濕法脫硫堵塔原因

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1、濕法脫硫堵塔原因1.電耗高:堵塔的直接后果就是整個(gè)脫硫系統(tǒng)的壓差升高,就拿我廠的半脫來說,開車初期壓差只有25mmHg,堵塔時(shí)能達(dá)到130~140mmHg,羅茨機(jī)的電流增加近10A,達(dá)到電機(jī)負(fù)荷上限,這等于每小時(shí)多耗電360kw,相當(dāng)于多增加了一臺(tái)羅茨機(jī)還不止。另外堵塔后,為保證出脫硫系統(tǒng)的H2S指標(biāo),好多企業(yè)的慣常做法都是加大循環(huán)量,這也會(huì)增加一塊電耗。在合成氨的成本組成中,電耗占的比例僅次于煤耗,這對正處于節(jié)能降耗大環(huán)境中的氮肥行業(yè)來說,是個(gè)很大的不利因素。2脫硫效率低:堵塔過程會(huì)在填料表面附著一層硫膏,這必然會(huì)降低填料

2、的分布效果,最終形成液體偏流,氣液接觸面降低,接觸時(shí)間縮短,影響脫硫效率。3設(shè)備維護(hù)工作加重,檢修頻繁:脫硫維修本來就是個(gè)又脹又累的行當(dāng),平時(shí)人員流失就比較嚴(yán)重,堵塔后更造成憋泵,用于密封的填料很容易打飛,嚴(yán)重時(shí)必須將進(jìn)出口閥門全部關(guān)死,才能加進(jìn)填料。另外,為了保證脫硫效率,加大循環(huán)量還會(huì)造成出口閥芯和管道沖刷腐蝕嚴(yán)重,這將大大縮短泵的使用壽命。有的合成氨廠,因?yàn)閴翰畲?,造成的系統(tǒng)停車檢修,多則兩三個(gè)月一次,大大影響了系統(tǒng)的聯(lián)運(yùn)。4煤氣阻力大,產(chǎn)量上不去:堵塔必然導(dǎo)致通過凈化工段的煤氣輸送不暢,影響壓縮機(jī)的打氣量,最終影響的

3、是綜合氨的產(chǎn)量?,F(xiàn)在的合成氨企業(yè),利潤空間較小,大多憑產(chǎn)量來維持正常生產(chǎn)運(yùn)行,同時(shí)維持高產(chǎn)量,也是降低成本的一個(gè)途徑。5輔料消耗高:堵塔必然造成氣速提高,很容易將脫硫液帶出塔;還有就是好多廠家在堵塔后,為了保證后工段的H2S含量,只好以提高脫硫液成分做權(quán)宜之計(jì),這些都會(huì)增加輔料的消耗。6存在安全隱患:如果因脫硫塔堵塔,造成羅茨機(jī)出口壓力不斷升高,極易造成羅茨機(jī)掉閘,如果不及時(shí)關(guān)閉出口,將導(dǎo)致羅茨機(jī)倒轉(zhuǎn),嚴(yán)重時(shí)可能將整個(gè)羅茨機(jī)打爆。另外,頻繁的增減泵,頻繁的檢修,必然增加不安全因素,影響安全生產(chǎn)。導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)堵塔的原因?qū)е旅摿?/p>

4、系統(tǒng)堵塔的原因?qū)е旅摿蛳到y(tǒng)堵塔的原因?qū)е旅摿蛳到y(tǒng)堵塔的原因(1)脫硫系統(tǒng)的指標(biāo)控制。(2)氣溫低時(shí)在液相加熱。把這一項(xiàng)單獨(dú)列出,是因?yàn)檫@是現(xiàn)在氮肥企業(yè)的普遍做法,或許是沒有辦法的辦法,或許是還沒有認(rèn)識(shí)到這樣做的危害。(3)脫硫塔內(nèi)件的選擇。(4)沒有選擇合適的脫硫劑。(5)脫硫液再生效果差,貧液中硫含量高。再生不好,就是在塔內(nèi)Na2CO3吸收H2S得到的NaHS,未被全部氧化為硫單質(zhì),并被浮選收集到泡沫槽,而被帶入了脫硫塔,在塔上段才完成氧化反應(yīng),生成單質(zhì)硫,隨即附著于填料表面,這是造成脫硫塔上段堵塔的主要原因。(6)硫回收

5、的質(zhì)量:硫回收開的好壞,能直接反映脫除了多少H2S。即便脫硫系統(tǒng)開的再好,硫磺回收不出來,那肯定是滯留在了塔內(nèi),為堵塔埋下隱患。還有就是熔硫的返液如果回系統(tǒng),是造成副鹽含量高的重要因素。(7)前工段的除塵效果:眾所周知,進(jìn)入脫硫系統(tǒng)的氣體成分復(fù)雜,含有不少雜質(zhì)和臟物,一旦進(jìn)入脫硫塔就很難帶出,會(huì)和硫膏摻和在一起造成堵塔。一般的填料塔都分為3段,如果檢測的是最低層填料壓差大,那多半是因除塵效果不佳所致。防止脫硫系統(tǒng)堵塔的應(yīng)對措施防止脫硫系統(tǒng)堵塔的應(yīng)對措施防止脫硫系統(tǒng)堵塔的應(yīng)對措施防止脫硫系統(tǒng)堵塔的應(yīng)對措施1溫度是脫硫系統(tǒng)正常運(yùn)

6、行的關(guān)鍵因素,溫度低了液體粘度大,脫硫效果差,溫度高了副鹽生成多,也不利于H2S的吸收。有人做過試驗(yàn),只要脫硫液溫度高于45℃,特別是Na2S2O3和Na2SO4的生成率會(huì)直線上升。而且再生溫度過高時(shí),再生槽虛泡嚴(yán)重,硫顆粒聚合和浮選困難,致使貧液中懸浮硫逐步升高。一般脫硫溫度應(yīng)控制在38℃~~42℃為宜,最低不低于35℃,最高不能高于45℃。pH值也是化學(xué)反應(yīng)的一個(gè)重要因素,脫硫反應(yīng)同樣要嚴(yán)格控制再生液的pH值,一般要控制在8.2~8.8之間,生產(chǎn)中盡量避免pH值高于9.0。當(dāng)溶液的pH值大于9.2時(shí),副鹽的生成率也會(huì)直線

7、上升。脫硫液的主要成分,則要根據(jù)生產(chǎn)工藝及時(shí)調(diào)整,同時(shí)嚴(yán)格控制脫硫液中的懸浮硫和副鹽含量。2好多企業(yè),特別是北方的企業(yè),為了在冬季氣溫低時(shí)提高脫硫液溫度,慣常的做法是給脫硫液加個(gè)蒸汽加熱器,直接用蒸汽將脫硫液加熱。還有一些企業(yè)是在再生槽底部增加蒸汽盤管或直接通入蒸汽。我廠原先也是這樣做的,2010年我們在脫硫塔煤氣進(jìn)口管上,加了個(gè)蒸汽夾套,用蒸汽加熱煤氣,效果不錯(cuò),如果熱量不夠還可以在煤氣管上直接通入蒸汽提溫。3濕式氧化法脫硫中,對吸收塔的選擇大多還是以傳統(tǒng)的填料塔為主,并且僅在塔頂設(shè)置一個(gè)分布器,脫硫液經(jīng)填料層自上而下流動(dòng)

8、,因塔高動(dòng)則幾十米,加上煤氣的阻力,時(shí)間長了很容易造成偏流。如今不少氮肥企業(yè)已經(jīng)通過技改,在每層填料上部增加再分布器,以減緩液體偏流,避免形成干區(qū),也能有效緩建堵塔。另外,隨著工業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步,解決了霧化噴頭等難題,空塔噴淋技術(shù)以其結(jié)構(gòu)簡單、塔體利用率高、氣液相際間的傳質(zhì)效率高和運(yùn)行成本

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