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《復(fù)吹轉(zhuǎn)爐低磷鋼生產(chǎn)工藝的優(yōu)化》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、2014年6月鋼鐵研究Jun.2014第42卷第3期ResearchonIron&SteelVol.42No.3·51·復(fù)吹轉(zhuǎn)爐低磷鋼生產(chǎn)工藝的優(yōu)化萬友堂(濟(jì)南鋼鐵(集團(tuán))有限公司科技質(zhì)量部,山東濟(jì)南250101)摘要:在濟(jì)鋼條件下,采用常規(guī)的鐵水脫硫加轉(zhuǎn)爐雙渣的冶煉工藝生產(chǎn)低磷鋼,很難將成品w(P)穩(wěn)定控制在0.010%以下?;谵D(zhuǎn)爐雙渣大渣量生產(chǎn)試驗(yàn),采用回歸分析研究了影響冶煉過程脫磷效率的主要因素,確定了最佳的雙渣吹煉時(shí)間、過程溫度和爐渣成分控制,大幅度提高了冶煉過程的脫磷效率。該工藝在9Ni、高級(jí)別管線(X90/X1
2、00)的生產(chǎn)中得到廣泛應(yīng)用,成品w(P)穩(wěn)定控制在0.006%以下,最低達(dá)到了0.004%,實(shí)現(xiàn)了低磷鋼的批量生產(chǎn)。關(guān)鍵詞:復(fù)吹轉(zhuǎn)爐;低磷鋼;雙渣工藝中圖分類號(hào):TF715文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1001-1447(2014)03-0051-04OptimizationofproductionprocessoflowphosphorussteelincombinedblowingconverterWANYoutang(TechnologyandQualityDepartment,JinanIron&SteelCo.,Ltd.
3、,Jinan250101,China)Abstract:IntheconditionsofJinanIron&SteelCo.,Ltd,itwasdifficulttocontrolw(P)below0.010%stablywhenproducinglowphosphorussteelusingconventionalhotmetaldesulphurizationplusdualslagsmeltingprocess.Basedonproductiondataoflargeslagamountofdualslagincon
4、verter,regressionanalysisofmainfactorsthatinfluencethedephosphorizationefficiencyofsmeltingprocesswerecarriedout.Theoptimumblowingtimeofdualslagsmeltingprocess,processtemperatureandslagcomponentcontrollingweredetermined.Thedephosphorizationefficiencyofsmeltingproce
5、sswasincreasedgreatly.Thetechnologywaswidelyappliedintheproductionprocessof9Ni,highgradepipelinesteel(X90/X100).w(P)wascontrolledbelow0.006%andtheminimumwas0.0040%.BatchproductionoflowphosphorussteelwassuccessfullyrealizedinJinanIron&SteelCo.,Ltd.Keywords:combinedb
6、lowingconverter;lowphosphorussteel;dualslagsmeltingprocess濟(jì)鋼生產(chǎn)低磷鋼主要工藝有2種模式:1)鐵(X90/X100)、雙抗管線需要將w(P)控制在水脫硫加轉(zhuǎn)爐大渣量,主要用于成品w(P)≤0.010%以下,對于在極寒地區(qū)使用的管線鋼,為0.015%鋼種的生產(chǎn);2)鐵水脫硫加轉(zhuǎn)爐雙渣大防止冷脆,甚至要求將鋼中的w(P)控制在渣量,主要用于成品w(P)≤0.010%鋼種的生0.005%以下,我們對鐵水脫硫加轉(zhuǎn)爐雙渣大渣產(chǎn)。第1種工藝最終成品w(P)為0.0118%,完量
7、工藝進(jìn)行了有效的探索,對影響去磷的主要工全能滿足鋼種w(P)≤0.015%要求,但第2種工藝參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化,大幅度提高了雙渣時(shí)的脫磷藝最終成品w(P)不穩(wěn)定,平均成品w(P)為效率,同時(shí)通過吹煉終點(diǎn)爐渣成分和溫度的控制,0.0108%,難以滿足成品w(P)≤0.010%的要成功將成品w(P)穩(wěn)定控制在0.006%以下,最低求。為了生產(chǎn)一些高端產(chǎn)品,如高級(jí)別管線達(dá)到了0.0040%。作者簡介:萬友堂(1968-),男,高級(jí)工程師,主要從事煉鋼工藝和產(chǎn)品質(zhì)量控制方面的研究?!ぃ担病や撹F研究第42卷要實(shí)現(xiàn)用鐵水脫硫加轉(zhuǎn)爐雙渣大渣量
8、工藝實(shí)現(xiàn)低1影響轉(zhuǎn)爐雙渣和終點(diǎn)磷控制的因素磷或超低磷鋼的生產(chǎn),關(guān)鍵是要盡可能實(shí)現(xiàn)雙渣1.1轉(zhuǎn)爐吹煉過程成分的變化規(guī)律時(shí)達(dá)到最大的去磷效果,終點(diǎn)通過大渣量和高堿根據(jù)去磷熱力學(xué)原理,脫磷的有利熱力學(xué)條度等措施來實(shí)現(xiàn)低磷或超低磷的目標(biāo)。為了掌握件是低溫、高氧化性和高堿度,但轉(zhuǎn)爐吹煉前期,轉(zhuǎn)爐吹煉