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《低硅鐵水留渣少渣冶煉的應(yīng)用.pdf》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、Science&TechnologyVision科技視界科技·探索·爭鳴低硅鐵水留渣少渣冶煉的應(yīng)用閏孝偉(山東鋼鐵股份有限公司濟南分公司煉鋼廠。山東濟南250101)【摘要】介紹低硅鐵水的臺煉的現(xiàn)狀,通過優(yōu)化留渣操作模式,解決了低硅鐵水煉鋼的造渣、脫磷、脫硫、粘槍等技術(shù)難題.實現(xiàn)了低硅鐵水備件下,降低了石灰消耗、提高了金屬收得率,減少資源浪費,降低生產(chǎn)成本?!娟P(guān)鍵詞】低硅鐵水;5"5;留渣;成渣;脫磷0引言作難度加大.一定程度上影響了轉(zhuǎn)爐的穩(wěn)定生產(chǎn)我們通過不斷優(yōu)化操作.逐漸解決了這些問題隨著降本增效的力度加
2、大,濟鋼210轉(zhuǎn)爐區(qū)域的入爐鐵水硅含量(1)開吹打火困難,我廠210轉(zhuǎn)爐采用干法除塵系統(tǒng).為了避免開明顯降低,低硅鐵水對煉鋼工藝提出了更高的技術(shù)要求。針對轉(zhuǎn)爐低吹時除塵系統(tǒng)泄爆,采用低流量打火。裝完鐵后.由于上爐留下的液態(tài)硅鐵水成渣困難,且易粘槍、粘煙罩等問題,通過優(yōu)化留渣模式,對低爐渣覆蓋在鐵水表面,由于轉(zhuǎn)爐開吹打火流量?。自斐纱蚧鹄щy.氧硅鐵水留渣少渣工藝進行了分析探討,解決了低硅鐵水的成渣、脫磷、氣利用率下降,轉(zhuǎn)爐煙氣中的氧含量增加,導(dǎo)致『JT系統(tǒng)泄爆.轉(zhuǎn)爐停噴濺、粘槍等問題,降低了石灰消耗、提高了
3、金屬收得率。吹,影響安全生產(chǎn)。1煉鋼工藝條件通過增加濺渣調(diào)料量和濺渣時間.使轉(zhuǎn)爐后渣變干.并準確控制留渣量,以免爐渣將鐵水液面全部覆蓋,保證打火效果從而有效的避濟鋼210區(qū)域轉(zhuǎn)爐采用干法除塵工藝和達涅利康力斯的轉(zhuǎn)爐副免了由于打火不暢造成泄爆事故的發(fā)生。保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定槍系、靜態(tài)和動態(tài)控制模(sDM)自動化技術(shù),轉(zhuǎn)爐公稱容量210t;有效(2)吹煉過程脫碳慢,終渣過泡.無法直接出鋼針對該問題,通過容積21lm。;爐容比1.0m/t。氧槍外徑qb355mm;最大氧氣流量:適當減少留渣量.調(diào)整吹煉過程氧氣流量和槍
4、位.減少中后期含鐵原66150Nm3/h;噴頭形式為5孔拉瓦爾型水冷鑄造噴頭。料的加入量.可以有效控制該問題(3)連續(xù)留渣,造成終渣氧化性高,濺渣濺渣護爐效果差.影響爐2低硅冶煉的現(xiàn)狀襯維護。單純少渣冶煉:調(diào)整石灰白云石配比.適當增加白云石加入量。提高爐渣氧化鎂采用單純少渣冶煉,不留渣。通過適當降低鐵水比,提高入爐廢鋼含量和粘度,保證濺渣效果。另外,可以通過出鋼前倒出部分爐渣,減量,減少冷卻劑使用。根據(jù)鐵水硅含量準確計算石灰白云石加入量.減少濺渣總渣量.從而降低濺渣調(diào)料用量也可以根據(jù)終渣情況加入調(diào)少石灰自云
5、石總量。通過一段時問的運行后.發(fā)現(xiàn)單純少渣冶煉存在質(zhì)劑(脫渣中氧的)同時確保渣量保證濺渣效果以下問題:表2不同操作模式渣樣成分對比1)渣量偏?。摿仔Ч睿睙挼土卒摲N難度大。操作順序號S2)冷卻劑用量減少.前期溫度偏高,脫磷效果下降,通過提高后期模式iO2Ca0Mg0AL3TFMn0P205S堿度渣中(Fe0)含量和降低過程溫度來保持脫磷效率.造成終渣氧化性過—大渣量l303l6112.54667_22.5l8.34.2190l83.7高.轉(zhuǎn)爐終點碳偏低.鋼鐵料消耗較高————模式130316212748
6、3)渣量過少,氧化性高,濺渣護爐效果差。.58.42.720.14.22.1O.153.8—4)冶煉過程控制難度大.返干或噴濺.易造成粘槍。留渣少14O325510.938.91O.11.816.6432-3O.223.5單純少渣冶煉對鐵水廢鋼以及輔原料質(zhì)量要求極其苛刻.那部分渣模式140325612存在問題都對冶煉影響極大,尤其是石灰質(zhì)量。當然也可以根據(jù)計劃.743.09.52.2l8.14.5270183-3鋼種要求.對部分鋼種對終點溫度、磷要求不高的,通過調(diào)整吹煉模3.2留渣少渣冶煉的特點式,合理調(diào)整
7、加料、槍位、供氧強度等達到冶煉目的1)溶劑加入量減少,噸鋼石灰白云石加入量由78kg降低到57kg,3低硅留渣少渣冶煉模式的應(yīng)用大大降低了生產(chǎn)成本.減少了資源浪費2)爐渣排放量減少.2014年平均爐渣排放量比2012年降低了3.1留渣少渣冶煉24kg,大大減少了廢棄物的排放。我廠開始逐步摸索留渣少渣冶煉工藝.該工藝主要采取以下幾個3)鋼鐵料消耗大幅度降低,2014年鋼鐵料消耗達到1065k鋼,措施:比2012年底下降12kg/t鋼1)結(jié)合鐵水條件由高硅低溫模式向低硅高溫模式改變.鐵水硅由4)轉(zhuǎn)爐終點磷控制水
8、平提高,比2013年前下降0.003%.可以穩(wěn)O.48%降低到目前的0.29%.入爐鐵水溫度由1341升高到1377.從而定生產(chǎn)成品磷要求小于O.010%的鋼種。使得轉(zhuǎn)爐具備了少渣冶煉的基礎(chǔ)5)濺渣護爐效果提高。渣量合適,MgO含量適當,濺渣效果明顯提高。表1鐵水情況對比表3主要指標對比鐵水溫度℃碳%硅%錳%磷%硫%1石灰加入白云石加1渣量1平均終點最好成品鋼鐵料∞l3414.57048O.310.1200.03