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1、提高PV系列型偏轉(zhuǎn)成員由成型技術(shù)員和成型模具鉗工組成。具體情況如表1小組名稱磁芯廠成型班班QC小組小組類型攻關(guān)型注冊(cè)時(shí)間2010年一月活動(dòng)時(shí)間2010.01月—10月課題名稱運(yùn)用QC方法,提高PV4837系列型偏轉(zhuǎn)磁芯模具使用壽命序號(hào)姓名性別文化程度職務(wù)或職稱組內(nèi)分工1雷紅濤男高中班長(zhǎng)組長(zhǎng)2辛振平男高中高級(jí)技師組長(zhǎng)3張衛(wèi)衛(wèi)男高中技師組員4羅貴平男高中模具鉗工組員5王宏剛男高中模具鉗工組員6強(qiáng)永利男高中模具鉗工組員7胡小剛男高中模具鉗工組員8李曉鵬男大專工程師技術(shù)監(jiān)督選題理由1.控制成本,節(jié)能降耗是我們分廠
2、永遠(yuǎn)不變的主題。2.分廠目標(biāo)成本考核指標(biāo)的不斷完善及細(xì)化,使得成型模具費(fèi)用的要求降低,以保證考核指標(biāo)的完成。3.近來(lái)PV4837系列磁芯產(chǎn)量大,使得模具費(fèi)用增高,分廠為了創(chuàng)造更大的利潤(rùn),必須降低各種材料的費(fèi)用。4.2目標(biāo)的可行性分析磁芯廠有十幾年生產(chǎn)彩偏磁芯經(jīng)驗(yàn),又有一批業(yè)務(wù)素質(zhì)高,經(jīng)驗(yàn)豐富的模具鉗工,已經(jīng)多次解決了生產(chǎn)中出現(xiàn)的疑難問(wèn)題,所以達(dá)到目標(biāo)是有把握的??己酥笜?biāo)的日趨完善,考核力度的加大和6S精益管理的推行以及職工成本意識(shí)的不斷提高。分廠領(lǐng)導(dǎo)對(duì)成本控制非常重視,明確要求成型工序必須降低模具費(fèi)用,在
3、領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持下,小組成員有信心達(dá)到目標(biāo)。經(jīng)調(diào)查09年12月份的每只PV4837系列產(chǎn)品模具費(fèi)用只有0,054元,所以將每只PV4837系列產(chǎn)品的模具費(fèi)用降到0.055元以下是完全可以做到的。五.原因分析5,1小組成員搜集了多方面的數(shù)據(jù),同時(shí)召開(kāi)了原因分析會(huì),并繪制了因果圖。(見(jiàn)下圖1)粉塵大環(huán)法料顆粒料質(zhì)量差顆粒料流動(dòng)性差模具質(zhì)量差模具廠家少模具配合異常模具定期保養(yǎng)不到位(拋光,防銹)PV4837系列模具費(fèi)用高操作技能差責(zé)任心不強(qiáng)壓機(jī)狀態(tài)不穩(wěn)定模具間隙超差壓機(jī)老化模具裝配不當(dāng)人機(jī)5.2主因確認(rèn)
4、經(jīng)過(guò)我們QC小組的討論和實(shí)踐論證,找出原因,我們對(duì)因果圖中的各因素逐條進(jìn)行分析確認(rèn)。1:操作技能差分廠這幾年也沒(méi)有新增員工,現(xiàn)有的操作工在本崗位年限最少的也都干了三年多,再者經(jīng)常在業(yè)務(wù)上培訓(xùn)實(shí)踐,因此不存在操作技能差的問(wèn)題。結(jié)論:非主因2:責(zé)任心不強(qiáng)操作人員對(duì)壓機(jī)狀態(tài)不了解,經(jīng)常在壓機(jī)非正常狀態(tài),連續(xù)壓制,使得模具壽命大大降低。交接班時(shí),沒(méi)有認(rèn)真檢查,模具,模架等,對(duì)模具自然磨損和其他因素造成的損傷,沒(méi)做到明確區(qū)分。結(jié)論:主因3:壓機(jī)維修保養(yǎng)不到位分廠給電鉗制定了考核辦法,要求對(duì)各個(gè)壓機(jī)進(jìn)行巡回檢查,發(fā)現(xiàn)
5、問(wèn)題及時(shí)維修;對(duì)每臺(tái)壓機(jī)建立維修檔案,對(duì)壓機(jī)軟故障要徹底查清,絕不帶病作業(yè)。因此很少造成壓壞模具的事情。結(jié)論:非主因4:模具裝配不當(dāng)模具鉗工都是經(jīng)過(guò)專人手把手帶出來(lái)的,在裝配模具時(shí)都很嫻熟,不會(huì)造成裝配不當(dāng);每套模具在使用前,都先要計(jì)算間隙配合情況,不合適的要進(jìn)行微處理,因此不會(huì)造成裝配不當(dāng)。結(jié)論:非主因5;顆粒料料流動(dòng)性差顆粒料的顆粒分布、流動(dòng)性差都會(huì)造成模具在壓制時(shí)出現(xiàn)模具塞料,壓制產(chǎn)品壓力大時(shí),容易造成模具拉傷,但制料目前由質(zhì)量部監(jiān)督各個(gè)參數(shù),對(duì)工藝參數(shù)不合格的料不予發(fā)放。從而得到了保障。結(jié)論:非主
6、因6:模具質(zhì)量差由于模具廠家少,沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)壓力,模具材質(zhì)以及做工上存在問(wèn)題,導(dǎo)致模具使用時(shí)間短。并且同一問(wèn)題反復(fù)出現(xiàn)。結(jié)論:是主因7:模具組合不合理模具由于磨損,不同部件損傷程度不同,不能組裝成套模具(拼湊而成)使用中,模具間磨損快,易塞料,從而造成外下開(kāi)裂。結(jié)論:是主因8環(huán)境問(wèn)題粉塵大,是主要問(wèn)題,但隨著分廠推行6S精益管理,我們成型一班成為我公司的6S樣板區(qū),環(huán)境得到根本改善。結(jié)論:非主因經(jīng)過(guò)逐條調(diào)查、分析、討論,我們確認(rèn)造成PV4837系列產(chǎn)品模具費(fèi)用高的主要原因是:1.)責(zé)任心不強(qiáng)2.)模具質(zhì)量差3
7、.)模具組合不合理5.3制定對(duì)策針對(duì)以上主因,我們QC小組成員再次進(jìn)行討論,開(kāi)動(dòng)腦筋,各抒己見(jiàn),制定了以下對(duì)策并繪制了對(duì)策表。(見(jiàn)下表)項(xiàng)目主因現(xiàn)狀對(duì)策負(fù)責(zé)人完成日期模具費(fèi)用高模具組合不合理由于模具磨損不同步,拼湊成套使用模具裝配前,進(jìn)行加工處理,使之正常使用辛振平2010.10責(zé)任心不強(qiáng)考核制度不到位對(duì)成型工進(jìn)行了質(zhì)量意識(shí)6S知識(shí)的培訓(xùn),規(guī)范操作程序;制訂了嚴(yán)格的考核辦法和模具管理制度雷紅濤張衛(wèi)衛(wèi)2010.10模具質(zhì)量差模具廠家少,無(wú)競(jìng)爭(zhēng);模具材質(zhì)差,使用壽命短;模具無(wú)質(zhì)保開(kāi)發(fā)新的模具供應(yīng)商要求模具商提
8、供才治好的強(qiáng)化模具;對(duì)模具修舊利廢辛振平張衛(wèi)衛(wèi)2010.105.4對(duì)策實(shí)施:根據(jù)以上對(duì)策表,實(shí)施情況如下:實(shí)施一:責(zé)任心不強(qiáng)1.2010年06---07月對(duì)成型工進(jìn)行工藝和6S知識(shí)的培訓(xùn),使職工掌握了本工序的工藝原理及操作規(guī)程,并且系統(tǒng)了解了6S精益管理知識(shí),提高了職工的質(zhì)量意識(shí),增強(qiáng)了職工的責(zé)任心;2.分廠制訂了新的考核辦法,將模具的費(fèi)用納入成型考核之中。3.要求模鉗相互學(xué)習(xí)交流提高裝配技術(shù)。4.交接班對(duì)模具檢查,并有書(shū)面確