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1、煤炭加工與綜合利用No.3,2013COALPROCESSING&C0MPREHENSIVEUTILIZATION7大武口選煤廠金能分廠粗煤泥深度洗選工藝探討趙煒,劉朋,吳金保,高巖(神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)大武口選煤廠,寧夏石嘴山753000)摘要:闡述了大武口選煤廠金能分廠采用TBS干擾床分選機(jī)分選粗煤泥工藝存在的問題,提出了采用螺旋分選機(jī)對(duì)干擾床分選機(jī)尾礦進(jìn)行再選、再選精煤采用磨礦解離后通過浮選回收的分選工藝,應(yīng)用該工藝深度解離回收粗煤泥中的焦煤資源,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。關(guān)鍵詞:選煤廠;煉焦煤;粗煤泥;TBS分選機(jī);磨礦;效益中圖分類號(hào):TD946.4文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼
2、:A文章編號(hào):1005-8397(2013)03-0007-03我國煤炭資源豐富,種類齊全,但煉焦煤資2金能分廠粗煤泥分選工藝存在的問題源所占比例較少。據(jù)統(tǒng)計(jì),2009年我國已查明煤金能分廠粗煤泥分選工藝流程如圖1所示。炭資源保有儲(chǔ)量13097億t,其中煉焦煤287150—0mm粒級(jí)原煤經(jīng)1.0mm脫泥篩脫泥后,5O億t,占22%,主要分布在山西、安徽、山東、~1.0mm粒級(jí)采用三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,貴州、黑龍江、河北等省。在查明的煉焦煤保有小于1.0mm粒級(jí)煤泥經(jīng)水力分級(jí)旋流器分級(jí)后,儲(chǔ)量中,氣煤占47%,肥煤、焦煤、瘦煤分別占1.0~0.2mm粒級(jí)粗煤泥采
3、用TBS干擾床分選機(jī)14%、24%、15%,屬特殊稀缺煤種,因此,合分選,小于0.2mm粒級(jí)細(xì)煤泥采用浮選機(jī)回收。理利用煉焦煤資源極為重要。粗煤泥1金能分廠洗選工藝概況大武口選煤廠金能分廠人選煤種以1/3焦煤為主,人洗能力400萬t/a,采用預(yù)先脫泥三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器主選,粗煤泥TBS分選,細(xì)煤泥直接浮選,尾煤濃縮壓濾回收的聯(lián)合洗選工藝。對(duì)于脫泥人洗的重介質(zhì)分選工藝來說,大型重介質(zhì)旋流器的有效分選粒度在1mm以上。浮圖1粗煤泥分選工藝流程示意選工藝的有效分選粒度集中在小于0.2mm粒級(jí)金能分廠的粗煤泥及TBS分選產(chǎn)品小篩分試的細(xì)煤泥。介于重介質(zhì)有效分選下限和浮選
4、有效驗(yàn)結(jié)果見表1。TBS尾礦浮沉試驗(yàn)結(jié)果見表2。分選上限之間的0.2—1mm粒級(jí)的粗煤泥,則沒TBS干擾床分選機(jī)是一種利用上升水流使物有特別可靠的分選辦法,尤其對(duì)難選粗粒煤泥的料流態(tài)化,通過物料在分選槽內(nèi)的干擾沉降,實(shí)分選,成為選煤廠提高分選效率、保證產(chǎn)品質(zhì)現(xiàn)物料按密度分選的重選設(shè)備。通過礦粒干擾沉量、提高經(jīng)濟(jì)效益的瓶頸問題?。降曲線可知,隨著粒度的變化,干擾沉降末速急劇變化,粒度對(duì)分選的影響極為突出,人料粒度收稿日期:2013-01-26范圍較寬時(shí),低密度的粗顆粒極易跑到高密度的作者簡介:趙煒(1982一),男,山西交城人,2006年畢底流中去,造成精煤損失l
5、2_3J。業(yè)于華北科技學(xué)院礦物加工工程專業(yè),工學(xué)學(xué)士,神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司大武口選煤廠生產(chǎn)技術(shù)科副科長,助理工程從表1可以看出,TBS對(duì)大于0.90mm、師,電話:0952—2421539。0.90—0.45mm以及小于0.125mm粒級(jí)的可燃8煤炭加工與綜合利用2013年第3期體回收率較低。大于0.9mm粒級(jí)可燃體回收率含量最高的0.3~0.45mm粒級(jí)物料分選效果一僅為10.1%。小于0.125mm粒級(jí)物料是水力分般,對(duì)0.125~0.3mm粒級(jí)物料分選效果較好,級(jí)旋流器錯(cuò)配物,含量約3.16%。TBS對(duì)人料中可燃體回收率均在60%以上。表1TBS分
6、選煤泥小篩分試驗(yàn)表2TBS分選尾礦小浮沉試驗(yàn)結(jié)果mm,但目前水力分級(jí)旋流器底流錯(cuò)配物產(chǎn)率無法精確控制;而從金能分廠現(xiàn)有工藝來看,也無法對(duì)0.3~1mm粒級(jí)物料進(jìn)行有效分選。所以,可考慮通過增加合適的分選設(shè)備對(duì)TBS分選尾礦進(jìn)行再選的方式,進(jìn)一步回收尾礦中的可燃體,以達(dá)到最大化回收焦煤資源的目的J。3.2TBS分選尾礦再選工藝試驗(yàn)在密度為1.80g/cm的密度液中對(duì)TBS分選尾礦進(jìn)行浮沉試驗(yàn),結(jié)果表明,TBS分選尾礦中大于1.80g/cm密度級(jí)產(chǎn)率為27.62%,灰分已達(dá)到69.30%,再選意義不大;試驗(yàn)煤樣中小于1.80g/cm密度級(jí)產(chǎn)率為72.38%,灰分僅為
7、從表2可以看出,小于1.50g/em密度級(jí)累27.12%,若進(jìn)行磨礦一浮選分步釋放試驗(yàn),試計(jì)產(chǎn)率41.19%,灰分僅為15.91%,說明有大驗(yàn)結(jié)果見表3。量可燃體未被有效回收,存在一定程度的“跑表3TBS分選尾礦/J~-3:1.8Og/cm密度級(jí)物料煤”現(xiàn)象。磨礦一浮選分步釋放試驗(yàn)結(jié)果由此可見,由于金能分廠TBS人料粒度范圍較大,因此,對(duì)粗煤泥分選效果造成了影響,為解決粗煤泥分選環(huán)節(jié)存在的問題,需對(duì)粗煤泥分選工藝進(jìn)行優(yōu)化改造。3技術(shù)改造方案3.1粗煤泥分選工藝設(shè)計(jì)金能分廠TBS分選尾礦灰分約為38%,目前只能摻人中煤作為燃料銷售,尾礦中大量可燃體從表3可以看出,
8、對(duì)小于1.80g/cm密