120t轉(zhuǎn)爐單渣—留渣法低成本高效冶煉工藝的研究與應(yīng)用

120t轉(zhuǎn)爐單渣—留渣法低成本高效冶煉工藝的研究與應(yīng)用

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1、冶金之家網(wǎng)站120t轉(zhuǎn)爐“單渣—留渣”法低成本高效冶煉工藝的研究與應(yīng)用溫福新1,王明杰1,于亮濤1,王,強(qiáng)1,沈彬彬2(1.萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼有限公司煉鋼廠,萊蕪271104;2.萊鋼集團(tuán)技術(shù)中心萊蕪271104)摘要:介紹了萊鋼120t轉(zhuǎn)爐“單渣—留渣”操作的基本工藝技術(shù)條件及應(yīng)用效果。針對(duì)終渣狀態(tài)和鐵水條件,規(guī)范了留渣操作所需鐵水的基本條件,確定了轉(zhuǎn)爐開氧基本模式及過程基本操作模式,提高了脫磷效率,有效降低了石灰、白云石噸鋼消耗,取得顯著效益。關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐;單渣—留渣;留渣操作;脫磷率;工藝0前言在當(dāng)前鋼鐵市場(chǎng)環(huán)境下,“單渣—留渣”操作已成為各鋼鐵企業(yè)作為降本增

2、效的手段之一。該工藝早在十幾年前就已實(shí)踐,但是由于留渣后下爐兌鐵水時(shí)易出現(xiàn)噴濺、泄爆等安全問題,使這項(xiàng)工藝很長時(shí)間內(nèi)在生產(chǎn)實(shí)踐中受阻。但隨著工藝技術(shù)及其設(shè)備的不斷改進(jìn),留渣操作伴隨著的相關(guān)問題已基本解決。并且留渣操作已被證實(shí)可以大幅降低噸鋼石灰消耗,及在轉(zhuǎn)爐吹煉初期可以快速成渣,高效脫磷,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。1留渣噴濺的根本原因與預(yù)防機(jī)理轉(zhuǎn)爐終渣中含有一定量FeO成分。這種終渣留待下一爐,在兌入鐵水時(shí),必會(huì)同時(shí)發(fā)生以下式(1)、式(2)的反應(yīng)。當(dāng)終渣中(FeO)過高時(shí),式(1)、(2)反應(yīng)激烈,瞬間產(chǎn)生大量的氣體并附帶爐渣、鐵水沖出,造成爆發(fā)性噴濺事故。(FeO)+[

3、C]=[Fe]+CO(1)2(FeO)+[C]=2[Fe]+CO2(2)要防止噴濺,最直接的辦法是控制爐中氣體,杜絕或減緩式(1)、式(2)的反應(yīng)[1]。2留渣操作具體工藝技術(shù)措施2.1留渣操作條件1)鐵水成分[Si]不高于0.80%。[Si]高時(shí),為保證爐渣堿度,渣料加入量大,產(chǎn)生的爐渣量較多,如果再采取留渣操作,將使冶煉條件惡化,過程不易控制,易發(fā)生噴濺等安全事故。2)終點(diǎn)碳不低于0.05%,根據(jù)碳氧平衡原理得知:終點(diǎn)碳過低時(shí),渣中全鐵含量高,不適合留渣。3)終點(diǎn)鋼水溫度不高于1680℃。終點(diǎn)溫度過高時(shí),會(huì)直接導(dǎo)致終渣偏稀,渣中(FeO)偏高。2.2濺渣操作為避免

4、所留爐渣偏稀、氧化性強(qiáng)、兌鐵易發(fā)生噴濺等情況,需要根據(jù)爐渣情況判斷是否加碳鎂球等物料進(jìn)行改渣處理,以達(dá)到稠化爐渣,降低渣中(FeO)含量。碳鎂球具體指標(biāo)如表1所示。2.3開吹操作2.3.1“單渣—留渣”開吹打火曲線鑒于留渣操作開吹時(shí)鐵水表面爐渣較厚,影響開吹打火效果,易發(fā)生開吹泄爆等安全事故,特制定開吹打火曲線,有效避免了開吹泄爆問題。具體開吹打火曲線,如圖1所示。冶金之家網(wǎng)站2.3.2開吹操作模式開吹采用手動(dòng)開吹模式,先將氧槍調(diào)節(jié)閥調(diào)至開吹氧壓0.5MPa左右,將氧槍降至開吹槍位1.6m,再開氧吹煉,至1min30s左右將氧壓提至正常0.88MPa。2.4過程控制2

5、.4.1槍位控制采用“高→低→低”的控制模式,開吹采取固定槍位模式操作,吹煉平穩(wěn)時(shí),緩慢下降槍位直至過程正常操作槍位。冶煉前期渣中FeO含量較高,前期采取手動(dòng)開氧,恒槍位開吹冶煉至2min時(shí),逐步降低至過程槍位,以避免開吹泄爆,同時(shí)增強(qiáng)熔池?cái)嚢?,為前期低溫去磷?chuàng)造良好的條件。中期采取恒槍位操作,平穩(wěn)控制脫碳、升溫速度。終點(diǎn)采取逐步壓槍的方式,壓槍槍位1.1m,壓槍時(shí)間不小于2min,以穩(wěn)定終點(diǎn)成分、溫度。3.4.2加料控制堅(jiān)持前期渣早化、過程渣化好、全程化渣的原則,頭批白云石全部加入、石灰加入量控制在3t,礦石加入量控制在1.5t。冶煉中后期根據(jù)頭批料加入后起渣情況,

6、分批次加入石灰、燒結(jié)礦,穩(wěn)定操作,全程化渣。3.4.3氧壓控制為避免開吹泄爆,開吹使用低氧壓操作,氧壓控制在0.50MPa左右,之后逐步提高氧壓,至1min30s時(shí)正常操作氧壓0.88MPa,冶煉中后期采取恒壓操作。3.4.4“單渣—留渣”加料、槍位控制具體“單渣—留渣”加料、槍位控制,如圖2所示。3“單渣—留渣”操作實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)“單渣—留渣”操作實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù),見表2。冶金之家網(wǎng)站4應(yīng)用效果1)提高了脫磷率,使終點(diǎn)磷含量有效降低通過對(duì)“單渣—留渣”實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析得知:“單渣—留渣”爐次終點(diǎn)磷含量平均0.014%,脫磷率達(dá)到89.99%。而實(shí)際生產(chǎn)中非“單渣—留渣”操

7、作爐次,同樣鐵水條件下,平均脫磷率為85.83%,即采取“單渣—留渣”操作模式后,脫磷率提高4.16%。2)提高了前期爐渣堿度,石灰消耗大幅減少通過對(duì)“單渣—留渣”實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析得知:“單渣—留渣”爐次石灰消耗38.2kg/t鋼,較正常操作爐次降低9.45kg/t鋼;白云石消耗12.38kg/t鋼,較正常操作爐次降低3.23kg/t鋼。5結(jié)語1)優(yōu)化轉(zhuǎn)爐濺渣操作模式和開氧模式,可有效避免兌鐵噴濺和開吹泄爆。2)轉(zhuǎn)爐“單渣—留渣”操作,有利于前期化渣和脫磷,可使脫磷率有效提高4.16%。3)轉(zhuǎn)爐“單渣—留渣”操作,有利于降低石灰、白云石噸鋼消耗,石灰

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