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1、復(fù)床周期制水量降低的原因及解決措施摘要:進(jìn)水離子含量增加、樹(shù)脂工作交換客量下降導(dǎo)致了復(fù)床周期制水量降低,采取回收尿素工藝廢液、降低樹(shù)脂交聯(lián)度等措施,提高了復(fù)床周期制水量,使周期制水量由1610增加到4294t,制水周期由14h增加到39.5h。關(guān)鍵詞:給水處理離子交換脫鹽水 我廠脫鹽水裝置是80年代末從西德引進(jìn)的水處理工藝,整個(gè)裝置由復(fù)床(一級(jí)除鹽)、混床(二級(jí)除鹽)兩部分組成。隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,制水周期逐漸縮短,復(fù)床再生頻繁,自用水率明顯增加,酸堿消耗亦大大提高。復(fù)床制水能力通常達(dá)不到設(shè)計(jì)值140t/h,只能維持在110t/h左右。為此
2、,我們對(duì)復(fù)床周期制水量降低的原因進(jìn)行分析研究,采取了一系列的技術(shù)改造措施,提高復(fù)床周期制水量。1復(fù)床周期制水量降低的原因分析 根據(jù)離子交換平衡原理,脫鹽水生產(chǎn)工藝計(jì)算式為: N=V·E0/(QT·∑c)(1)式中:N-周期制水量,m3; V-離子交換樹(shù)脂的體積,m3; E0-離子交換樹(shù)脂工作交換容量,mmol/L QT-每臺(tái)交換器處理水量,m3/h; ∑c-水中離子總量,mmol/L。 從式(1)可見(jiàn),當(dāng)處理水量和樹(shù)脂體積一定時(shí),復(fù)床進(jìn)水中離子含量增大,離子交換樹(shù)脂工作交換容量減小,都會(huì)造成復(fù)床周期制水量的降低。
3、為此,我們對(duì)復(fù)床的運(yùn)行工況、樹(shù)脂的工效性能進(jìn)行了調(diào)查統(tǒng)計(jì),見(jiàn)表1。由表1發(fā)現(xiàn)復(fù)床進(jìn)水離子含量每年都大幅度增加,樹(shù)脂的工作交換容量也有一定程度的下降。表1復(fù)床制水情況統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)年份周期制水量/t陽(yáng)床工交/(mmol·L-1)陰床工交/(mmol·L-1)進(jìn)水離子量/(mmol·L-1)199023506237383.11199123006267303.85199222606037214.20199322056017254.60199421405887055.27199520805756866.08199620155436486.531997161
4、05106297.94 1.1復(fù)床進(jìn)水離子量增加原因分析 我廠脫鹽系統(tǒng)進(jìn)水為黃河水經(jīng)混凝、過(guò)濾及弱酸陽(yáng)床脫堿后的軟化水。從黃河水質(zhì)歷年來(lái)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)看,水質(zhì)變化明顯,水質(zhì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。表2黃河水離子總量變化情況年份年均離子量/(mmol·L-1)年份年均離子量/(mmol·L-1)199012.1199415.8199113.5199517.6199214.6199619.7199314.0199720.6 由于黃河水質(zhì)不斷惡化,原水中離子含量逐年增加,造成復(fù)床周期制水量減少?! ?.2樹(shù)脂工作交換容量下降的原因分析 離子交換樹(shù)脂的工作交
5、換容量除與本身工藝特性有關(guān)外,還與工作條件有關(guān),如再生方式、進(jìn)水離子濃度、交換終點(diǎn)的控制指標(biāo)、樹(shù)脂層的高度、水流速度,交換劑能否徹底再生也會(huì)對(duì)工作交換容量有很大的影響。 在再生方式、交換終點(diǎn)的控制指標(biāo)沒(méi)有改變的情況下,工交下降的原因應(yīng)從以下幾方面查找:①國(guó)產(chǎn)弱堿樹(shù)脂強(qiáng)度不夠,在運(yùn)行過(guò)程中破碎、脫殼而堵塞水帽,造成樹(shù)脂工作層下降。②復(fù)床壓差升高,限制水流速度,降低交換中膜擴(kuò)散的速度,影響離子交換樹(shù)脂交換能力的充分發(fā)揮。③進(jìn)水離子濃度的改變,造成樹(shù)脂再生時(shí)間、濃度與運(yùn)行條件的不匹配,再生效果差。④從合成工段回收的工藝?yán)淠禾己诤窟^(guò)高,后移進(jìn)入
6、復(fù)床,致使復(fù)床進(jìn)水變黑。發(fā)粘,堵塞樹(shù)脂網(wǎng)孔,影響樹(shù)脂的吸附和離子的交換,造成工交下降。2提高復(fù)床周期制水量采取的措施 2.1降低復(fù)床進(jìn)水離子含量 采取的主要措施是回收尿素工段的工藝廢液。尿素工藝廢液是尿素裝置蒸發(fā)系統(tǒng)產(chǎn)生的冷凝液,其中NH3,尿素,CO2的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為5%,0.8%,2.1%,流量50t/h左右,溫度90~100℃,經(jīng)過(guò)深度水解,解吸以后,NH3,尿素質(zhì)量濃度均低于5mg/L,設(shè)計(jì)上是作為鍋爐給水使用的。由于前幾年解吸系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定、設(shè)備經(jīng)常出現(xiàn)泄漏,NH3,尿素經(jīng)常超標(biāo),尿素廢液一直作為廠區(qū)采暖使用,夏天就地排放。如今
7、,冬季采暖不再使用,經(jīng)過(guò)1998年5月份大修期間設(shè)備檢修,技術(shù)改造,尿素廢液指標(biāo)合格率達(dá)95%以上,基本上NH3,尿素的質(zhì)量濃度都在2mg/L左右,具備了回收條件,且其水質(zhì)比合成工藝?yán)淠?、軟化水要好得多?! 』厥辗桨甘窃谀蛩毓ざ涡略鲈O(shè)1臺(tái)板式換熱器,分別在尿素、脫鹽水增設(shè)2臺(tái)電導(dǎo)儀,同時(shí)脫鹽水還裝有溫度監(jiān)測(cè)表,利用循環(huán)冷卻水將尿素廢液冷卻到40℃,匯集到222B軟化水箱,再由軟水泵送到復(fù)床、混床處理后進(jìn)入222A脫鹽水箱,重復(fù)利用?! ∥覐S于1999年9月份架設(shè)管道后,對(duì)尿素蒸汽冷凝液進(jìn)行了回收利用,使復(fù)床負(fù)荷降到2.1mmol/L,復(fù)床周
8、期制水量最高達(dá)644Ot。尿素廢液回收前后復(fù)床制水情況比較見(jiàn)表3。表3尿素廢液回收前后復(fù)床制水情況比較日期平均制水量/t最大制水量/t1999年6月~8月32653