:U231+.2文獻標識碼:A文章編號:TheanalysisofthetractionabnormalcausedbythewheelslippageoftheMetroelectrictrainFeiLiangfei1XiuLiang2TheoperatingbranchofShenYangsubwayGroupLimitedcompanyAbstra

2、ct:ThispaperanalyzestheeventsthatthetractionabnormalProblemcausedbythewheelslippageoftheShenYangSubwayelectrictrain,andcanprovidesomeguidelinesforsubsequenttroubleshootingofelectricbussystem.Keywords:Metro;Electrictrain;Wheelslip;Tractionabnormalities一、事件概況62012年12月22日,早8時20分至11

3、時30分期間,沈陽地鐵某線多次列車在一固定區(qū)間連續(xù)報DCU牽引模塊逆變過流故障,之后列車控制和診斷系統(tǒng)(TCMS)顯示牽引逆變器(VVVF)變?yōu)榛疑?,伴隨有牽引力及制動力不足現(xiàn)象,出前方站后恢復(fù)正常。其中一列車(虛擬車號為220)在該區(qū)間TCMS顯示2車、5車VVVF均為灰色,停車對高速斷路器(HB)復(fù)位后牽引力恢復(fù)但較小,雖以最大級位牽引但仍只能以最高10km/h左右速度運行,1.2公里的區(qū)間共運行10余分鐘,出前方站后恢復(fù)正常。二、原因分析(以220車故障為例)沈陽地鐵的電客車系統(tǒng)采用的是三動三拖編組方式,每輛動車有一臺VVVF逆變器柜,柜內(nèi)有2個

4、逆變器模塊,每個逆變器柜向4臺交流牽引電動機供電,但逆變器未實現(xiàn)獨立控制,實際上采用的是車控方案。因為是多列車在同一區(qū)間報相同的故障,因此在初期懷疑是供電系統(tǒng)異常影響了列車的正常運行,通過調(diào)取電客車事件記錄儀(ERM)數(shù)據(jù)(如圖1)分析,網(wǎng)壓雖有波動,但未見明顯異常之處。9時14分,供電檢修人員回復(fù)接觸網(wǎng)供電正常,工務(wù)檢修人員回復(fù)線路無異常。供電檢修人員在檢查回流裝置后未見異常。圖12012年12月22日上午11點至11點10分之間ERM記錄6圖2故障統(tǒng)計匯總在對TCMS系統(tǒng)的故障記錄(如圖2)進行仔細分析后,事件的原因逐漸清晰:1、TCMS顯示VVV

5、F為灰色按照電客車的控制邏輯,從安全角度考慮,當檢測到牽引控制單元(DCU)逆變過流時,前三次TCMS可自行恢復(fù),第四次時,將發(fā)出DCU封鎖指令,封鎖后TCMS顯布顯示VVVF為灰色,從圖2中可以看出2車、5車VVVF相繼被封鎖。2、牽引力較小如因逆變過流造成DCU封鎖或電機空轉(zhuǎn)均會造成牽引力不足。1)復(fù)位之前從圖1及圖2中分析得出,列車從始發(fā)站發(fā)車,在11:56:28時,運行速度35.4km/h,電客車制動時產(chǎn)生滑行,制動期間2車和5車DCU在11:56:42后相繼產(chǎn)生逆變過流,11:57:36秒時,2車DCU封鎖,10:58分,第一次區(qū)間停車。11

6、:00:09秒,動車,此時2車已封鎖;11:00:31,5車DCU封鎖,牽引級位時速度下降,期間反復(fù)換牽引級位速度仍處于下降狀態(tài),11:01:45秒,第二次區(qū)間停車。2)復(fù)位之后611:02:59,進行了HB復(fù)位操作,牽引系統(tǒng)恢復(fù)正常,11:03:14,動車,11:03:18秒,車輛啟動,因為空轉(zhuǎn)現(xiàn)象嚴重,最高速度僅能達到12.7KM/h,在此時如用P3、P4大級位牽引,無法提高牽引力和運行速度。期間2車和5車共報3次過流,未形成封鎖。11:05:14,區(qū)間短暫停車。11:06:59,車輛到達前方車站。3、DCU逆變過流經(jīng)過對220車DCU逆變過流故障

7、的波形(如圖3所示)分析發(fā)現(xiàn),因DCU粘著程序檢測出空轉(zhuǎn)滑行調(diào)節(jié)力矩,使DCU發(fā)揮的牽引/電制動力矩、電流電流、電機綜合速度在故障前短時間內(nèi)波動較大。對ERM故障記錄波形(如圖4所示)分析發(fā)現(xiàn),列車報逆變過流故障時一定伴隨有輪對的滑行,因此確定逆變過流故障與空轉(zhuǎn)滑行有必須的聯(lián)系。當列車發(fā)生輕微空轉(zhuǎn)滑行時,轉(zhuǎn)子與定子的電流同轉(zhuǎn)速的關(guān)系分析如下:T=KTΦI2cosψ2式中:KT是一常數(shù),它與電動機的結(jié)構(gòu)有關(guān)。6Φ=,在滑行瞬間電機處于恒轉(zhuǎn)矩調(diào)速階段,磁通Φ和轉(zhuǎn)矩T都近似不變。cosψ2=,因空轉(zhuǎn)瞬間轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速迅速提高,轉(zhuǎn)差率s變小,其它值為固有屬性不變,c

8、osψ2值變大,因此轉(zhuǎn)子電流I2是變小的。再根據(jù)公式T=9550*P2/nT為轉(zhuǎn)矩近似不變,n

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