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《脫硫濕式球磨機的運行調(diào)整與節(jié)能》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學術(shù)論文-天天文庫。
1、第l7卷(2015年第6期)電力安全技術(shù)脫硫濕式球磨機的運行調(diào)整與節(jié)能李秀忠(華電國際電力股份有限公司萊城發(fā)電廠,山東萊蕪271100)[摘要]根據(jù)多年的生產(chǎn)現(xiàn)場運行經(jīng)驗,從濕式球磨機的電流監(jiān)視、石灰石用量配比、鋼球裝載量、石灰石漿液細度等方面闡述濕式球磨機運行中的節(jié)能工藝,提出少投入、多產(chǎn)出的節(jié)能調(diào)整方法,確保降低濕式球磨機的電耗,保持低能耗、高參數(shù)的最佳運行狀態(tài)。[關(guān)鍵詞]脫硫;濕式球磨機;運行調(diào)整;節(jié)能1脫硫濕式球磨機系統(tǒng)概述每臺濕式球磨機設(shè)100%容量的石灰石水力旋分離器,每臺濕式球磨機的出力按4臺鍋爐濕式球磨機是火力發(fā)電廠脫硫系統(tǒng)的重要BMCR(鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量)工況下燃用設(shè)
2、計煤6kV設(shè)備。某電廠采用濟南重工業(yè)公司生產(chǎn)制造種FGD裝置所需石灰石總量的5O%考慮,并滿足的濕式溢流型球磨機,主要由水平的簡體、進出料校核煤種的需要。當4套脫硫裝置投運時,設(shè)計煤空心軸及油系統(tǒng)等部分組成。當球磨機筒體轉(zhuǎn)動時,種下2臺磨機運行、l臺磨機備用,校核煤種下3從濕式球磨機入口進料端空心軸進入筒體內(nèi)的石灰臺運行。3,4號脫硫系統(tǒng)設(shè)1個435m石灰石漿石及工藝水,在慣性、離心力及摩擦力的作用下,液箱,1,2號脫硫系統(tǒng)設(shè)1個435m石灰石漿液箱。連同鋼球在簡體襯板上被筒體帶起。當其被帶到一定高度時,由于自身重力作用而被拋落。下落的物2濕式球磨機運行調(diào)節(jié)與節(jié)能料連同鋼球沿拋物線摔出,
3、石灰石被擊碎、磨碎,形成石灰石漿液通過空心軸頸排至磨機漿液箱。該2.1運行中的電流監(jiān)視與節(jié)能漿液經(jīng)磨機漿液循環(huán)泵送至水力旋流分離器,通過鋼球裝載量對制漿系統(tǒng)的影響非常大,若鋼球旋流作用將漿液中的石灰石粗細顆粒分離。大顆粒裝載量不足,濕式球磨機出力低于設(shè)計工況,則漿被分離到旋流分離器的底部,形成底流濃漿,回到液密度、石灰石細度、電耗、物料平衡都很難達到球磨機中被再次碾磨;漿液中的小顆粒則從頂部溢最佳狀態(tài)。濕式球磨機運行時,石灰石顆粒通過鋼出形成稀漿,進入石灰石給料儲箱備用。球撞擊、擠壓和碾磨成粉末,若鋼球裝載量不足,該電廠共設(shè)置了3臺濕式球磨機,其制漿系統(tǒng)石灰石細度將很難達到設(shè)計要求。參數(shù)
4、如表1所示。在濕式球磨機運行中,可通過監(jiān)視球磨機主電機電流來監(jiān)視鋼球裝載量。若發(fā)現(xiàn)電流明顯下降,表1制漿系統(tǒng)參數(shù)則需及時補充鋼球裝載量。經(jīng)驗表明,一般只需補充直徑最大的鋼球??稍谶\行一段時間后,根據(jù)濕式球磨機的運行電流降低趨勢進行補充,間隔時間一般約為1個月,且應(yīng)盡量少加、勤加,以保持運行參數(shù)穩(wěn)定,盡量接近額定運行工況。2.2運行中的水料配比在運行過程中,濕式球磨機入口石灰石量與工藝水量之比約為3:l,磨機漿液箱補充水與石灰石用量之比約為2:l。同時要調(diào)節(jié)石灰石漿液密度在一一電力安全技術(shù)第l7卷(2015年第6期)1250kg/m,并定期校對水料比是否在規(guī)定范圍該電廠采用物資公司、設(shè)備檢
5、修、設(shè)備運行各內(nèi)。料少水多,則流動快,碾磨時間相對較短,漿部門共同驗收,并在驗收單上簽字的方法,確保石液粒徑相對較大,會導(dǎo)致石灰石漿液在吸收塔內(nèi)的灰石顆粒大小、水分正常,所含雜質(zhì)(泥土、石灰反應(yīng)面積減少,石灰石原料浪費較多;料多水少,石粉末等)在標準范圍內(nèi),確保制漿系統(tǒng)安全經(jīng)濟則造成漿液密度增加,嚴重時會造成堵管等不良現(xiàn)運行。象。因此,保持最佳的水料配比是濕式球磨機經(jīng)濟2.5石灰石制漿系統(tǒng)的運行維護運行的基礎(chǔ)。為保持制漿系統(tǒng)安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行,避免各種2.3出口石灰石漿液的固體顆粒細度與密度異常現(xiàn)象的發(fā)生,在調(diào)整運行參數(shù)的同時,還需做調(diào)節(jié)石灰石漿液的固體顆粒細度,其原則是促好運行過程的檢查
6、與維護。使磨制單位質(zhì)量合格漿液的電耗最小。石灰石漿液(1)按照轉(zhuǎn)動機械運行維護通則,對轉(zhuǎn)動機械中的固體顆粒越細,等量石灰石漿液在吸收塔中參進行維護。與化學反應(yīng)的固體顆粒的接觸面積就越大,反應(yīng)就(2)A,B,C制漿系統(tǒng)輪換使用。越充分,脫硫效率、石膏漿液品質(zhì)、脫水效果就會(3)磨機空轉(zhuǎn)時間不得超過10min。越好。但是,石灰石漿液中的固體顆粒過細,將造(4)制漿系統(tǒng)旋流器壓力維持在0.42~0.45成石灰石漿液在制漿系統(tǒng)內(nèi)的循環(huán)次數(shù)增加,使制kPa。漿系統(tǒng)的電耗增加。濕式球磨制漿系統(tǒng)運行調(diào)整的(5)發(fā)現(xiàn)旋流器堵塞,應(yīng)及時聯(lián)系檢修處理。目的是確保石灰石漿液中的固體顆粒細度、密度滿(6)檢查稱
7、重給料機皮帶無跑偏現(xiàn)象,皮帶下足脫硫工藝要求,并達到設(shè)計值,保證系統(tǒng)安全穩(wěn)無積料。定運行,電耗最低。(7)磨機停止運行超過3天,且無檢修任務(wù)時,根據(jù)運行調(diào)節(jié)經(jīng)驗,定期對石灰石細度、密高壓油泵要每隔24h開啟2min。度進行檢測化驗。石灰石漿液密度應(yīng)控制在(8)潤滑油箱油位不低于1/2,必要時進行油1200~l300kg/m;同時通過化驗等手段進行比箱補油。對,確保石灰石漿液中的固體顆粒細度、密度的準(9)聯(lián)系檢修,每月清理1次低壓油