畢業(yè)論文煉鐵工序降低燃料消耗實踐1

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1、唐鋼煉鐵工序降低燃料消耗實踐摘要:分析了唐鋼煉鐵廠南區(qū)小高爐煉鐵系統(tǒng)的能源消耗情況,介紹了近年來提高煤比降低燃料消耗的實踐,從加強原燃料管理、嚴細高爐操作等方面開展節(jié)能降耗工作。關(guān)鍵詞:噴煤焦炭精料管理1概論從某種意義上說,21世紀鋼材市場的競爭就是能源成本的競爭,因而節(jié)能降耗、降低能源成本不僅是增強企業(yè)產(chǎn)品競爭力的客觀要求,也是企業(yè)生存發(fā)展的必然選擇。而煉鐵系統(tǒng)直接消耗的能源占鋼鐵聯(lián)合企業(yè)總能耗的70%左右,是鋼鐵聯(lián)合企業(yè)節(jié)能的重點。因此煉鐵廠的節(jié)能在整個鋼鐵工業(yè)節(jié)能過程中顯得尤為重要。唐鋼煉鐵工序能耗主要由三個方面構(gòu)成:燃料消耗、動力消耗和回收。其中燃料消

2、耗包括:焦炭、小焦、原煤、煤氣;動力消耗包括:鼓風(fēng)、蒸汽、水、電、壓縮空氣、氮氣;回收包括:荒煤氣回收和TRT發(fā)電。表一顯示了唐鋼煉鐵廠南區(qū)燃料消耗、動力消耗和回收情況,燃料消耗占總消耗的85.44%,動力消耗占總消耗的14.56%。從燃料消耗看(表二),焦炭占燃料消耗的64.66%,原煤占21.96%,煤氣占713.38%??梢?,燃料消耗是影響工序能耗的主要因素,工作重點應(yīng)放在燃料消耗的控制上。而降低焦炭消耗是降低燃料消耗的主要因素,因此,提高煤比,降低焦比,是煉鐵工序降低能耗的關(guān)鍵。表一:燃料消耗、動力消耗和回收kgce/t項目燃料消耗動力消耗回收折算單耗

3、573.5397.77182.77%85.4414.56表二:燃料消耗kgce/t項目焦炭原煤煤氣合計折算單耗370.85125.9776.71573.53%64.6621.9613.381002提高煤比,降低焦比的措施2005年以來,唐鋼煉鐵廠南區(qū)通過認真分析實際生產(chǎn)狀況及存在問題,同時借鑒兄弟廠的成功經(jīng)驗,采取精料入爐、提高風(fēng)溫和富氧、優(yōu)化上下部操作以及噴吹工藝等一系列措施,取得了很好的效果,提高了噴煤量,降低了焦比,節(jié)約了能源。僅以05年為例可以看出提高煤比降低焦比的顯著效果如下所示:2.1以精料方針為主導(dǎo),全面提高入爐料質(zhì)量2.1.1提高入爐品位,優(yōu)化

4、爐料結(jié)構(gòu)為適應(yīng)煤比的提高,在滿足各項冶金指標的同時應(yīng)首先考慮降低渣量,而入爐品位的提高,是降低成渣量的首要因素。煉鐵廠南區(qū)入爐品位一直保持在58%以上,渣鐵比控制在320kg/t以下,改善了高爐下部透氣性,為提高煤比創(chuàng)造了有利條件。由于焦比降低,料柱透氣性變差,優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),提高燒結(jié)礦的強度對保證大噴煤時高爐順行有相當(dāng)?shù)淖饔?。針對不同原料結(jié)構(gòu)的燒結(jié)工藝特點,我們摸索出相應(yīng)的水、碳操作參數(shù),并盡可能穩(wěn)定變料過程。嚴格燒結(jié)機看火工的操作管理,嚴格執(zhí)行“厚料、鋪平、低碳、燒透”的技術(shù)操作方針,加強邊緣布料;合理調(diào)整二次連續(xù)點火器預(yù)熱時間;穩(wěn)定水碳、減少過大或過小煤比

5、,煤比控制在4.8%左右;要求勤觀察機尾斷面,嚴格控制適當(dāng)機速,機速不超過1.0m/min,保證反應(yīng)時間,以保證液相的形成和再結(jié)晶的充分。同時根據(jù)外礦粉資源供應(yīng)情況,不斷優(yōu)化燒結(jié)配料結(jié)構(gòu),使外礦粉比例穩(wěn)定在54%左右,并根據(jù)高爐生產(chǎn)用料情況,適時調(diào)整燒結(jié)礦堿度基數(shù);為更好的指導(dǎo)燒結(jié)生產(chǎn),定期將成品礦樣品的物理性能和冶金性能進行檢驗,從而保證了燒結(jié)礦質(zhì)量的穩(wěn)定,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)達到78%以上,居全國同類型燒結(jié)機的領(lǐng)先水平。燒結(jié)礦質(zhì)量的提高,為高爐增加外礦比例,爐料結(jié)構(gòu)優(yōu)化,提高生鐵產(chǎn)量,降低焦比,提高噴煤量奠定了基礎(chǔ)。高爐爐料結(jié)構(gòu)現(xiàn)基本穩(wěn)定在69%燒結(jié)礦、19%球團礦、

6、12%塊礦,保證了料柱的透氣性。2.1.2在加強焦炭冷態(tài)強度檢測的同時,尤其重視焦炭高溫性能的監(jiān)督檢驗焦炭冷態(tài)強度與高爐生產(chǎn)狀態(tài)和操作指標密切相關(guān),包括抗碎強度(我廠檢測M25)和抗磨強度M10兩項指標。同一焦炭試樣的M25和M10之間,并不一定存在良好的相關(guān)關(guān)系,冷態(tài)強度和高溫性能指標(CRI和CSR)之間的關(guān)系也是如此。但冷態(tài)強度可以在一定程度上反映焦炭中細裂紋的多少,與風(fēng)口焦炭的粒度組成及平均粒度有較強的相關(guān)關(guān)系,它從整體上反映了焦炭在爐內(nèi)作為骨架作用的能力,而且檢測容易,需時短,作為日常生產(chǎn)的焦炭檢測指標,其重要性不可忽視。焦炭質(zhì)量是高爐穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)

7、,特別是焦炭的高溫性能,高噴煤比的高爐尤其如此。從2004年下半年開始,針對我廠外供焦炭品種多、質(zhì)量差異較大的現(xiàn)狀,通過對每一個廠家焦炭高溫性能的進行檢驗,并制定了CRI和CSR的技術(shù)標準。使焦炭質(zhì)量能滿足目前高噴煤比條件下高爐正常生產(chǎn)的基本要求。目前已將外購焦碳鎖定在光大、美錦等幾個焦碳質(zhì)量比較理想的廠家。2.1.3加強原燃料管理嚴格執(zhí)行原燃料的槽位管理制度,保持燒結(jié)礦、焦炭槽位在50%以上。高爐車間設(shè)專人對槽下篩網(wǎng)進行定期點檢,發(fā)現(xiàn)堵塞,及時清理,確保堵塞率≤10%。并根據(jù)原燃料的粒度及時調(diào)整閘門開度,最大開度原則上不超過400mm,確保篩分效果。因粉料是

8、造成高爐透氣性下降的重要原因,要提高煤

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