煙氣脫硫增容改造工程的優(yōu)化設(shè)計(jì)

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1、第34卷第5期華電技術(shù)Vo1.34No.52012年5月HuadianTechnologyMav.2012煙氣脫硫增容改造工程的優(yōu)化設(shè)計(jì)孟凡強(qiáng)。叢曉蓉(中國(guó)華電工程(集團(tuán))有限公司,北京100035)摘要:隨著El前國(guó)內(nèi)燃煤供應(yīng)的日趨緊張,許多電廠實(shí)際運(yùn)行煤質(zhì)與原設(shè)計(jì)煤質(zhì)存在較大偏差,導(dǎo)致煙氣脫硫系統(tǒng)人口SO質(zhì)量濃度大幅度提高,必須對(duì)現(xiàn)有脫硫裝置進(jìn)行增容改造。結(jié)合貴州某電廠脫硫增容改造工程,詳細(xì)論述了改造增容方案,總結(jié)了設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),可為今后脫硫增容改造工程提供參考。關(guān)鍵詞:濕法脫硫;煙氣;增容改造;優(yōu)化設(shè)計(jì)中圖分類號(hào):x701.

2、3文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B文章編號(hào):1674—1951(2012)05—0074—03該電廠實(shí)際運(yùn)行煤質(zhì)與原設(shè)計(jì)煤質(zhì)存在較大偏0引言差,脫硫裝置入口SO質(zhì)量濃度遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值,原脫近年來(lái),由于國(guó)內(nèi)燃煤供應(yīng)日趨緊張,部分電廠硫系統(tǒng)無(wú)法保證出I3SO排放質(zhì)量濃度達(dá)標(biāo),因此,實(shí)際運(yùn)行燃煤與原設(shè)計(jì)煤種存在較大偏差,致使脫必須對(duì)整個(gè)脫硫系統(tǒng)實(shí)施增容改造。硫裝置人口SO質(zhì)量濃度顯著增加,原有脫硫裝置2增容改造的主要設(shè)計(jì)原則不能滿足環(huán)保排放要求。環(huán)境保護(hù)部正在制定更加嚴(yán)格的火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn),電廠的SO:排(1)FGD入口煙氣中sO質(zhì)量濃度為70

3、00mg/m放問題將會(huì)更加突出,因此,許多電廠已經(jīng)開始或準(zhǔn)(標(biāo)干,6%0)時(shí),保證脫硫效率>195%、人口煙氣中備對(duì)原有脫硫裝置進(jìn)行增容改造。sO質(zhì)量濃度為7500mg/m(標(biāo)干,6%02)時(shí),脫硫裝與新建工程相比,脫硫增容改造工程受原有系置能夠安全連續(xù)運(yùn)行。統(tǒng)和場(chǎng)地條件的限制較多,設(shè)計(jì)和建設(shè)難度大,本文(2)改造對(duì)象為1~4機(jī)組脫硫系統(tǒng),在原有結(jié)合貴州某電廠1一4機(jī)組煙氣脫硫增容改造工脫硫裝置的基礎(chǔ)上進(jìn)行增容技術(shù)改造。程,對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程中的技術(shù)方案選擇及優(yōu)化進(jìn)行論述。(3)遵循改造“一步到位”和“達(dá)標(biāo)排放”的原則,進(jìn)行脫硫改造方

4、案的研究和規(guī)劃。1工程概述(4)盡量利用原有設(shè)備,設(shè)備出力不足時(shí)優(yōu)先貴州某電廠裝設(shè)4×300MW亞臨界燃煤機(jī)組,考慮增加部分設(shè)備,如果增加設(shè)備的方案不可行再配套建設(shè)4套脫硫裝置。其中:1,2機(jī)組脫硫裝考慮更換設(shè)備;盡量利用原有建筑物。置于2006年12月投入運(yùn)行并于2007年3月通過(guò)(5)拆除設(shè)備均遵循二次利用的原則。環(huán)保驗(yàn)收;3,4機(jī)組脫硫裝置分別于2007年5月和11月投入運(yùn)行并于2008年3月通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收。3主要增容改造方案4套脫硫裝置均采用石灰石一石膏濕法脫硫3.1SO2吸收系統(tǒng)(FGD)工藝,一爐一塔配置,吸收塔均采

5、用空塔噴(1)漿液循環(huán)泵及噴淋層。1,2機(jī)組每套脫淋結(jié)構(gòu)。原設(shè)計(jì)燃煤中硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.35%,校硫裝置原設(shè)置3臺(tái)漿液循環(huán)泵,采用3層漿液霧化核燃煤中硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.40%,脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)人噴淋方式。改造后,隨著入口煙氣S0質(zhì)量濃度的口SO2的質(zhì)量濃度為3360mg/m(標(biāo)干,6%0),增加,為保證增容后的脫硫效率,系統(tǒng)設(shè)計(jì)液、氣比系統(tǒng)設(shè)計(jì)脫硫效率不小于95%。煙氣系統(tǒng)配有脫相應(yīng)增大,需增加噴淋量。1,2機(jī)組每套吸收塔硫增壓風(fēng)機(jī)、煙氣換熱器(GGH),4套裝置公用系統(tǒng)在原3層噴淋層基礎(chǔ)上,新增2臺(tái)漿液循環(huán)泵及相統(tǒng)一考慮,主要配

6、置有2套濕式石灰石磨煤機(jī)漿液應(yīng)的噴淋層和噴嘴;3,4機(jī)組每套吸收塔在原4制備系統(tǒng)、2套石膏皮帶脫水系統(tǒng)及其他脫硫公用層噴淋層基礎(chǔ)上,增加1臺(tái)漿液循環(huán)泵及相應(yīng)的噴系統(tǒng)。其中:1,2機(jī)組采用美國(guó)MET脫硫技術(shù);淋層和噴嘴。原有的漿液循環(huán)泵及噴淋層和噴嘴均3,4機(jī)組采用德國(guó)比曉夫(Bischof)脫硫技術(shù)。充分利用原有資源。收稿日期:2011—06—16(2)吸收塔本體。將1,2吸收塔原第3層噴第5期孟凡強(qiáng):煙氣脫硫增容改造工程的優(yōu)化設(shè)計(jì)·75·淋層與除霧器之間的吸收塔壁抬高4.0m,用于布滿足增容后的系統(tǒng)需求,但無(wú)設(shè)備備用。新增石

7、灰置新增加的噴淋層,漿池容積經(jīng)核算可滿足改造后石漿液制備系統(tǒng)1套,新增制漿系統(tǒng)制備的漿液通要求,故不做改動(dòng);3,4吸收塔池容積不能滿足過(guò)泵分別補(bǔ)充至原有的2臺(tái)石灰石漿液箱中;同時(shí),改造后要求,需進(jìn)行增容,將漿池整體抬高2.5m,改造原有的石灰石供漿系統(tǒng),增大出力,滿足增容后由于3,4塔原設(shè)計(jì)最下層噴淋主管道底部與入的系統(tǒng)需求。口煙道上部間距較大(約5.5m),因此,直接將新增3.4石膏脫水系統(tǒng)噴淋層安裝于原最下層噴淋層的下部2m(2層噴淋系統(tǒng)原有皮帶脫水機(jī)2臺(tái),此次改造中新增1層主噴淋管的中心線間距)處,吸收塔噴淋區(qū)域的套完整

8、的真空皮帶脫水系統(tǒng)。通過(guò)經(jīng)濟(jì)比較,將原整體尺寸及結(jié)構(gòu)不做改動(dòng)。有脫水車間整體擴(kuò)建1跨,用于布置新的脫水系統(tǒng)。(3)氧化空氣系統(tǒng)。1~4機(jī)組每臺(tái)吸收塔原取消原有2臺(tái)石膏輸送皮帶,石膏通過(guò)落料斗各設(shè)2臺(tái)氧化風(fēng)機(jī),1臺(tái)運(yùn)行1臺(tái)備用。由于氧化直接落人石膏庫(kù),減少了運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的維護(hù)量。風(fēng)

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