納雍電廠鍋爐水冷壁爆管分析及處理.pdf

納雍電廠鍋爐水冷壁爆管分析及處理.pdf

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1、2014年9月第l7卷第9期貴州電力技術(shù)發(fā)電研究2014,Vol,17,No.9GUIZHOUELECTRICPOWERTECHNOLOGYPowerGeneration納雍電廠鍋爐水冷壁爆管分析及處理鄭文偉(納雍發(fā)電總廠,貴州I納雍553303)摘要:通過對(duì)納雍發(fā)電總廠二廠2號(hào)爐水冷壁頻繁發(fā)生爆管的問題進(jìn)行金屬和化學(xué)分析,指出水冷壁爆管是腐蝕和結(jié)垢綜合作用的結(jié)果,提出了解決水冷壁爆管的處理方法。關(guān)鍵詞:水冷壁爆管;金相分析;垢下腐蝕文章編號(hào):1008—083X(2014)09—0010—03中圖分類號(hào):TK22文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B貴州省納雍發(fā)電總廠二廠2號(hào)機(jī)組自2005年7.44

2、mm、7.56mm、7.83IYlm壁厚合格;未爆端實(shí)測(cè)壁09月22日投產(chǎn)以來已運(yùn)行49000多個(gè)小時(shí)。2012厚為8.28mm、8.23mm、8.16mlql,壁厚減薄未超標(biāo)。年11月09日、12月17日和2013年1月2日,2號(hào)鍋爐水冷壁連續(xù)發(fā)生了次爆管,位置分別在后墻拱下(標(biāo)高28m)、2號(hào)角翼墻(標(biāo)高261TI)和B側(cè)墻(標(biāo)高31m)處。爆漏管子外觀爆口有的呈開窗式,有的為鼓包爆口,管子內(nèi)壁均有嚴(yán)重的結(jié)垢,且圖1爆口多出現(xiàn)在向火側(cè)內(nèi)螺紋處,致使局部內(nèi)螺紋出現(xiàn)不2.1.2外徑檢測(cè)同程度的腐蝕狀況,甚至內(nèi)螺紋局部平滑消失。因按鍋爐定檢規(guī)程規(guī)定,碳鋼管子脹粗量不得超過此水冷

3、壁爆管會(huì)造成機(jī)組停運(yùn),從而給電廠生產(chǎn)運(yùn)公稱直徑的3.5%。對(duì)管樣的外徑采用進(jìn)行電子數(shù)顯行造成嚴(yán)重影響。為防止事故再次發(fā)生,有必要對(duì)卡尺檢測(cè),爆口處實(shí)測(cè)外徑為70.71mm、70.39mm、70.2號(hào)鍋爐水冷壁爆管原因做一次全面深入的分析研35film,平均值為70.48mm,蠕變值為5.7%,脹粗超究,并針對(duì)問題提出解決方法和預(yù)防措施。標(biāo);未爆端實(shí)測(cè)外徑為66.78mm、66.87InIn、67.10Innl,平均值為66.92into,蠕變值為0.3%,脹粗合格。1設(shè)備概況2.1.3金相檢驗(yàn)中電投貴州金元集團(tuán)納雍發(fā)電總廠二廠2號(hào)鍋爐再將斷口金相試樣用金相砂紙從240號(hào)到為哈

4、爾濱鍋爐廠制造的單爐膛平衡通風(fēng)、露天布置、全鋼1000號(hào)進(jìn)行研磨后,采用Cr0粉末機(jī)械拋光,4%架結(jié)構(gòu),一次中間再熱、亞臨界參數(shù)、自然循環(huán)汽包鍋爐。硝酸酒精侵蝕。在100和500倍光學(xué)顯微鏡下進(jìn)行鍋爐型號(hào)為HG一1025/17.3一WM18型“w”型火焰鍋觀察和拍照。爐。鍋爐爐膛中一共設(shè)置58個(gè)水循環(huán)回路,其中前墻和2.1.4管子向火側(cè)管壁距離內(nèi)壁邊緣2.5mm處后墻沿寬度各分為11和17個(gè)回路,兩側(cè)墻各分為15個(gè)金相組織回路,水冷壁管道(66.7mrn×7.5舢;材質(zhì):sA一管子向火側(cè)管壁距離內(nèi)壁邊緣2.5mm處金相210C)一共972根,前后各279根,左右各207根。組

5、織為鐵素體+珠光體,大量碳化物向晶界聚集,組織出現(xiàn)沿晶裂紋,如圖2所示。2原因分析2.1.5管子向火側(cè)壁厚中部金相組織為便于進(jìn)一步分析爆管原因,對(duì)12月17日爆管子向火側(cè)壁厚中部金相組織為鐵素體+珠光管樣品進(jìn)行金屬和化學(xué)分析,如圖1所示。體,珠光體球化2級(jí),組織正常,如圖3所示。2.1金屬分析2.1.6斷口500倍金相組織2.1.1壁厚檢測(cè)斷口500倍金相組織為鐵素體+珠光體,組織出對(duì)管樣進(jìn)行超聲波壁厚檢測(cè):爆口處實(shí)測(cè)壁厚為現(xiàn)沿晶腐蝕裂紋且裂紋周邊有脫碳現(xiàn)象,如圖4所示。.10.貴州電力技術(shù)第17卷理和鍋爐排污(定排、連排)。加強(qiáng)凝汽器逢停必檢5結(jié)論工作,盡可能減少機(jī)組運(yùn)行期

6、間凝汽器泄漏。(6)認(rèn)真抓好機(jī)組停備用期間機(jī)組的保養(yǎng)工(1)二廠2號(hào)鍋爐水冷壁爆管是腐蝕和結(jié)垢綜作。特別是采用熱爐放水進(jìn)行鍋爐保養(yǎng)時(shí),必須按合作用的結(jié)果。在水質(zhì)較差、熱負(fù)荷較高的情況下,照火力發(fā)電廠停備用熱力設(shè)備防銹蝕導(dǎo)則(DL/水冷壁管抗腐蝕性能較低,水冷壁容易結(jié)垢,結(jié)垢后T956—2005)的要求進(jìn)行。又加劇了傳熱惡化,形成惡性循環(huán)。由于垢下腐蝕(7)由于水冷壁管腐蝕結(jié)垢速率與熱負(fù)荷有直反應(yīng)導(dǎo)致受熱面脫碳和產(chǎn)生甲烷氣體,使金屬基體接關(guān)系,熱負(fù)荷高的地方,水冷壁管的腐蝕結(jié)垢速率強(qiáng)度大大下降,產(chǎn)生沿晶裂紋,導(dǎo)致水冷壁由于氫損就會(huì)顯著提高,因此,調(diào)整改善鍋爐的燃燒工況,最傷而爆

7、管。大限度地消除水冷壁管的局部過熱,從而降低水冷(2)二廠2號(hào)鍋爐水冷壁管內(nèi)結(jié)垢原因?yàn)榛瘜W(xué)壁管的局部腐蝕結(jié)垢速率過高現(xiàn)象。水處理設(shè)備精處理樹脂不能再生引起。(8)加強(qiáng)機(jī)組運(yùn)行期間的水汽質(zhì)量監(jiān)督。嚴(yán)格(3)當(dāng)水冷壁管內(nèi)垢量>250g/m時(shí)表明結(jié)垢按照火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量控制標(biāo)較為嚴(yán)重,應(yīng)對(duì)鍋爐進(jìn)行化學(xué)清洗。準(zhǔn)(GB/T一2008)要求進(jìn)行監(jiān)督和控制,發(fā)現(xiàn)異常立即匯報(bào)并處理。參考文獻(xiàn):[1]《火力發(fā)電廠金屬材料手冊(cè)》編委會(huì).火力發(fā)電廠金屬材料手4處理后情況冊(cè)[M].北京.中國電力出版社.200

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