硫磺回收裝置尾氣鼓風(fēng)機軸封泄漏分析及對策

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1、遂2010年第2期僮維一b~汨~.剛一e:一要沁鷦㈣~k=叩g墓二.一至a.~o~wyv硫磺回收裝置nc尾氣鼓風(fēng)機軸封泄漏分析及對策-鴦柵.喜白永成/中國石油烏魯木齊石化分公司一一.一一摘要:介紹了10kfa硫磺回收裝置開工試車期風(fēng)機的作用是向尾氣焚燒爐(F一20一1)供風(fēng).,但裝.問,尾氣鼓風(fēng)機在建立尾氣氮氣循環(huán)升溫過程置開工期問,加氫反應(yīng)器需預(yù)硫化,且停工需鈍中,出現(xiàn)了軸封泄漏,經(jīng)改進增加充氮設(shè)施和二化處理,因此其中一臺風(fēng)機(K一201/A)就必須具次密封后,達到了工藝運行要求。備建立尾氣氮氣循環(huán)工況,目的是冷卻E一201,避免E一201管束過熱損壞,同時對R一201加氫

2、關(guān)鍵詞:離心式鼓風(fēng)機;硫磺回收;軸封反應(yīng)器氮氣循環(huán)置換、升溫,建立預(yù)硫化流程,裝中圖分類號:TH442;TH133.3文獻標(biāo)識碼:B置停工期間防止催化劑遇氧過熱而失去活性。其文章編號:1006—8155(2010)02—0076—03尾氣循環(huán)工藝流程圖見圖1,粗實線為流程。AnalysisandCountermeasuresforShaftSealingLeakageofTailGasBlowersinSulfur—recOVeringUnitK一2圖1尾氣循環(huán)工藝流程圖2故障分析1概述2.1風(fēng)機運行存在問題我廠lOkda硫磺回收裝置由常規(guī)Claus制裝置在建立尾氣系統(tǒng)氮氣循

3、環(huán)時,系統(tǒng)氧硫、尾氣處理SSR、硫磺成型3個部分組成,其含量一直超標(biāo)無法達到≤0.5%,開啟風(fēng)機中尾氣處理采用加氫還原吸收工藝,是將硫回K一201/A進行氮氣循環(huán)時,循環(huán)氣中氧含量均收尾氣中的元素S、SO、COS和cs等,在低氫無法滿足生產(chǎn)工藝要求,即≤0.5%,且循環(huán)系統(tǒng)分壓和催化劑作用下,還原和水解成HS,再用壓力逐漸降低。分析原因如下:醇胺溶液吸收后,送至尾氣爐(F一201)焚燒,以尾氣風(fēng)機系4級單面進氣離心式鼓風(fēng)機,實現(xiàn)環(huán)保達標(biāo)排放。日常運行狀態(tài)下的尾氣鼓其設(shè)計參數(shù):規(guī)格型號D20一1.2,進氣量為收稿日期:2009—06—20烏魯木齊830019—76一20m3/m

4、in,進口壓力為O.098MPa,進口溫度為修正約為2.0,即泄漏量修正系數(shù)為20~C,出口壓力為0.115MPa,電機功率為30kW,Olstep~額定電流為55.4A,轉(zhuǎn)速為2950dmin。尾氣風(fēng)機OLl-Or.2=(O.67~0.73)一=0.7×2.0=1.4,前、后端軸O~step軸封結(jié)構(gòu)圖見圖2。封處直徑D均為90mm,即0.09m,因此泄漏狹縫截面積為fl=f2='rrDss=rr×0.09×0.0003=8.478×10m則大氣向風(fēng)機前端進口的質(zhì)量漏入量為z一,Il勰I~lgt)Gl=c—lf,、/==1.4×8.478×10×1.29×8.231.26×1

5、0kg/s圖2尾氣鼓風(fēng)機軸封結(jié)構(gòu)圖即容積泄漏量為G1.26x10-3x360031:———————2.2風(fēng)機泄漏量的計算qvl=一1一.52m3/h前、后端軸封為7個平滑形梳齒數(shù),即ZI=則風(fēng)機出口向大氣的質(zhì)量泄漏量為z2=7;風(fēng)機前、后端設(shè)計壓差即可計算出來,前端內(nèi)部進口0.098MPa,后端內(nèi)部出口0.115MPa,G2=a—f2、/=:1.4×8.478×外部大氣按0.101MPa計算,即前端ap一0.00310-5×1.25×18.072.68×10-3kg/sMPa(即大氣向風(fēng)機內(nèi)部泄漏),后端△p2=0.014即容積泄漏量為MPa(風(fēng)機內(nèi)腔介質(zhì)向外部泄漏),按空氣

6、平均魚:7qv2=一]~.√72zmm密度P。=1.29k~m3,氮氣平均密度p.a(chǎn)=1.25k~m計算,根據(jù)不可壓縮流體的伯努力方程可得到由于q~2>q即泄漏量大于泄入量,因此,在經(jīng)過每級梳齒的氣體流速C為循環(huán)過程中,循環(huán)系統(tǒng)壓力逐漸降低,而由于空氣的泄入,無法確保循環(huán)氣中的氧含量低于c/zlp=Yml、/黠23rrds0.5%、/=、/18.07rids3改進措施氣封梳齒齒距均為2ram,間隙s均為0.3ram,3.1軸封改進措施即0.0003m,即S=0.15。查z、、的平滑形經(jīng)過對尾氣風(fēng)機前、后端迷宮密封第6節(jié)dOlst~p處(即最后一級梳齒處)增設(shè)氮氣密封,氮氣充密

7、封泄漏修正系數(shù)用試驗曲線ll1,見圖3。壓至0.15MPa,同時再對進口端增加了緊固螺釘固定的聚四氟密封蓋,與軸端接觸部位為5個平滑槽梳齒密封,其間隙為0.2ram,槽寬和槽深均為3ram,而氮氣平均密度按p=1.25k~m計算,尾氣風(fēng)機二次密封結(jié)構(gòu)圖見圖4。圖3平滑形密封泄漏修正系數(shù)用試驗曲線圖4尾氣鼓風(fēng)機二次密封結(jié)構(gòu)圖一77—曼魯麗使援用維3.2改進后泄漏量的計算原軸封處軸徑D,2=90mm。聚四氟梳齒數(shù)為5個,即z1=5;氮氣充壓為泄漏狹縫的截面積為0.15MPa,外部大氣0.101MPa,軸封進

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