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《A12定姜玉峰宣鋼》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、影響輕苯收率因素及解決方法姜寶峰孫峰趙平江成志剛(河北鋼鐵集團宣鋼鐵焦化廠)摘要:本文根據(jù)宣鋼焦化廠的實際情況,通過工藝改造和操作優(yōu)化的手段,解決了輕苯收率低的問題。關鍵詞:工藝改造操作優(yōu)化新脫苯塔舊系洗苯塔1前言宣鋼焦化廠洗、脫苯采用焦油洗油洗苯和管式爐加熱富油法蒸餾脫苯工藝,其工藝特點是:洗苯后洗油(富油)采用管式爐加熱,單塔生產(chǎn)輕苯,脫苯后的洗油(貧油)分兩路分別進入新、舊兩個洗苯塔進行洗苯,整個裝置是在與年產(chǎn)90萬t焦炭相配套的基礎上嫁接后為與年產(chǎn)150萬t焦炭相對應的工藝裝置。舊系統(tǒng)洗苯塔運行了20多年,新脫苯塔從投產(chǎn)至今已有4年,收率一直不高,在0.74~0.
2、76%之間,為此,需要從各個角度進行工藝改造和操作優(yōu)化,以達到最大效益。2工藝改造2.1原因分析2.1.1脫苯塔超負荷運行受工藝本身的影響,兩個洗苯塔并聯(lián)使用,在實際操作中,為降低煤氣中苯含量,每一個洗苯塔所需洗油量,都比最小理論洗油循環(huán)量大1.5~1.6倍。兩個洗苯塔所需的洗油循環(huán)量就大大增加。在整個油路循環(huán)系統(tǒng)中,無形中增加了富油流量,從而導致了脫苯塔超負荷運行,帶來了一系列工藝指標難以控制。2.1.2脫苯塔塔盤漏液、泡罩破裂脫苯塔超負荷運行,加速了脫苯塔的損壞程度,在生產(chǎn)操作中,出現(xiàn)了脫苯塔頂溫度難以控制,蒸汽穿膛現(xiàn)象,且側線采出為氣態(tài),產(chǎn)量低下。從而判斷脫苯塔內(nèi)部
3、有問題。根據(jù)圖紙分析,初步斷定為脫苯塔塔盤漏液、泡罩破裂。2.1.3舊系洗苯塔阻力大舊系洗苯塔自開工到現(xiàn)在,已運行了20多年,洗苯塔阻力高達4500~5000Pa,嚴重影響了洗苯效果。2.1.4油油換熱器漏在操作中,貧油含苯高達0.8%,通過油油換熱器出入口貧油進行化驗、分析,判定油油換熱器有串漏現(xiàn)象。62.2改造方法2.2.1降低脫苯塔負荷方案一:利用閑置不用的舊脫苯塔。首先,對北脫苯塔進行檢修,并且用蒸汽試壓、試漏,然后通過管道連接,實現(xiàn)兩塔并用。投入生產(chǎn)后,輕苯收率并沒有明顯變化。分析其原因,為兩塔并用,富油量分給兩塔,油量分布不均造成。但通過此方案的實施,明確了舊
4、脫苯塔仍可以使用,為新塔的檢修,提供了備用設備。方案二:在舊系洗苯塔上加循環(huán)段從舊系洗苯塔底部的富油槽中,分出一部分富油,利用富油備用泵,重新打入洗苯塔內(nèi),進一步洗苯,在保證洗苯效果的情況下,實現(xiàn)降脫苯塔負荷的目的。改造后,富油含苯由1.80%增加到1.92%,效果非常明顯。下一步準備在新系洗苯塔加循環(huán)段,從而達到進一步降低整個系統(tǒng)的目的。2.2.2檢修新脫苯塔利用舊脫苯塔代替新脫苯塔運行,對新脫苯塔進行大修。新脫苯塔采用金屬石墨墊密封,塔盤上安裝有不銹鋼圓形泡罩。拆開新塔后,發(fā)現(xiàn)塔內(nèi)提餾段情況較好,精餾段塔盤墊幾乎全部損壞,泡罩破裂的相當嚴重,固定塔盤的不銹鋼螺絲也腐蝕
5、得不能使用。特別是27~50層塔盤的情況,幾乎沒有一個完整的部件,需全部更換。整個檢修過程中,嚴把質(zhì)量關,保證每一層的塔盤墊壓平、緊固、不漏液,每一個泡罩高度一致,符合工藝要求。并對側線部位的法蘭墊進行更換,保證側線采出正常。新脫苯塔檢修完畢后,操作穩(wěn)定,側線采出正常,運行效果良好。2.2.3降低舊系洗苯塔阻力方案一:熱洗油清洗對上洗苯塔的貧油,不經(jīng)過冷卻,直接上舊系洗苯塔清洗。這樣清洗,阻力下降了500~1000Pa。但洗苯塔運行一天后,阻力又上升到4500~5000Pa。方案二:蒸汽清掃停上塔的貧油,關舊系洗苯塔出入口煤氣閥,煤氣走交通,塔頂開放散。用蒸汽對舊系洗苯塔
6、進行清掃。這樣清洗,阻力下降了600~1400Pa。但洗苯塔運行兩天后,阻力又上升到4500~5000Pa。方案三:酚油清洗6停上塔的貧油,關舊系洗苯塔出入口煤氣閥,煤氣走交通,塔頂開放散。用熱酚油對舊系洗苯塔進行清洗。此方法,阻力下降了1500~2500Pa。但洗苯塔運行兩周后,阻力又上升到4500~5000Pa。方案四:對舊系洗苯塔進行內(nèi)部拆檢通過長期的充分準備,利用一個月的時間,對舊系洗苯塔進行內(nèi)部拆檢。為了不影響洗苯,提前通過管道配置,利用其中一個洗氨塔代替洗苯塔,維持舊系的基本洗苯效果。舊系洗苯塔有22層鋼板網(wǎng)填料,11個布液盤。從塔內(nèi)拆出的鋼板網(wǎng)填料已全部堵塞
7、,布液盤也有不同程度的損壞。在檢修的過程中,利用高壓清洗,沖出鋼板網(wǎng)填料內(nèi)的堵塞物,并修復損壞的布液盤,無法修復的布液盤更換新的。另外,對貧油入口的分配器進行徹底清洗和修復。在第七層布液盤處,增加洗油入口分配器(用于循環(huán)段的洗油分布)。此方案的實施,使舊系洗苯塔阻力下降到1000Pa,達到了指標范圍內(nèi),效果非常好。2.2.4更換油油換熱器對運行的4臺油油換熱器,分別取樣,并進行化驗數(shù)據(jù)對比,從而判定出串漏的油油換熱器,然后對其更換。通過對比,2#、3#、4#油油換熱器均漏,為不影響生產(chǎn),對其進行逐一單臺更換。更換后,貧油含苯降