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1、提高機(jī)床總裝效率的措施寶雞機(jī)床集團(tuán)有限公司(陜西721013)何穩(wěn)利吳高位時(shí)江波我公司是專業(yè)生產(chǎn)機(jī)床的企業(yè),在機(jī)床的設(shè)計(jì)及工(續(xù))藝方面都已非常成熟。最近幾年,隨著市場(chǎng)對(duì)機(jī)床工具序刮研前上母主軸箱總裝完床頭中心高完成總時(shí)問(wèn)行業(yè)需求的提高,我企業(yè)的機(jī)床產(chǎn)量也在不斷增加,對(duì)號(hào)精度/mm上母精度/mm變化量/mm/mln9+0.O30.0O一0.2O80機(jī)床的總裝效率就提出了更高的要求。為了提高機(jī)床總l0+0.O5O.0O—O.3O120裝效率的同時(shí)又能更好地保證裝配質(zhì)量,我們對(duì)影響機(jī)ll+0.045O.0O一0.20l25床總裝效率幾種因素進(jìn)
2、行了總結(jié)和分析,并提出一些切12+0.005—0.005—0.0570實(shí)可行的措施,經(jīng)過(guò)實(shí)踐證明是有效和可行的。下面就從表1我們可以看出,主軸箱上母精度在0~提高機(jī)床總裝效率的措施做一總結(jié),以供同行參考。0.03mm時(shí),完成的總時(shí)間不會(huì)超過(guò)90rain;主軸箱上母1.確保進(jìn)入總裝的部件和零件的加工質(zhì)量,減精度在0.03~0.05mm時(shí),完成的總時(shí)間達(dá)到135rain。少總裝修磨時(shí)間可見(jiàn)當(dāng)主軸箱上母精度由0—0.03ram提高到0.03—提高產(chǎn)品的加工質(zhì)量是提高機(jī)床總裝效率的保障,0.05ram時(shí),床身與主軸箱結(jié)合面的刮研效率可以提高尤其是
3、機(jī)床滑動(dòng)結(jié)合面、固定結(jié)合面的平行度、平面50%。度、表面粗糙度。這些結(jié)合面有床身與主軸箱結(jié)合面、2.嚴(yán)格控制部件裝配工藝要求,減少總裝調(diào)整床鞍燕尾面與中滑板燕尾結(jié)合面、尾座底板與尾座體結(jié)時(shí)間合面、尾座底板與床身結(jié)合面等。我們對(duì)床身與主軸箱部件裝配質(zhì)量的提高能夠有效提升整機(jī)性能,例如結(jié)合面精度和完成裝配所用時(shí)間進(jìn)行了記錄,其數(shù)據(jù)及主軸箱的溫升變化、溜板箱閘瓦精度、走刀箱的絲杠精結(jié)果具體如表1所示。度、刀架的重復(fù)定位精度、尾座的套簡(jiǎn)精度等。我們對(duì)表1床頭箱的溫升變化和床頭箱上母精度進(jìn)行了測(cè)量,測(cè)量序刮研前上母主軸箱總裝完床頭中心高完成總時(shí)間數(shù)
4、據(jù)及結(jié)果具體如表2所示。號(hào)精度/mm上母精度/mm變化量/1111表21+O.O30.O0—0.1890冷檢熱檢20.00—0.005—0.0550序溫度變化量床頭上母等高精度床頭上母等高精度3+0.O2一O.【x】5—0.1280號(hào)/4+0.04O.00一O.201】O精度/ram精度/mm/mm5+O.O50.0o一0.34l30l35+0.oo5+0.23+0.O18+O.382370.Ooo+0.23+O.O2+O.O36+0.04O.oo—O,2O1OO336O.0o0+O.23+0.0l8+0.0357+O.050.00一O.
5、30l35432+O.005+0.23+0.015+0.048+O.O】一0.003一O.o360533+O.oo5+O.23+O.O15+0.04該工裝結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易制作,使用方便。三種工裝分用的工裝。但筆者在此明確指出,工裝使用過(guò)程中,由別適用不同長(zhǎng)度的工件,定位精度大約在0.1rnm,能滿于工裝要從主軸尾端伸出,工作中一定要有防護(hù)圍欄,足一般工件的加工需要。多年的實(shí)踐證明,對(duì)于提高批以防傷人。MW量加工軸類工件的工效十分明顯,是實(shí)際生產(chǎn)中非常實(shí)(收稿日期:20100629)爭(zhēng)曷工~jn-r2010年第,9期WWW.metalworki
6、ng195o.com從表2我們可以看到,主軸箱溫度變化量在30~進(jìn)行細(xì)化,35~C時(shí),刮床頭時(shí)精度+0.005mm,對(duì)等高時(shí)精度+將對(duì)等高工序細(xì)化為刮主軸箱、對(duì)等高、裝尾座三0.23mm;主軸箱溫度變化量在35~40%時(shí),刮床頭時(shí)個(gè)工序,增強(qiáng)操作工的專業(yè)技能,明顯提高單位作業(yè)效精度+0.000,對(duì)等高時(shí)精度+0.23mm;這樣可以有效率,增強(qiáng)了產(chǎn)品的裝配質(zhì)量??刂茩C(jī)床冷檢到熱檢時(shí)的精度變化量,減少二次精度的對(duì)主軸箱、電氣裝配進(jìn)行了流水化作業(yè),進(jìn)行這種修復(fù)時(shí)間。生產(chǎn)線后,我們發(fā)現(xiàn)有以下幾個(gè)方面的優(yōu)點(diǎn),如領(lǐng)料計(jì)3.有效掌握總裝各工序的幾何精度
7、,減少整機(jī)劃更加明確,減少原材料的浪費(fèi)和流失、員工實(shí)行競(jìng)聘交檢時(shí)的返修率上崗,更好地發(fā)揮了員工的積極性和主動(dòng)性、機(jī)械化水部裝完成的部件在總裝進(jìn)行總裝時(shí),在這過(guò)程中有平得以提高,將工序提前作業(yè),能更好地提高裝配效率許多制造驗(yàn)收的機(jī)床精度要求,如何控制這些相互之問(wèn)等。我們將電氣裝配在流水作業(yè)前后的效率做了對(duì)比,的關(guān)系,控制到多少,這是操作工人非常想知道的,也具體如表4所示。是我們專業(yè)技術(shù)人員非常關(guān)注的。臥式車床精度檢驗(yàn)中表4的G7、G11、G13,這三項(xiàng)精度在機(jī)床冷檢和熱檢時(shí)有電氣流水作業(yè)前電氣流水作業(yè)后明顯的變化量,我們對(duì)此三項(xiàng)精度反復(fù)進(jìn)行
8、測(cè)量和驗(yàn)工序人數(shù)任務(wù)完成量工序人數(shù)任務(wù)完成量證。領(lǐng)料、放線3每人每天15件G7為主軸軸線對(duì)溜板縱向移動(dòng)的平面度,G11為主每人每天配盤(pán)1O日U串裝2每人每天20件軸和尾座兩頂尖的等高度,此兩項(xiàng)