脫硫濕法球磨機(jī)堵磨原因分析及處理.doc

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1、脫硫濕法球磨機(jī)堵磨原因分析及處理0、引言濕式球磨機(jī)是石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)中重要設(shè)備,其作用是磨制石灰石漿液,提供脫硫吸收劑。國內(nèi)石灰石分布廣、儲(chǔ)量大、價(jià)格便宜,加之濕磨系統(tǒng)較干磨系統(tǒng)設(shè)備投資費(fèi)用低、系統(tǒng)簡單、能耗低、運(yùn)行費(fèi)用低,因此,濕磨系統(tǒng)在火電廠脫硫中作為首選的石灰石漿液制備系統(tǒng),應(yīng)用非常廣泛。但隨著運(yùn)行時(shí)間的變長,濕磨制備石灰石漿液這種方式也暴露出不少問題,如磨制的石灰石漿液品質(zhì)不合格,濕式球磨機(jī)出力不足,甚至發(fā)生濕式球磨機(jī)堵磨事件,影響了脫硫運(yùn)行。1、設(shè)備概況國電泰洲電廠2*1000MW機(jī)組脫硫采用石灰-石膏濕法脫硫工藝,一爐一塔,設(shè)計(jì)燃煤

2、硫分為0.8%,設(shè)計(jì)脫硫效率不小于95.5%,1、2號(hào)脫硫裝置分別2007年12月和2008年3月與主機(jī)組同步投運(yùn)。脫硫系統(tǒng)最初設(shè)計(jì)安裝2套濕式球磨機(jī)系統(tǒng)完成了1.5倍擴(kuò)容改造,改造中又增加了1套濕式球磨機(jī)系統(tǒng),單套濕磨系統(tǒng)工藝流程見圖1。3臺(tái)濕式球磨機(jī)出力均為21.3t/h,電機(jī)功率800kw,電機(jī)額定電流97.3A,簡體直徑3000mm,簡體有效長度7000mm,簡體工作轉(zhuǎn)速18.3r/min,進(jìn)料石灰石顆粒直徑小于13mm,與之配套石灰石旋流站入口壓力控制值為109kPa。2007年底投運(yùn)至今,整體運(yùn)行較穩(wěn)定,但也存在不少問題,2012年6月發(fā)生

3、一起濕式球磨機(jī)堵磨事件。2、事件經(jīng)過2012年6月21日17:48啟動(dòng)3號(hào)濕式球磨機(jī)系統(tǒng)制漿,啟動(dòng)后球磨機(jī)運(yùn)行電流為87.7A,到6月22日02:45,3號(hào)濕式球磨機(jī)運(yùn)行電流小幅下降到83.5A,從6月22日02:45到03:20,電流較快的從83.5A下降至61.7A,3號(hào)濕磨再循環(huán)箱補(bǔ)水明顯增大15t/h左右,且液位波動(dòng)大、難控制。在以上時(shí)間段內(nèi),3號(hào)濕式球磨機(jī)石灰石給料量穩(wěn)定控制在18-21t/h之間。在3號(hào)球磨機(jī)運(yùn)行電流下降較快的時(shí)間段及停運(yùn)后,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了檢查。3號(hào)濕式球磨機(jī)本體和電機(jī)運(yùn)行聲音正常、振動(dòng)正常;3號(hào)濕式球磨機(jī)出料端螺旋慮筒排污口

4、有較大顆粒石灰石排出,出料端螺旋慮筒內(nèi)部積聚大量未磨碎石灰石及小顆粒鋼球,3號(hào)石灰石旋流器旋流子底流一半堵塞,3號(hào)石灰旋流器溢流口有較大顆粒石灰石。3、堵磨原因分析3.1濕式球磨機(jī)原理簡介濕式球磨機(jī)是一種低轉(zhuǎn)速筒體球磨機(jī),電機(jī)機(jī)經(jīng)減速器與小齒輪連接,直接帶動(dòng)磨機(jī)筒體周邊大齒輪減速傳動(dòng),磨機(jī)筒體旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),筒體內(nèi)裝載了各種尺寸規(guī)格的鋼球,鋼球在離心力和摩擦力的作用下,沿筒壁被提升到一定高度,受重力作用拋出落下,通過鋼球?qū)κ沂淖矒粢约颁撉蛑g、鋼球與護(hù)甲之間對(duì)石灰石的擠壓、研磨,把石灰石磨碎,被磨碎石灰石與磨機(jī)進(jìn)口補(bǔ)充的水混合成石灰石漿液,因從磨機(jī)入口連

5、續(xù)不斷補(bǔ)充進(jìn)來水和石灰石,筒體內(nèi)石灰石漿液也不斷從磨機(jī)出料端出口溢出,進(jìn)入濕磨再循環(huán)箱,通過濕磨再循環(huán)泵打入石灰石旋流器再進(jìn)行下一道旋流分級(jí)工序處理。從濕式球磨機(jī)工作原理可知,其筒內(nèi)鋼球起三種作用,分別是撞擊、擠壓、研磨,較大尺寸鋼球主要起撞擊、擠壓作用,將大顆粒石灰石摔碎成小顆粒石灰石,決定濕式球磨機(jī)最大出力,較小尺寸鋼球主要起擠壓、研磨作用,將小顆粒石灰石磨成粉未,決定成品石灰石漿液細(xì)度。3.2濕式球磨機(jī)鋼球配比濕式球磨機(jī)安裝完畢第一次啟動(dòng)時(shí),應(yīng)向筒體內(nèi)裝入不同尺寸規(guī)格的鋼球,直徑從直徑15mm-直徑750mm,裝球量通常為40%-50%,在運(yùn)行期

6、間,由于鋼球存在磨損,直徑估逐漸變小,大尺寸鋼球逐漸變成小尺寸鋼球,所以要定期向磨機(jī)筒體內(nèi)加入大直徑鋼球,一般加最大尺寸鋼球,維護(hù)鋼球尺寸分配合理。運(yùn)行中,球磨機(jī)的總重量減少,其電機(jī)電流地降低,因石灰石給料量和補(bǔ)水量總重量基本不變,所以球磨機(jī)重量的減少是由于筒體內(nèi)鋼球重量的減少引起的,如發(fā)現(xiàn)濕式球磨機(jī)運(yùn)行電流降低,應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充鋼球,維持電流穩(wěn)定。單臺(tái)濕式球磨機(jī)初始鋼球配比:直徑60mm為9t,直徑50mm為10t,直徑40mm為11t,直徑30mm為7t,直徑25mm為6t,直徑20mm為4t,總計(jì)47t。3.3原因分析3號(hào)濕式球磨機(jī)投運(yùn)至今四年半,雖根

7、據(jù)運(yùn)行電流不定期進(jìn)行添加最大尺寸鋼球,但從未嚴(yán)格按初始配比全部更換鋼球,期間共兩次進(jìn)行清理小尺寸鋼球、添加大尺寸鋼球,具體如表1。表13號(hào)濕式球磨機(jī)投產(chǎn)后鋼球清理及添加情況---------------------------------------------------------------------------2008年12月2011年2月項(xiàng)目檢查性大修小修---------------------------------------------------------------------------清理直徑小于20mm鋼球量/t911添

8、加直徑50mm鋼球量/t45添加直徑60mm鋼球量/t68------------------

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