氧氣轉(zhuǎn)爐留渣+雙渣煉鋼工藝技術(shù)研究

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1、冶金之家網(wǎng)站氧氣轉(zhuǎn)爐“留渣+雙渣”煉鋼工藝技術(shù)研究王新華1,朱國(guó)森2,李海波2,呂延春2(1.北京科技大學(xué)冶金與生態(tài)工程學(xué)院,北京100083;2.首鋼技術(shù)研究院,北京100043)摘要:首鋼遷鋼公司和首秦公司大規(guī)模采用了“留渣+雙渣”轉(zhuǎn)爐煉鋼新工藝,大幅度減少了煉鋼渣量和石灰、白云石消耗。文章介紹了其中所開發(fā)的3項(xiàng)重要技術(shù):①脫磷階段采用低堿度(w(CaO)/w(SiO2)∶1.3~1.5)和低MgO質(zhì)量分?jǐn)?shù)(≤7.5%)渣系,形成流動(dòng)性良好和適度泡沫化爐渣,解決了脫磷階段結(jié)束難以快速足量倒渣和渣中金屬鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)高這兩大問(wèn)題;②針

2、對(duì)脫磷階段底吹攪拌弱問(wèn)題,采用了低槍位和高供氧強(qiáng)度吹煉方法,利用頂吹氧氣流加強(qiáng)金屬熔池?cái)嚢?,獲得了良好脫磷效果;③通過(guò)加快生產(chǎn)速度,特別是對(duì)“煉鋼-精煉-連鑄”生產(chǎn)合理組織調(diào)配,在轉(zhuǎn)爐冶煉時(shí)間增加大約4min情況下,鋼產(chǎn)量并沒有減少。關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐煉鋼;少渣;石灰消耗;脫磷;爐渣中國(guó)鋼鐵工業(yè)近20年來(lái)發(fā)展迅速,對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)發(fā)揮了重要作用,但在節(jié)省資源、能源和減少爐渣等固體廢棄物排放等方面,目前面臨著巨大的壓力和挑戰(zhàn)。以占中國(guó)產(chǎn)鋼量90%以上氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼為例,每年生產(chǎn)約6.2億t粗鋼,要產(chǎn)生6000萬(wàn)t以上爐渣,消耗3100萬(wàn)t以

3、上石灰和700萬(wàn)t以上輕燒白云石,而用于生產(chǎn)煉鋼石灰和輕燒白云石的石灰石與生白云石礦產(chǎn)均為重要的不可再生資源。2001年Ogawa等[1]報(bào)道了新日鐵開發(fā)的MURC轉(zhuǎn)爐煉鋼新工藝及其在8t轉(zhuǎn)爐的試驗(yàn)情況,該工藝將轉(zhuǎn)爐冶煉分為2個(gè)階段,在第1階段主要進(jìn)行脫硅、脫磷,結(jié)束后倒出部分爐渣,然后進(jìn)行第2階段吹煉,吹煉結(jié)束后出鋼但將爐渣保持在爐內(nèi),下一爐在爐內(nèi)留渣情況下裝入廢鋼、鐵水,然后進(jìn)行第1和第2階段吹煉,并以此循環(huán)往復(fù)。近年來(lái),新日鐵陸續(xù)報(bào)道了MUCR工藝相關(guān)情況[2-10],新日鐵公司的大分、八幡、室蘭、君津等鋼廠采用了該工藝,產(chǎn)鋼

4、占新日鐵總產(chǎn)鋼量55%左右,轉(zhuǎn)爐煉鋼石灰消耗減少40%以上,但對(duì)其中許多關(guān)鍵技術(shù),如液態(tài)渣固化、脫磷階段爐渣堿度、供氧參數(shù)、脫磷工藝、倒渣控制等基本沒有報(bào)道。20世紀(jì)50~70年代,中國(guó)一些轉(zhuǎn)爐鋼廠在鐵水硅、磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)高時(shí),為了降低石灰消耗,減少吹煉過(guò)程噴濺,改善脫磷效果,曾采用過(guò)出鋼后留渣或“留渣+雙渣”煉鋼工藝。后來(lái),隨著高爐生產(chǎn)水平提高(鐵水硅質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低),高磷鐵礦石用量減少(鐵水磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低),以及顧忌留渣造成鐵水噴濺安全隱患,留渣或“留渣+雙渣”煉鋼工藝沒有在更大規(guī)模推廣采用。近年來(lái)中國(guó)國(guó)內(nèi)鋼廠開始試驗(yàn)采用“留渣+雙渣

5、”轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝,其中首鋼在其遷鋼公司5座210t復(fù)吹轉(zhuǎn)爐和首秦公司3座100t復(fù)吹轉(zhuǎn)爐大規(guī)模采用了該工藝方法,取得了煉鋼石灰消耗減少47%以上,輕燒白云石消耗減少55%以上,渣量降低30%以上的效果。1首鋼采用“留渣+雙渣”煉鋼工藝情況首鋼遷鋼公司第一和第二煉鋼分廠共擁有5座210t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,氧槍采用5孔噴頭,馬赫數(shù)為2.0,供氧強(qiáng)度在3.3~3.4m3/(min·t)范圍,年產(chǎn)鋼810萬(wàn)t,主要產(chǎn)品包括汽車、家電用冷軋鋼板、電工鋼板、管線鋼板、容器板、造船板等。首秦公司擁有3座100t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,氧槍采用4孔噴頭,馬赫數(shù)為2

6、.0,供氧強(qiáng)度在3.6~3.8m3/(min·t)范圍,年產(chǎn)鋼260萬(wàn)t,主要生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)中厚板(管線、造船、橋梁、高層建筑、海洋平臺(tái)用鋼板等)。如圖1所示,遷鋼公司和首秦公司采用的氧氣轉(zhuǎn)爐“留渣+雙渣”煉鋼工藝主要包括以下環(huán)節(jié):①轉(zhuǎn)爐冶煉結(jié)束出鋼后將爐渣留在爐內(nèi);②采用濺渣護(hù)爐將部分爐渣濺至爐襯表面加以固化,再補(bǔ)加一定量石灰、白云石對(duì)爐底液態(tài)渣進(jìn)行固化;③對(duì)爐渣固化加以確認(rèn),然后裝入廢鋼、鐵水;④進(jìn)行第1階段吹煉(脫磷階段),結(jié)束后倒出爐內(nèi)60%左右爐渣;⑤進(jìn)行第2階段(脫碳階段)吹煉,結(jié)束后出鋼,但將爐渣留在爐內(nèi),進(jìn)入下爐次冶煉并以

7、此循環(huán)往復(fù)。冶金之家網(wǎng)站煉鋼脫磷反應(yīng)可由(1)式表示,圖2為根據(jù)(2)式[10-11]計(jì)算得到的脫磷反應(yīng)平衡常數(shù)與溫度的關(guān)系??梢钥吹?,溫度對(duì)脫磷反應(yīng)的影響非常顯著,當(dāng)溫度由1680℃降低至1350℃時(shí),脫磷反應(yīng)平衡常數(shù)可大幅度增加6個(gè)數(shù)量級(jí)以上。“留渣+雙渣”冶金之家網(wǎng)站煉鋼工藝的基本原理便是利用轉(zhuǎn)爐冶煉前期溫度低這一有利于脫磷反應(yīng)熱力學(xué)條件,將上爐終渣(由于溫度高已基本不具備脫磷能力),用于下爐吹煉初期(由于溫度低,爐渣重新具備脫磷能力)進(jìn)行脫磷,并在溫度上升至對(duì)脫磷不利之前,將爐渣部分倒出,然后加入少量渣料造渣進(jìn)行第2階段吹煉

8、(可進(jìn)一步脫磷)。由于上爐爐渣可以被下爐再利用,因而能夠大幅度減少煉鋼石灰、輕燒白云石等原材料消耗和煉鋼渣量。根據(jù)該工藝能夠顯著減少煉鋼渣量的特點(diǎn),首鋼將其簡(jiǎn)稱為“SGRS”工藝(SlagGenerationReducedSteelm

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