提高Ф3.2m×13m水泥磨產(chǎn)量的措施.pdf

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1、一28一枷滲~l[~arll"2012.No.8提高3.2mxl3m水泥磨產(chǎn)量的措施李慶濤,李永江,黃亞明(佳木斯北方水泥有限公司,黑龍江佳木斯154002)中圖分類號(hào):TQ172.637文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B文章編號(hào):1o02—9877(20l2)08—0028—02我公司東風(fēng)分公司為年產(chǎn)100萬(wàn)t水泥粉磨站,差,下料、鎖風(fēng)效果不好,造成粉煤灰摻量加不上去,生產(chǎn)線為兩套3.2m~13m水泥磨、G140—70輥壓機(jī)經(jīng)常竄料、冒料,粉塵污染嚴(yán)重及工人的勞動(dòng)強(qiáng)度大,和V型選粉機(jī)組成的聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。近年來(lái),通過(guò)調(diào)而且粉煤灰入磨輸送設(shè)備采用的

2、是大傾角螺旋輸送整生產(chǎn)工藝、實(shí)施技改、強(qiáng)化管理等,提高了系統(tǒng)產(chǎn)機(jī),此設(shè)備的故障率高,也造成粉煤灰的摻量加不上能,混合材摻量提高,系統(tǒng)電耗降低,經(jīng)濟(jì)效益顯著。去;2)V型選粉機(jī)進(jìn)風(fēng)口是用鐵板封住,在鐵板上割1改造前存在的問(wèn)題及原因分析出孔來(lái)控制V型選粉機(jī)的進(jìn)風(fēng)量,此種控制方法不磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量只能維持在85t/h左右(P·C32.5能靈活、準(zhǔn)確地控制V型選粉機(jī)所需的風(fēng)量,致使其水泥與P·042.5水泥全年累計(jì)平均值,其中兩者比例選粉效率低,造成磨前循環(huán)負(fù)荷加大、磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量7:3,下同),P·C32.5水泥混合材摻量在4O%左右,P

3、·偏低;3)20%~30%脫硫石膏與天然石膏混合后,輸送042.5水泥混合材摻量17%左右,水泥單位電耗為至石膏庫(kù),經(jīng)庫(kù)底配料秤進(jìn)行配料。由于脫硫石膏水34.8kWh/t。與同規(guī)格粉磨系統(tǒng)比較,存在磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)分大,比較黏,容易堵庫(kù)底下料口,造成配料不均;4)量偏低、混合材摻量不高、設(shè)備運(yùn)行故障多和水泥生磨尾摻加礦渣粉的計(jì)量設(shè)備為粉體穩(wěn)流定量螺旋式產(chǎn)成本偏高等問(wèn)題。輸送秤,其計(jì)量精度較差,并且鎖風(fēng)效果差,造成經(jīng)常主要原因有:1)由于粉煤灰管螺旋秤計(jì)量精度較竄料、冒料,水泥質(zhì)量波動(dòng)較大,制約了礦渣粉摻量;經(jīng)分析認(rèn)為,一倉(cāng)物料流速偏

4、快,平均球徑偏大,該水泥磨自運(yùn)轉(zhuǎn)以來(lái),我們多次對(duì)外放風(fēng)除塵器二倉(cāng)級(jí)配較合理。通過(guò)借鑒、對(duì)比兄弟廠家的成功經(jīng)所收集的物料質(zhì)量進(jìn)行跟蹤,發(fā)現(xiàn)物料的比表面積較驗(yàn),我們對(duì)該磨一倉(cāng)級(jí)配進(jìn)行調(diào)整,見(jiàn)表3。高(≥400m2/kg,O.08mm篩余≤1.0%),超過(guò)比表面積表3調(diào)整前后一倉(cāng)級(jí)配的控制范圍,完全不必入磨,可作為成品直接入庫(kù)。因裝載量/t此在9月3日,對(duì)外放除塵器回灰進(jìn)行了改造,將除時(shí)間平均球填充率中3O252O中15∑徑/ram/%塵器下方回灰斜槽進(jìn)行調(diào)向,使物料由原來(lái)人磨,改為人磨尾提升機(jī),直接入庫(kù),調(diào)整后使水泥顆粒分布調(diào)整前

5、17.O21.O29.067.O24.1O30.O中≤3m的粒徑含量減少約2.7%。調(diào)整后17.028.416.O6l_420.O827.53.4穩(wěn)定系統(tǒng)操作該水泥磨出磨水泥中3-32txm粒徑的含量基本1)杜絕大幅度加減料,減少輥壓機(jī)泄壓次數(shù),穩(wěn)在50%~56%,明顯偏少,水泥后期強(qiáng)度偏低,混合材定輥壓機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行。摻量偏少,導(dǎo)致該磨始終處于低水平運(yùn)行。調(diào)整后達(dá)2)控制入輥壓機(jī)物料粒度,尤其是石膏粒度。控到了較好效果,出磨物料顆粒分布前后對(duì)比情況見(jiàn)表制石膏粒度基本與熟料粒度一致。4,篩余曲線見(jiàn)圖1。3)增加磨內(nèi)噴水系統(tǒng),降低出

6、磨物料溫度,夏季表4調(diào)整前后出磨物料累積分布%出磨水泥溫度控制在125℃上下。粒徑,m≤3_25≤33.77≤46.1≤63.0≤86.13效果調(diào)整前21.2475.8689.9698.781OO.O0經(jīng)過(guò)以上改造和參數(shù)調(diào)整,目前生產(chǎn)P·042.5水調(diào)整后14.4274.8887.5194.9699.32泥臺(tái)時(shí)產(chǎn)量已上升至165t/h上下,生產(chǎn)P·C32.5水泥臺(tái)時(shí)產(chǎn)量上升至185t/h上下。2-3.2對(duì)磨頭循環(huán)外放風(fēng)除塵器回灰進(jìn)行改向,減少(編輯喬彬)磨內(nèi)過(guò)粉磨現(xiàn)象2012.No.8李厭濤,等:提高qb3.2m~13m水泥磨

7、產(chǎn)量的措施一29—5)部分工藝調(diào)整不到位。2.6穩(wěn)定礦渣粉質(zhì)量2提高產(chǎn)量的措施在13常生產(chǎn)控制中,要求入磨礦渣水分13%±2.1粉煤灰計(jì)量系統(tǒng)改造1%,出磨礦渣粉的比表面積達(dá)到420m2/kg以上,出磨將粉煤灰管螺旋輸送秤更換為鎖風(fēng)效果較好、計(jì)礦渣粉水分0.2%;統(tǒng)一中控操作,穩(wěn)定立磨料層。通量精度準(zhǔn)確的轉(zhuǎn)子秤,將大傾角螺旋輸送機(jī)更換為輸過(guò)這些過(guò)程控制,使生產(chǎn)的礦渣粉可達(dá)到$95級(jí),在送斜槽和NE50提升機(jī)輸送。改造后,粉煤灰摻量由保證磨前粉煤灰摻量15%左右、其他混合材摻量原來(lái)的8%提高到15%,最大可達(dá)到20%。不僅使室1

8、0%~15%的前提下,磨尾礦渣粉摻量控制在15%-內(nèi)環(huán)境得到了改善,減少了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,重要的20%之間。是使得粉煤灰摻加系統(tǒng)得到徹底完善。創(chuàng)造了良好的2.7調(diào)整磨機(jī)研磨體級(jí)配經(jīng)濟(jì)效益,水泥生產(chǎn)成本降低10元/t以上。通過(guò)以上改造后,人磨物料粒度可以控制在2.2V型選粉機(jī)系

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