丙苯塔存在的問題分析與對(duì)策.pdf

丙苯塔存在的問題分析與對(duì)策.pdf

ID:54596994

大?。?53.92 KB

頁數(shù):2頁

時(shí)間:2020-05-03

丙苯塔存在的問題分析與對(duì)策.pdf_第1頁
丙苯塔存在的問題分析與對(duì)策.pdf_第2頁
資源描述:

《丙苯塔存在的問題分析與對(duì)策.pdf》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、第43卷第5期化工技術(shù)與開發(fā)Vo1.43No.52014年5月Technology&DevelopmentofChemicalIndustryMav.2014丙苯塔存在的問題分析與對(duì)策王建建(海南實(shí)華嘉盛化工有限公司,海南洋浦578101)摘要:敘述了丙苯塔在運(yùn)行過程中存在的問題,分析了問題存在的主要原因,并提出了改造方案。改造后,丙苯塔頂二乙苯含量降低~110%以下,塔釜液位在超過80%時(shí)不再出現(xiàn)波動(dòng),蒸汽流量趨于穩(wěn)定。關(guān)鍵詞:稀乙烯;乙苯;丙苯塔;改造措施中圖分類號(hào):053.5文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B文章編號(hào):1671-990

2、5(2014)o54~-o2苯乙烯是一種應(yīng)用廣泛的化工原料,其生產(chǎn)工l_3塔底液位波動(dòng)大藝主要有純乙烯法、環(huán)氧丙烷聯(lián)產(chǎn)法和稀乙烯法等。自裝置正常開工以來,丙苯塔塔底液位低于由于稀乙烯制乙苯,苯乙烯工藝的乙烯原料是采用100%時(shí)會(huì)出現(xiàn)波動(dòng),而且會(huì)引起塔底再沸器加熱蒸催化干氣或裂解干氣中濃度較低的乙烯,相對(duì)價(jià)格汽的流量變化,給該塔的操作帶來極大的影響。若低廉,該生產(chǎn)工藝受到許多生產(chǎn)廠家的青睞。稀乙要保持加熱蒸汽流量穩(wěn)定,必須控制該塔在塔底滿烯制乙苯裝置中丙苯塔的主要作用是將系統(tǒng)中的副液位的條件下操作,時(shí)間較長(zhǎng)時(shí),會(huì)造成該塔出

3、現(xiàn)淹產(chǎn)物丙苯餾分等分離出去,以便得到純度較高的二塔現(xiàn)象,部分丙苯被帶到后續(xù)流程,會(huì)對(duì)烷基轉(zhuǎn)移反乙苯返回烷基轉(zhuǎn)移反應(yīng)器繼續(xù)生成目的產(chǎn)物乙苯。應(yīng)產(chǎn)物的組成造成較大影響。塔底液位的波動(dòng),使海南實(shí)華嘉盛化工有限公司8萬t·a催化干氣制得塔底氣相負(fù)荷不穩(wěn)定,不利于丙苯塔的正常操作。乙苯裝置采用第3代催化干氣制乙苯/苯乙烯技術(shù)。但是,在運(yùn)行過程中丙苯塔一直存在著諸多問題,影2原因分析響了裝置的正常運(yùn)行。2.1丙苯塔超負(fù)荷運(yùn)行1丙苯塔存在的問題自裝置開工以來,丙苯塔一直在超負(fù)荷的狀態(tài)下運(yùn)行,主要原因是烴化反應(yīng)干氣進(jìn)料組成變化較1.1塔

4、頂組分中二乙苯含量遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)值大,其中的丙烯含量為0.45V%左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)在設(shè)計(jì)資料中,丙苯塔頂物料組成中二乙苯的中的0.03V%,由此造成烴化反應(yīng)產(chǎn)物中丙苯餾分的含量為lOwt%。在實(shí)際操作過程中,該塔塔頂物料含量大幅度上升。在目標(biāo)產(chǎn)品乙苯被拔出后,丙苯組成中二乙苯含量只有在裝置負(fù)荷較低的情況下會(huì)塔進(jìn)料中的丙苯餾分含量由設(shè)計(jì)中的2.73%上升低于10%,在裝置負(fù)荷較高時(shí),一般都會(huì)在15%以至21.92%,是設(shè)計(jì)值的8倍之多。同時(shí),由于催化上,甚至?xí)^30%,使得部分二乙苯隨著塔頂物干氣中雜質(zhì)氣體的存在,烴化反應(yīng)產(chǎn)

5、物中重質(zhì)物增料丙苯混合餾分送出裝置,造成二乙苯的損失。加。因?yàn)橐陨蟽梢蛩氐挠绊?,使得丙苯塔進(jìn)料量增1.2丙苯塔無法在設(shè)計(jì)壓力下操作加,由表1可以看出,丙苯塔始終在140%~224%的丙苯塔塔頂設(shè)計(jì)壓力為0.15MPa,塔頂溫度為負(fù)荷下運(yùn)行。同時(shí),由于進(jìn)料組成變輕,使得丙苯塔197.5℃。在實(shí)際運(yùn)行中,該塔塔頂操作壓力無法控內(nèi)的氣相負(fù)荷增加,為維持分餾塔的氣液相平衡,必制在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),只能夠在20~35kPa之間進(jìn)行操作須增加回流量。在超高負(fù)荷狀態(tài)下,按照設(shè)計(jì)壓力且無法自動(dòng)控制,為了盡量降低塔頂物料中二乙苯進(jìn)行操作時(shí),塔底

6、再沸器熱負(fù)荷無法滿足生產(chǎn)的要含量,塔頂溫度一般控制在165~175oC之間。一旦求,為使丙苯塔底物料中不含丙苯,必須降低塔壓,將壓力提高到設(shè)計(jì)壓力,該塔將會(huì)出現(xiàn)塔頂、塔底物降低物料的沸點(diǎn),減少熱量的消耗,至使部分二乙苯料組成無法控制的情況,會(huì)嚴(yán)重影響到后續(xù)分離甚等較重組分進(jìn)人塔頂物料中。因此,丙苯塔超負(fù)荷至反應(yīng)過程的進(jìn)行。運(yùn)行是操作壓力低于設(shè)計(jì)值,塔頂物料中二乙苯含收稿日期:2014—02—21第5期王建建:丙苯塔存在的問題分析與對(duì)策65量超過設(shè)計(jì)值的原因。蘇爾壽公司的固閥塔盤可以滿足要求。根據(jù)水力學(xué)計(jì)表1丙苯塔設(shè)計(jì)參數(shù)

7、與操作參數(shù)對(duì)比算結(jié)果,丙苯塔更換為MVG固閥塔盤后,滿足氣液相Table1comparisonofdesignparametersandoperatingparameters70%一125%的操作彈性。在100%負(fù)荷下,對(duì)于氣相,鼓泡區(qū)內(nèi)的最大液泛率為50%,對(duì)于液相,降液管內(nèi)最大的液泛率為42%。塔的總壓降為16.60kPa。3.2在氣相返回口增加防沖罩由于再沸器返回的氣相干擾了液位計(jì)的正常測(cè)量,在液位計(jì)位置無法改變的情況下,需采取特殊措施。為了能夠消除干擾,采取在氣相返回口增加防沖罩的方式,減少氣相對(duì)液位計(jì)負(fù)壓口的沖

8、擊,保證表2丙苯塔進(jìn)料組成實(shí)際工況與設(shè)計(jì)工況對(duì)比Table2comparisonofdesignfeedingconditionandactualfeeding液位計(jì)正常工作,從而減小加熱蒸汽量的波動(dòng)。condition4改造前后對(duì)比4.1塔頂二乙苯含量降低丙苯塔改造前使用單溢流條形浮閥塔盤,在實(shí)際生產(chǎn)過程中,該塔塔

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文

此文檔下載收益歸作者所有

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文
溫馨提示:
1. 部分包含數(shù)學(xué)公式或PPT動(dòng)畫的文件,查看預(yù)覽時(shí)可能會(huì)顯示錯(cuò)亂或異常,文件下載后無此問題,請(qǐng)放心下載。
2. 本文檔由用戶上傳,版權(quán)歸屬用戶,天天文庫負(fù)責(zé)整理代發(fā)布。如果您對(duì)本文檔版權(quán)有爭(zhēng)議請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系客服。
3. 下載前請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔內(nèi)容,確認(rèn)文檔內(nèi)容符合您的需求后進(jìn)行下載,若出現(xiàn)內(nèi)容與標(biāo)題不符可向本站投訴處理。
4. 下載文檔時(shí)可能由于網(wǎng)絡(luò)波動(dòng)等原因無法下載或下載錯(cuò)誤,付費(fèi)完成后未能成功下載的用戶請(qǐng)聯(lián)系客服處理。