協(xié)莊選煤廠實現(xiàn)煤泥水截粗的實踐.pdf

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1、第2期煤質(zhì)技術(shù)2010年3月協(xié)莊選煤廠實現(xiàn)煤泥水截粗的實踐郎秀勇,楊波,趙剛,孫曉霞(山東祥秦潔凈煤有限公司協(xié)莊選煤廠,山東新泰271221)摘要:介紹了協(xié)莊選煤廠采用水介質(zhì)旋流器與高頻篩回收煤泥水系統(tǒng)中的粗煤泥,并根據(jù)產(chǎn)品灰分指標(biāo)將其摻入中煤中,提高了中煤的產(chǎn)率和質(zhì)量,同時相應(yīng)地減少了煤泥量,提高了經(jīng)濟效益,并為洗水閉路循環(huán)和選煤廠的穩(wěn)定均衡生產(chǎn)提供了可靠保證。關(guān)鍵詞:煤泥水;截粗;實踐中圖分類號:.TD946.2文獻標(biāo)識碼:B文章編號:1007—7677(2010)02—0071-02Dis

2、cussiononpracticeofrecoveringcoarseslimeinXiezhuangCoalPreparationPlantIANGXiu—yong,YANGBo,ZHAOGang,SUNXiao—xia(XiezhuangCoalPreparationPlant,XiangtaiCleanCoalCorporationLtd,Xintai27l221,China)Abstract:SituationofXiezhuangCoalPreparationPlantusingwat

3、ermediumhydrocycloneandhigh—frequencyscreentorecovercoarseslimeofslimewatersystemwasintroducedinthispaper.Coarseslimewasincorporatedintomiddlingsaccordingtoashindex.whichwouldenhanceproductyieldandqualityofrniddlings,reduceslimesbyproductamountandimp

4、roveeconomicbenefit.Reliableguaranteewasprovidedforwashingwaterclosedcircuitandstablebalancedproductionofcoalpreparationplant.Keywords:slimewater;recoveringcoarseslime:practice分超標(biāo)等現(xiàn)象。0前言(3)煤泥灰分偏低,平均灰分只有33%左右,選煤廠煤泥水是選煤過程中產(chǎn)生的煤與水的混因而損失部分低灰煤。合物,是洗選工藝的基本環(huán)

5、節(jié),共包括3部分:一2現(xiàn)狀分析是粗顆粒回收,二是煤泥水濃縮,三是細(xì)煤泥回收。三者之間互相影響,粗顆?;厥招Ч苯佑绊懺搹S的浮選入料粒度組成試驗見表1。著后兩工藝環(huán)節(jié)。煤泥水本身是粗分散體系的懸浮表1浮選入料小篩分試驗液,固體物粒度越小,分散度越大,就越接近膠體的性質(zhì)。懸浮液的黏度隨粒度的減小而增大,黏滯阻力隨之增大。在此條件下,細(xì)粒不僅自身難以沉降,而且由于細(xì)粒形成的懸浮液黏度大,還阻礙了較粗顆粒的沉降。1存在的問題協(xié)莊選煤廠自重介選改造完成后,煤泥水處理工藝是直接浮選一尾煤濃縮一壓濾回收煤泥。

6、浮選入料來自4個部分:分級旋流器溢流、RC旋流器溢流、RC弧形篩篩下水、螺精旋流器溢流,沒經(jīng)任何作業(yè)環(huán)節(jié)就直接進入浮選,任何一路出現(xiàn)問題都會導(dǎo)致浮選入料超限,主要表現(xiàn)在:從表1看出,大于0.5mm物料占21.5%。因(1)浮選精煤灰分偏高,在12.5%以上,不常規(guī)浮選機只適宜小于0.5mm級煤泥的分選,對能滿足最終精煤指標(biāo)要求。大于0.5mm粗顆粒煤分選效果較差,甚至不起作(2)浮選系統(tǒng)操作難度大,經(jīng)常出現(xiàn)跑粗、灰用。進入浮選尾礦,由壓濾機回收,一方面會增加71第2期煤質(zhì)技術(shù)2010年3月壓濾系

7、統(tǒng)負(fù)荷,因壓濾機為間斷生產(chǎn),單位面積處表2溢流、底溢小篩分試驗理量較低,為滿足生產(chǎn)要求,必須再投入新設(shè)備增加處理量,將導(dǎo)致增加基建投資和營運費,顯然不是最佳方案。如果將小于0.5mm的細(xì)煤泥由壓濾機把關(guān)處理,而大于0.5mm的粗顆粒煤泥由其他設(shè)備處理,則整個系統(tǒng)的投資將會大幅度降低;另外,粗顆粒會造成壓濾機刺料,但其灰分較低,造成煤泥灰分偏低,損失在尾煤中作為煤泥銷售,既浪費資源,又影響經(jīng)濟效益。3改進后工藝流程針對上述問題,經(jīng)研究決定,增加截粗工藝,采用“水介質(zhì)旋流器組一高頻篩”回收粗煤泥。因

8、表3高頻篩篩上物料小篩分試驗水介質(zhì)旋流器入料有一定壓力要求,須用泵給入,并配備一個緩沖池,原跳汰系統(tǒng)的撈坑自重介工藝改造后,已不再使用,可作緩沖池,浮選入料桶物料先經(jīng)緩沖池,池下安裝1臺渣漿泵,打入水介質(zhì)旋流器,經(jīng)分級濃縮后其底流用高頻篩回收,高頻篩網(wǎng)目為0.18mm,回收煤泥中大于0.18mm顆粒的低灰粗煤泥,摻入中煤中。溢流進浮選。且該廠有3臺閑置的高頻篩,重修后完全可用,既節(jié)約了技改投資,又完善了工藝。改造后的具體工藝流程如圖1所示。浮選入料桶I緩沖l池5結(jié)語機協(xié)莊選煤廠針對存在的問題,結(jié)

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