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《水沖擊事例及分析》由會員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、1再熱器冷段水沖擊事故的原因分析及防范措施關(guān)鍵詞:再熱器水沖擊防范措施(摘要)闡述了水沖擊事故產(chǎn)生的機(jī)理及其危害性,并著重分析了橫門電廠300MW機(jī)組再熱器冷段發(fā)生水沖擊的原因,同時(shí)提出了相應(yīng)的預(yù)防措施。(關(guān)鍵詞)再熱器冷段;水沖擊;原因分析;防范措施水沖擊事故在發(fā)電廠時(shí)有發(fā)生,I何橫門電廠2臺300MW機(jī)組就曾發(fā)牛過較為嚴(yán)重的水沖擊事故,為了避免類似水沖擊事故發(fā)生,筆者認(rèn)為必須了解水沖擊產(chǎn)生的原因機(jī)理,認(rèn)識它的嚴(yán)重危害性,才能采取相應(yīng)的預(yù)防措施。1水沖擊產(chǎn)牛的機(jī)理水沖擊乂稱水錘,是由于蒸汽或水突然產(chǎn)生的沖擊力,使承載其流動的管道或容器發(fā)生聲響和震動的一種現(xiàn)象。水
2、沖擊是工質(zhì)在管道流動不暢的情況下產(chǎn)生的。電廠中的水沖擊大多是山于蒸汽管道積水或疏水不暢而形成空氣塞、水塞障礙,以致高速蒸汽不能順暢通過,于是蒸汽沖擊這些水塞,從而發(fā)出巨響和強(qiáng)烈的震動,其至造成設(shè)備的嚴(yán)重?fù)p壞。2水沖擊的危害性2.1水沖擊事故實(shí)例及其危害性水沖擊事故是電廠的人敵,輕則引起管道的強(qiáng)烈震動,重則破壞管道的支常架,拉裂管道彎頭焊接口,若水沖擊事故發(fā)生在汽輪機(jī)內(nèi)部,其造成的危害將更大:損傷汽輪機(jī)葉片,冷水沖擊熱態(tài)汽輪機(jī)會使汽缸、大軸產(chǎn)生巨大的熱應(yīng)力,直接導(dǎo)致汽缸和轉(zhuǎn)子發(fā)生變形、彎曲,出現(xiàn)或擴(kuò)展裂紋,嚴(yán)重?fù)p害汽輪機(jī),甚至導(dǎo)致整臺機(jī)組報(bào)廢。女山1969年,美國西
3、屋公司生產(chǎn)的機(jī)組有7臺汽輪機(jī)發(fā)生12次水沖擊事故,6次造成嚴(yán)重?fù)p壞,需整體返修;1991年,我廠6號機(jī)再熱器進(jìn)口處發(fā)生水沖擊事故,支吊架損壞,再熱器進(jìn)口管與進(jìn)口聯(lián)箱焊接處完全斷裂,停機(jī)搶修一周;,我廠5號機(jī)人修后,首次啟動,因再熱器冷段積水未疏盡,開啟205閥送汽暖管過程屮,當(dāng)高旁開度由10開大到15時(shí),再熱器冷段發(fā)生劇烈的水沖擊,導(dǎo)致高壓缸A側(cè)排汽管某焊口斷裂,再熱器冷段管道部分支吊架拉斷,承吊鋼梁變形,停機(jī)搶修一周。2.2我廠發(fā)生的水沖擊事故特點(diǎn)水沖擊事故的相同點(diǎn)是:(1)都是發(fā)牛在啟動或重新啟動過程中;(2)都是發(fā)生在再熱器冷段;(3)都是發(fā)牛在300MW機(jī)
4、組;(4)都造成再熱器管道支吊架不同程度的損傷,管道焊接處裂斷。水沖擊事故的不同點(diǎn)是:5號機(jī)水沖擊點(diǎn)發(fā)生在再熱器冷段靠近高壓缸排汽口處,而6號機(jī)水沖擊點(diǎn)發(fā)生在低溫再熱器進(jìn)口聯(lián)箱附近。3300MW直流爐再熱器冷段發(fā)生水沖擊的成因分析2.1積水源根據(jù)?前面所述,蒸汽管道發(fā)生水沖擊的前提條件是管道形成水塞——積水,那么積水乂來口何處?(1)積水來白再熱器的事故噴水;(2)積水來自過熱器減溫水,積于主蒸汽管道經(jīng)高芳減壓閥肩積于再熱器冷段;(3)主再熱器蒸汽管道在暖管過程中,暖管不充分,操作過快,大量蒸汽遇冷凝結(jié)成水積于管道屮;(4)高壓旁路減溫水門關(guān)不嚴(yán)或誤開;(5)鍋爐
5、200或201等閥門關(guān)不嚴(yán),爐水經(jīng)這些閥門泄漏到主蒸汽管。2.2積水原因蒸汽管道形成水塞的另一原因是疏水不暢,疏水不暢的因素有:(1)疏水管道堵塞或疏水閥故障(如閥芯脫落);(2)疏水口安裝過高,未安裝在管道的最低點(diǎn);(3)疏水管徑過?。唬?)疏水閥前后壓差過??;(5)疏水管出II與其他高壓疏水管連接時(shí)高壓疏水倒灌至低壓疏水管。3.35號機(jī)再熱器冷段水沖擊事故的原因分析,5號機(jī)發(fā)生的水沖擊事故的可能因素冇:3.1(1)、3.1(2)、3.1(3)、3.1(4)、3.1(5)、3.2(1)、3.2(3)o因水沖擊發(fā)生在開啟高旁之時(shí),說明水沖擊事故與操作不無關(guān)系,有關(guān)
6、記錄顯示,操作符介3.1(3)的情況。再者,事故后發(fā)現(xiàn)再熱器冷段疏水袋疏水電磁閥燒壞了,所以3.2(1)也是這起水沖擊事故的主要原因另外,再熱器冷段疏水袋水位調(diào)節(jié)閥一般投口動運(yùn)行方式,只有當(dāng)疏水袋水位高時(shí)才口動打開疏水電磁閥,這對啟動初期的疏水狀況極為不利。再者,該疏水袋的旁路管過細(xì)(外徑約28mm),大大小于該處的防腐管徑(外徑約62mm),而且疏水袋的旁路門在關(guān)閉狀態(tài)。于是在啟動初期快速開大一級旁路時(shí),高壓飽和蒸汽夾帶著凝結(jié)水沖至再熱器冷段,因疏水不通致疏水袋水位快速升高,形成水塞,于是就發(fā)牛了水沖擊事故。4再熱器冷段水沖擊事故的預(yù)防措施3.1從設(shè)計(jì)安裝方面預(yù)
7、防水沖擊止是山于水沖擊事故是電廠的常見事故,且它的危害性比較大,故而國內(nèi)外的專家都十分重視水沖擊事故,特別是對預(yù)防汽輪機(jī)水沖擊尤為重視。美國西屋公司為此對設(shè)計(jì)安裝、運(yùn)行維護(hù)等方面作了十分詳細(xì)的指導(dǎo)性建議,我國有關(guān)調(diào)試和設(shè)計(jì)安裝部門也為此結(jié)介國產(chǎn)機(jī)組作了若干規(guī)定。1975年“中間再熱機(jī)組技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流會”汽輪機(jī)專業(yè)小組就曾提出了以下建議:(1)接到疏水聯(lián)箱和疏水膨脹箱的疏水管應(yīng)按壓力等級分開,聯(lián)箱上壓力髙的管段應(yīng)放在最外側(cè);(2)疏水管應(yīng)有足夠的通流曲積,而再熱器系統(tǒng)設(shè)備龐大,壓力較低,為此,其冷、熱段的疏水管徑尤應(yīng)大些;(3)毓水聯(lián)箱利疏水膨脹箱應(yīng)有足夠的容積利排泄
8、能力;(4