復(fù)床周期制水量降低的原因及解決措施

復(fù)床周期制水量降低的原因及解決措施

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1、復(fù)床周期制水量降低的原因及解決措施摘要:進水離子含量增加、樹脂工作交換客量下降導(dǎo)致了復(fù)床周期制水量降低,采取回收尿素工藝廢液、降低樹脂交聯(lián)度等措施,提高了復(fù)床周期制水量,使周期制水量由1610增加到4294t,制水周期由14h增加到39.5h。關(guān)鍵詞:給水處理離子交換脫鹽水  我廠脫鹽水裝置是80年代末從西德引進的水處理工藝,整個裝置由復(fù)床(一級除鹽)、混床(二級除鹽)兩部分組成。隨著運行時間的增加,制水周期逐漸縮短,復(fù)床再生頻繁,自用水率明顯增加,酸堿消耗亦大大提高。復(fù)床制水能力通常達不到設(shè)計值140t/h,只能維持在110t/h左右。為此

2、,我們對復(fù)床周期制水量降低的原因進行分析研究,采取了一系列的技術(shù)改造措施,提高復(fù)床周期制水量。1復(fù)床周期制水量降低的原因分析  根據(jù)離子交換平衡原理,脫鹽水生產(chǎn)工藝計算式為:    N=V·E0/(QT·∑c)(1)式中:N-周期制水量,m3;   V-離子交換樹脂的體積,m3;   E0-離子交換樹脂工作交換容量,mmol/L   QT-每臺交換器處理水量,m3/h;   ∑c-水中離子總量,mmol/L?! 氖剑?)可見,當處理水量和樹脂體積一定時,復(fù)床進水中離子含量增大,離子交換樹脂工作交換容量減小,都會造成復(fù)床周期制水量的降低?! ?/p>

3、為此,我們對復(fù)床的運行工況、樹脂的工效性能進行了調(diào)查統(tǒng)計,見表1。由表1發(fā)現(xiàn)復(fù)床進水離子含量每年都大幅度增加,樹脂的工作交換容量也有一定程度的下降。表1復(fù)床制水情況統(tǒng)計統(tǒng)計年份周期制水量/t陽床工交/(mmol·L-1)陰床工交/(mmol·L-1)進水離子量/(mmol·L-1)199023506237383.11199123006267303.85199222606037214.20199322056017254.60199421405887055.27199520805756866.08199620155436486.531997161

4、05106297.94  1.1復(fù)床進水離子量增加原因分析  我廠脫鹽系統(tǒng)進水為黃河水經(jīng)混凝、過濾及弱酸陽床脫堿后的軟化水。從黃河水質(zhì)歷年來統(tǒng)計的數(shù)據(jù)看,水質(zhì)變化明顯,水質(zhì)數(shù)據(jù)見表2。表2黃河水離子總量變化情況年份年均離子量/(mmol·L-1)年份年均離子量/(mmol·L-1)199012.1199415.8199113.5199517.6199214.6199619.7199314.0199720.6  由于黃河水質(zhì)不斷惡化,原水中離子含量逐年增加,造成復(fù)床周期制水量減少?! ?.2樹脂工作交換容量下降的原因分析  離子交換樹脂的工作交

5、換容量除與本身工藝特性有關(guān)外,還與工作條件有關(guān),如再生方式、進水離子濃度、交換終點的控制指標、樹脂層的高度、水流速度,交換劑能否徹底再生也會對工作交換容量有很大的影響?! ≡谠偕绞?、交換終點的控制指標沒有改變的情況下,工交下降的原因應(yīng)從以下幾方面查找:①國產(chǎn)弱堿樹脂強度不夠,在運行過程中破碎、脫殼而堵塞水帽,造成樹脂工作層下降。②復(fù)床壓差升高,限制水流速度,降低交換中膜擴散的速度,影響離子交換樹脂交換能力的充分發(fā)揮。③進水離子濃度的改變,造成樹脂再生時間、濃度與運行條件的不匹配,再生效果差。④從合成工段回收的工藝冷凝液碳黑含量過高,后移進入

6、復(fù)床,致使復(fù)床進水變黑。發(fā)粘,堵塞樹脂網(wǎng)孔,影響樹脂的吸附和離子的交換,造成工交下降。2提高復(fù)床周期制水量采取的措施  2.1降低復(fù)床進水離子含量  采取的主要措施是回收尿素工段的工藝廢液。尿素工藝廢液是尿素裝置蒸發(fā)系統(tǒng)產(chǎn)生的冷凝液,其中NH3,尿素,CO2的質(zhì)量分數(shù)分別為5%,0.8%,2.1%,流量50t/h左右,溫度90~100℃,經(jīng)過深度水解,解吸以后,NH3,尿素質(zhì)量濃度均低于5mg/L,設(shè)計上是作為鍋爐給水使用的。由于前幾年解吸系統(tǒng)運行不穩(wěn)定、設(shè)備經(jīng)常出現(xiàn)泄漏,NH3,尿素經(jīng)常超標,尿素廢液一直作為廠區(qū)采暖使用,夏天就地排放。如今

7、,冬季采暖不再使用,經(jīng)過1998年5月份大修期間設(shè)備檢修,技術(shù)改造,尿素廢液指標合格率達95%以上,基本上NH3,尿素的質(zhì)量濃度都在2mg/L左右,具備了回收條件,且其水質(zhì)比合成工藝冷凝液、軟化水要好得多。  回收方案是在尿素工段新增設(shè)1臺板式換熱器,分別在尿素、脫鹽水增設(shè)2臺電導(dǎo)儀,同時脫鹽水還裝有溫度監(jiān)測表,利用循環(huán)冷卻水將尿素廢液冷卻到40℃,匯集到222B軟化水箱,再由軟水泵送到復(fù)床、混床處理后進入222A脫鹽水箱,重復(fù)利用?! ∥覐S于1999年9月份架設(shè)管道后,對尿素蒸汽冷凝液進行了回收利用,使復(fù)床負荷降到2.1mmol/L,復(fù)床周

8、期制水量最高達644Ot。尿素廢液回收前后復(fù)床制水情況比較見表3。表3尿素廢液回收前后復(fù)床制水情況比較日期平均制水量/t最大制水量/t1999年6月~8月32653

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