硫磺回收裝置尾氣焚燒爐熄火原因分析及對策

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1、硫磺回收焚燒爐F-301熄火原因分析及對策張健阿不地外力郝東來(中油股份獨山子石化分公司煉油廠硫磺車間)摘要:獨山子石化硫磺回收裝置自06年6月擴能改造后,尾氣焚燒爐F-301生產(chǎn)運行中頻繁出現(xiàn)熄火現(xiàn)象,對裝置平穩(wěn)運行和裝置安全生產(chǎn)影響很大。為此,車間通過多方面查找原因,進行分析并實施對策,解決了焚燒爐頻繁熄火的問題。關(guān)鍵詞;硫磺回收焚燒爐熄火1前言獨山子石化硫磺裝置生產(chǎn)規(guī)模為處理煉廠干氣10萬噸/年,生產(chǎn)硫磺3000噸/年。制硫單元采用部分燃燒法,二級高溫摻合,二級催化轉(zhuǎn)化的Claus制硫工藝,尾氣處理單元采用RAR工藝,通過催化加氫和胺溶劑吸收使硫磺尾氣達

2、標排放。屬于石油煉化環(huán)保型裝置。硫磺回收裝置2006年6月擴能改造完成,硫磺產(chǎn)能從3000噸/年增加到4000噸/年,經(jīng)濟效益和環(huán)保效益均得到很大提升。在運行過程中尾氣焚燒爐F-301頻繁出現(xiàn)熄火現(xiàn)象,對裝置平穩(wěn)運行和裝置安全生產(chǎn)影響很大。車間通過多方面查找原因,進行分析并制定相應對策,消除了尾氣焚燒爐熄火對裝置產(chǎn)生的影響。自從07年8月開始實施對策后,至今未出現(xiàn)一次F-301熄火現(xiàn)象。2尾氣焚燒爐運行情況及熄火危害2006年3月至2007年3月期間,尾氣焚燒爐F-301熄火次數(shù)為15次,熄火率達1.25次/月。F-301熄火直接造成尾氣加氫單元停工,同時留下

3、不安全隱患,影響裝置長周期運行:熄火后尾氣改進焚燒爐燃燒造成排放不合格使得廠區(qū)大面積環(huán)境污染,嚴重時造成裝置停工;系統(tǒng)瓦斯帶硫相關(guān)設(shè)備的腐蝕加重,影響全廠安穩(wěn)長運行;當F-301熄火時爐前爐膛溫度下降至400℃以下,爐火完全熄滅,尾氣及瓦斯通過煙囪排出,大量可燃氣體及未完全燃燒的硫化氫氣體直接排放大氣,造成嚴重的環(huán)境污染和安全隱患;酸性氣進事故爐、降C-102溫度、干氣改出裝置、重新點爐、升溫等一系列工藝調(diào)節(jié)至恢復生產(chǎn)需要6~8小時;F-301熄火,還會造成裝置能耗上升,裝置操作波動,煙氣不能達標排放,硫磺產(chǎn)量下降。硫磺裝置原則流程見圖1。圖1:硫磺裝置原則流

4、程圖3F301熄火原因分析3.1配風因素裝置設(shè)計為制硫爐F-201與尾氣焚燒爐F-301共用風機J-201供風,因而當F-201配風波動過大必然影響F-301供風平穩(wěn),造成F-301缺氧熄火;另外,制硫系統(tǒng)配風波動大時,會造成進入尾氣焚燒爐的尾氣中可燃組分大幅變化,當F-301供風不足或配風比不當時極易造成超溫或熄火,可從圖2的DCS實時數(shù)據(jù)中得到驗證。圖2:熄火前進尾氣焚燒爐配風量和燃料氣量實時數(shù)據(jù)(帶圈處為熄火點)從每次熄火時的數(shù)據(jù)來看,F(xiàn)-301的進風量是造成爐子熄火的主要因素?;瘜W表達式為(燃料氣按照純甲烷計算):燃料氣燃燒:CH4+2O2→2H2O+

5、CO2+Q即:1Nm3燃料氣需2Nm3純氧氣,按照空氣中氧氣含量約20%計算,1m3瓦斯燃燒,最少需要空氣8m3,為保證去F-301的加氫尾氣正常燃燒,防止F-301發(fā)生窒息熄火,所以,必須保證燃料氣/空氣≥1:8,車間通過操作摸索,確定F-301燃料氣配風原則:燃料氣/空氣=1:10~15以上,裝置運行平穩(wěn)時F-301消耗瓦斯平均量為25m3/h,根據(jù)配風計算公式,F(xiàn)-301理論入爐風量約250~300m3/h。3.2控制系統(tǒng)因素合理對制硫爐F-201進行配風,可以有效的提高硫磺的轉(zhuǎn)化率,配風通過空氣鼓風機(J-201)兩路控制閥(AIC-200和FIC-2

6、06)進行控制,F(xiàn)IC-206為主調(diào)節(jié),通過酸性氣量和酸性氣濃度串級控制進行調(diào)節(jié),其中酸性氣濃度是根據(jù)化驗分析手動輸入,AIC-200為微調(diào),輸入信號是尾氣捕集器(V-209)出口尾氣中H2S和SO2含量的比值,將比值盡量控制在1~3左右,有利于裝置的平穩(wěn)生產(chǎn)和硫化氫轉(zhuǎn)化率的提高。硫磺回收裝置的關(guān)鍵操作就是配風,配風是否合適對操作影響較大,合適的配風,會提高裝置的硫轉(zhuǎn)化率,保證裝置的正常生產(chǎn),不合適的配風,會造成硫轉(zhuǎn)化率下降:酸性氣生產(chǎn)硫磺的反應是1/3的H2S與空氣中的O2反應生成SO2,剩下2/3的H2S與SO2反應生成硫磺,化學表達式為:H2S+3/2O

7、2→H2O+SO2+Q2H2S+SO2→2H2O+3S+Q圖3:硫磺單元工藝原則圖如果制硫爐配風過大,反應剩余的SO2過量,使得硫轉(zhuǎn)化率下降,尾氣加氫反應器R-301的溫升會升高,嚴重時會造成,急冷水過濾器壓差升高,尾氣急冷塔C-301堵,致使C-301/302切出系統(tǒng),制硫系統(tǒng)壓力升高,最終導致F-201無法配風;如果配風量過小,反應剩余的H2S過量,使得硫轉(zhuǎn)化率下降,R-301將無溫升或溫升很小,尾氣吸收C-302吸收負荷升高,C-302富液硫化氫濃度升高,嚴重時會使硫化氫帶入尾氣焚燒爐中,導致煙氣不達標排放,同時引起溶劑再生塔C-102的負荷增高,貧液質(zhì)

8、量不好,導致凈化干氣不合格和其他用戶的

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