重軌鋼探傷不合的影響因素分析及控制

重軌鋼探傷不合的影響因素分析及控制

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1、中南十一省煉鋼連鑄學(xué)術(shù)年會(huì)重軌鋼探傷不合的影響因素分析及控制陳光友,馮文圣,李小明,趙中福(武鋼條材總廠一煉鋼分廠,湖北武漢,430083)摘要:針對(duì)武鋼重軌鋼探傷不合的情況,找出其主要影響因素有RH爐調(diào)溫塊加入量、加料后循環(huán)時(shí)間、保護(hù)渣的性能和結(jié)晶器流場等,通過準(zhǔn)確控制溫度、減少調(diào)溫塊的加入量、保證循環(huán)時(shí)間、合理造渣、優(yōu)化保護(hù)渣和結(jié)晶器流場、加強(qiáng)原料中S含量的控制等措施的實(shí)施,使得重軌鋼探傷合格率顯著提升。關(guān)鍵詞:重軌鋼;探傷;保護(hù)渣;結(jié)晶器Theeffectfactoranalysisandcontrolofdisqualification

2、inflawdetectionofheavyrailsteelCHENGuangyou,FengWensheng,LIXiaoMing,ZHAOZhongfu(No.1SteelmakingBranchofGeneralWireRodMill,WISCO,Wuhan430083,Hubei)Abstract:Inviewofdisqualificationinflawdetectionofheavyrailsteel.ThemainfactorsofadditionofRHfurnacethermostatblock,cycletimeafte

3、rfeeding,moldpowderperformance,flowfieldinthemouldwerefoundout.Bycontrollingthesteeltemperatureaccurately,reducingtheadditionofRHfurnacethermostatblock,ensuringthecycletime,reasonableslagging,improvingtheperformanceofthemoldpowerandflowfieldinthemould,enhancingthecontrolofSc

4、ontentinrawmaterials.Thequalifyingrateinflawdetectionofheavyrailsteelimprovedsignificantly.Keywords:heavyrailsteel;flawdetection;moldpowder;mould前言鋼軌作為軌道結(jié)構(gòu)的重要部件,其質(zhì)量的優(yōu)劣會(huì)直接影響到鐵路的行車安全和鋼軌的使用壽命,隨著火車時(shí)速的不斷增加,對(duì)重軌鋼質(zhì)量要求也越來越高[1]。重軌鋼探傷不合,不僅影響了產(chǎn)品質(zhì)量,使得重軌鋼百米成材率大大降低,同時(shí)產(chǎn)生了大量廢品,嚴(yán)重影響了企業(yè)的效益。針對(duì)武

5、鋼重軌鋼探傷不合情況,對(duì)冶煉過程的各種因素進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)與分析,找出影響重軌鋼探傷不合的各種因素,并制定了相應(yīng)措施,使得探傷合格率得到明顯提升。1武鋼重軌鋼生產(chǎn)概況目前國內(nèi)有攀鋼、鞍鋼、包鋼和武鋼四家鋼廠生產(chǎn)重軌鋼,其生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)水平均已達(dá)到了世界先進(jìn)水平,均可生產(chǎn)350km/h乃至380km/h高速重軌。武鋼重軌鋼生產(chǎn)工藝流程為:鐵水預(yù)處理→120t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉→LF爐精煉→RH真空處理→大方坯連鑄→緩冷→大型軋鋼廠,年生產(chǎn)能力可達(dá)110wt,實(shí)際生產(chǎn)約85wt。2010年1-6月,武鋼重軌鋼的探傷合格率為98.52%,其中6月份的探傷合格

6、率更是低至96.87%,造成了大量廢品。中南十一省煉鋼連鑄學(xué)術(shù)年會(huì)2探傷不合的影響因素分析2.1RH對(duì)探傷的影響RH真空處理具有脫氣、脫[C]、均勻和調(diào)整鋼液成分得功能,同時(shí)還是去除夾雜的最為有效方法之一,生產(chǎn)重軌鋼必須得經(jīng)過RH處理。針對(duì)6月份的探傷合格率較低,對(duì)6月份的RH爐調(diào)溫塊加入量及末次加料后循環(huán)時(shí)間與探傷的關(guān)系進(jìn)行統(tǒng)計(jì),結(jié)果如表1和表2所示。從統(tǒng)計(jì)結(jié)果中可以看出,RH爐調(diào)溫塊加入量及末次加料后循環(huán)時(shí)間對(duì)探傷的影響非常明顯,隨著調(diào)溫塊加入量的增加及末次加料后循環(huán)時(shí)間的不足,探傷合格率明顯降低,主要是由于調(diào)溫塊的加入帶來了夾雜物,在循環(huán)

7、時(shí)間不足的情況下,夾雜物上浮不及時(shí),極容易帶到鑄坯中而導(dǎo)致探傷不合。圖1RH調(diào)溫塊加入量與探傷的關(guān)系圖2末次加料后循環(huán)時(shí)間與探傷的關(guān)系2.3連鑄對(duì)探傷的影響對(duì)探傷不合的鋼軌進(jìn)行金相分析,發(fā)現(xiàn)除硅鋁酸鹽外,還有其它類型夾雜(見圖3和圖4)。其中圖3為MnS夾雜,主要為中心偏析所致,因?yàn)殍T坯中心不僅存在Mn的偏析,還有S等殘余元素的偏析,所以很容易形成MnS夾雜[2]。圖4的夾雜中含有Na元素,且其成分與保護(hù)渣非常類似,因此可以判定為結(jié)晶器卷渣所致[3]。導(dǎo)致結(jié)晶器卷渣的主要原因有保護(hù)渣性能不佳,從現(xiàn)場觀察與統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),使用的保護(hù)渣及容易形成渣圈,容

8、易卷渣,且液渣層較薄,渣耗較低,吸附夾雜能力較弱,使得夾雜物無法被保護(hù)渣吸附而形成探傷,另外,結(jié)晶器流場也存在不足,對(duì)卷渣和夾雜物的上浮都有重要影響,

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